装逼指数十颗星
发表于 2014-3-20 09:33:43
水平低,只提点小问题,同轴度位置要调整,内螺纹画法可改进
天路客向东
发表于 2014-3-20 09:45:17
本帖最后由 天路客向东 于 2014-3-20 09:47 编辑
切应力2700n,是指这么大力,还是应力?应力单位是Mpa,如果是2700Mpa那肯定是太大了,应该是指力吧。这么大剪切应力不大,弯曲应力是主要的。
为了提高轴的直径,可否把滚动轴承换成铜套这样外部零件孔不更改的情况下,轴径可以增大。
曾经我爱你
发表于 2014-3-20 09:55:19
来学习学习
zsd525
发表于 2014-3-20 10:45:56
看下
pengzhiping
发表于 2014-3-20 10:47:15
装逼指数十颗星 发表于 2014-3-20 09:33 static/image/common/back.gif
水平低,只提点小问题,同轴度位置要调整,内螺纹画法可改进
谢谢你的提醒,轴很短同轴度可以保证!至于内牙画法确实是没注意!当然我需要的答案不是制图哦!帮我分析结构和力学!
茉莉素馨
发表于 2014-3-20 11:01:00
1.轴环直径太大,再加上没有圆角,所以第二个轴承位处应力集中严重,这是最主要的原因;
2.这根轴 理论上 可是说是心轴,只受弯矩,没有扭矩,只需要考虑弯曲疲劳就可以;
3.M10的钻孔不是主要因素,它只使断裂截面的抗弯模量降低了12%左右,影响有限;
4.底下两个深沟球有预紧的迹象,游隙减少,中间轴承刚度增大,减少了下部轴段的协调变形;
5.检查一下上面紫色的板子和端盖是否有摩擦的迹象,有可能因为摩擦有附加扭矩和弯矩(猜测);
6.检查一下,上部轴承游隙和跳动,看轴承是否有磨损(猜测);
7.材料的问题,没办法讲,可能性太多了。只能说,硬度高,对应力集中敏感性会增大,断裂韧性下降。
本人用有限元算了一下静力,应力还是比较大的,建议应该重新校核一下
建议下部轴承固定,中部浮动,轴环去掉,改为光轴加轴套过渡配合,上部去掉轴承,刚性连接
pengzhiping
发表于 2014-3-20 12:19:22
茉莉素馨 发表于 2014-3-20 11:01 static/image/common/back.gif
1.轴环直径太大,再加上没有圆角,所以第二个轴承位处应力集中严重,这是最主要的原因;
2.这根轴 理论上...
谢谢!!!!
愤怒的小鸟
发表于 2014-3-20 12:43:02
结构改进前面的大侠都说过啦,我就不多说啦。从你图片的断裂面上来看的话,仔细看,外部断面基本是黑色,只有螺孔周围有很少一点的亮色。分析,黑色部分为疲劳断裂,或是热处理时都有裂纹。疲劳断裂要么存在长期摩擦形成的光亮镜面,或者是油和灰尘侵入的黑色。热处理的裂纹就很明显啦。最后一点亮色是瞬间断裂,瞬间断裂为亮色且有很明显的粗糙颗粒感。
工程机械液压件
发表于 2014-3-20 12:45:32
轴肩应力集中了,在轴肩那倒个圆角再加个轴套避开圆角,别的一位没看到整支梁,不知道弯扭情况,没法分析
吉祥哥
发表于 2014-3-20 14:02:10
取消主动杆的轴承,轴与主杆紧配合就可以加大轴径了,采用挡圈固定。