关于升降平台靠自重下降时出现类似爬行的问题
各位前辈好,我就直接开门见山了:升降平台机械结构示意图如下:
就是一个平行四边形结构,四个连杆摆臂导向,两只倾斜布置的油缸提供动力,一边一个,80内径缸,单作用。
由于是平行四边形结构,所以平台会一边上升一边向前运动,油缸作用力的角度也会逐渐增大。油缸没有导向作用,所以几乎没有双缸同步的要求。
液压原理图如下:
现在测试结果是:
1、上升没有问题,连续、平稳。
2、不加任何负载情况下,单靠平台自重下降(约400kg)时,出现 下将一小段距离,停一下,再下降一小段距离,再停一下,这种不连续的现象。再详细一点儿地说,随着下降时油缸与水平面的夹角越小,停顿的时间逐渐减小,最开始角度最大时,停顿的那下最长,约1-2秒,变成了间歇性下降。后面停顿的频率增大,停顿的时长很小,显得就稍微连续一点儿。
3、加上负载≥1吨时(估计值,实际下限值没有测试,测试时的负载约2T),上述现象消失,下降连续平稳。
4、在不接油路情况下,即液压缸的两个接头都不接油管。用吊车将升降平台拉到最高点,油缸活塞杆被拉长,然后释放,升降平台连续下降。(由此基本排除油封与缸壁摩擦力过大的说法,不知是否正确)。
请各位师傅、前辈根据上述现象,帮分析下原因,感激不尽。
油缸动作,有个最小压强要求。无论是主动还是被动。
是由于密封付之间有摩擦力。
合格的油缸厂家会告诉你这个最小压强值。你算一下,你说的爬行的时候的压强值。 像在空载下两支油缸不同步造成的,液压上直接手动应急下降(不节流)试试,去除单向节流阀 本帖最后由 只有快乐 于 2017-9-14 22:59 编辑
根本原因,油缸导向套太紧了,拆了修一下。空载力量太小油缸处在爬行状态。
2110801044 发表于 2017-9-14 22:42
像在空载下两支油缸不同步造成的,液压上直接手动应急下降(不节流)试试,去除单向节流阀
试过了,也不行,一样的现象。有说是AB腔压差太大造成,加装平衡阀可以解决。 2110801044 发表于 2017-9-14 22:42
像在空载下两支油缸不同步造成的,液压上直接手动应急下降(不节流)试试,去除单向节流阀
测试手动放油时是没装单向节流的,一样的现象。
只有快乐 发表于 2017-9-14 22:54
根本原因,油缸导向套太紧了,拆了修一下。空载力量太小油缸处在爬行状态。
如果是油缸导向套问题,那么 我不接油管时,也应该会出现这现象的,但是我第4点里说了,不接油路时,是没有这现象的。
液压自重下降,省电啊 把油泵关了还有这现象?试试? 702736 发表于 2017-9-15 06:47
把油泵关了还有这现象?试试?
上面说的测试现象的第4点就是在关油泵的状态下测的,没问题啊