雨城茂 发表于 2008-1-13 13:52:38

①大家都觉得4条油缸的同步是比较难搞的,加之你的工作平台尺寸只有2500*950,我考虑是否可以加大油缸和活塞杆直径,只用2个油缸(安装在1250*475位置),同步问题相对简单一点?
②楼主大侠的产品要求厚度很严格,是否可以加工一些等高(平磨)的方钢条来控制(有点模具的味道),如果可行,则对机器本身的同步不要求那么高?
③油缸的导向套是否偏短?活塞与缸筒的间隙是否合适?支撑环的槽是否加工深了,导致支撑环未起到支承作用?

液压小工 发表于 2008-1-13 13:55:57

耐磨环的高度计算时安全系数选高点,用4.
从耐用角度,解决偏心问题才是根本.

液压小工 发表于 2008-1-13 13:58:34

雨城茂提到的问题也有可能,不过间隙不合格的设计如果经常搞油缸的应该很少发生.

红瓤地瓜 发表于 2008-1-13 14:52:04

在平台中央装拉环,用电动葫芦可以轻巧升降平台。(柔性传动可以补偿和缓冲不同步现象)
油缸基座是刚性固定在顶板上 (这个如sw老师所说,特别是不同步严重的时候)
还有伏枥老师能否把设备装配图发1份上来,大家就可以多了解一些信息了。
三角猫老师说的内存杂质,可能性不是很大,不可能3个缸都同时存质。
还有就是仔细分析1下缸壁拉痕,可以确定很多问题。

三脚猫 发表于 2008-1-13 15:31:56

红瓤地瓜好!

偏载造成活塞拉毛缸套,方向性是很明显的,活塞杆的导向套肯定也被摩损,可以观察下。
既然是这个原因,是否可以把活塞外径改小点,棱角改成R角,同时改材料。我想这样是否可行??
摩损肯定是磨料磨损,至于原因可能是多种的?!

害怕伏枥好!
看下活塞是否有被摩损痕迹??
是否能单缸试验下??看有什么问题发生??
缸筒内壁度上硬铬---很少用??离子氮化孔内又很难做好,试下盐浴渗氮或真空渗氮?
缸筒一般是用45#或40Cr管,调质,金加工,行磨(如能滚压那就更好了)

[ 本帖最后由 三脚猫 于 2008-1-13 16:29 编辑 ]

害怕伏枥 发表于 2008-1-14 05:42:11

谢谢诸位参加讨论。
我在做的是一台真空成型机,所说平台是模具安装台。平台放到底搁置在机座上。平台为阶台形,上升时上平面穿过承料框,阶台上密封条抵住承料框下缘。油缸行程上下都有空余,不走到底。
成型机机体为型钢框架结构,安装油缸的机架台面为12毫米厚整块开孔钢板,表面未加工,油缸的安装精度靠调整手段给出,整体刚性不好。由于需要自动送料,无法使用2个油缸的布置。
刮下铁屑没有发蓝,在导向环上明显有嵌入的铁屑,看来像是这些嵌入的铁屑再次刮削缸壁,形成犁沟。
活塞杆方面,4个缸的这部分都很完好,无丝毫损伤(附图)。


[ 本帖最后由 害怕伏枥 于 2008-1-14 06:44 编辑 ]

老鹰 发表于 2008-1-14 06:06:58

本主题推荐为mec话题,请高手们继续。

金枫液压 发表于 2008-1-14 08:07:32

我觉得同步问题不是最大的问题
这个系统中用的是齿轮齿条加链条同步,应属于机械同步,同步精度应该足够了
关键是四缸安装的平行度和油缸本身的制造精度有问题,并且主要是平行度差,造成油缸运行到中部后,活塞杆受侧向力加大,
解决办法:检查修复机械连接部位,如结构件改动困难,可以把液压缸改成球铰式连接.

红瓤地瓜 发表于 2008-1-14 08:53:30

昨天晚上想到的问题~,导杆带负载上升时由于没有超过刚度极限不产生变形,或变形在允许范围内,但超过1半后挠曲变形超出允许范围,因此产生侧向犁耕,并产生刮屑,形成恶性循环。还有就是负载偏重或者也是一个原因。
这里有一种大型设备及工程常用的一种方法,或可改善。

[ 本帖最后由 红瓤地瓜 于 2008-1-14 08:54 编辑 ]

害怕伏枥 发表于 2008-1-14 10:25:55

感谢金枫版主指点。
由于加工手段关系,这台设备有很多不规范的设计,需要在装配时调整的地方不少(这方面准备另开话题讨论)。
问过总装人员,确实没有按我提出的方法在安装时找正。
我也认为“关键是四缸安装的平行度,主要是平行度差,造成油缸运行到中部后,活塞杆受侧向力加大”的缘故。
页: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11
查看完整版本: 缸筒内壁拉伤原因(附图)---请教