害怕伏枥
发表于 2008-1-14 10:31:21
劳累红瓤地瓜晚上都在为我操劳,费心了。
谢谢贴出的图。但是我的结构是油缸在上,图上给出的方案没法用。
害怕伏枥
发表于 2008-1-14 10:39:10
再贴一张缸筒拉伤的照片。
发现有个情况没有给大家说清楚。
拉伤的情况出现在油缸活塞杆向下运动时。所有拉伤产生的铁屑都在油缸的下腔,油缸上腔全部干干净净。
害怕伏枥
发表于 2008-1-14 10:52:58
由于设备已经制作好并且调试完毕,并且这台设备为求紧凑,除非伤筋动骨,各部件之间的空间安排得无从更改结构。
暂时的考虑只好保持原结构。
除重新安装时力求保证4个缸的几何精度外,现在能做的只有缸筒的处理,活塞结构和密封件、导向圈选用了。
液压小工
发表于 2008-1-14 11:08:10
改善安装精度后,针对整体刚度不足,偏心过大,尝试V型密封组.V组形式:夹布增强酚荃树脂+夹布增强丁腈橡胶+夹布增强酚荃树脂,V组支撑环和压环用青铜或相当材料.
液压小工
发表于 2008-1-14 11:10:51
V组形式:夹布增强酚荃树脂+夹布增强丁腈橡胶+夹布增强酚荃树脂,V组支撑环和压环用青铜或相当材料.
另一选择:
V组形式:夹布增强丁腈橡胶3枚,V组支撑环和压环用青铜或相当材料.
害怕伏枥
发表于 2008-1-14 11:12:01
回复三脚猫友:
“看下活塞是否有被摩损痕迹??
是否能单缸试验下??看有什么问题发生??
缸筒内壁度上硬铬---很少用??离子氮化孔内又很难做好,试下盐浴渗氮或真空渗氮?
缸筒一般是用45#或40Cr管,调质,金加工,行磨(如能滚压那就更好了)”
1、活塞是按使用格莱圈的规范制作的,活塞外径比缸筒内径小很多,由活塞上的导向圈与缸筒接触。拉伤的油缸其导向环拉伤严重并嵌有铁屑,活塞丝毫无损。
2、单缸试验没有时间去做了。这台设备共有4组9个油缸,其余因无偏载和负荷较小,应该都没有问题。
3、常州和无锡地区有多家采用冷拔缸筒的专业油缸厂,我这几年做油缸都只会去选现成的,不用自己做。缸筒材质一般只有20#钢,内孔经过珩磨。
缸筒内壁镀硬铬,我在做另一种设备,采用量缸计量,用过这种工艺。
[ 本帖最后由 害怕伏枥 于 2008-1-14 11:17 编辑 ]
根草浮萍
发表于 2008-1-14 12:11:47
我有点想不明白,各位大侠指点一下!
为什么上腔没有拉伤,而下腔出现了哪?
我想楼主最好能重新考虑一下你的结构,不然问题不会从根本上解决!
羚羊
发表于 2008-1-14 12:16:34
我原来厂缸筒材料是45号钢,滚压加工.你用的油缸在设计上也有一点问题,导向上厂度较短(活塞和导向套就一导向环,建议各多加一个).导向套一个Y圈可以了,多会增加阻力(两个Y圈中可能够产生较大压力)
[ 本帖最后由 羚羊 于 2008-1-14 12:23 编辑 ]
雨城茂
发表于 2008-1-14 14:22:15
引用楼主大元帅的话
“ 1、活塞是按使用格莱圈的规范制作的,活塞外径比缸筒内径小很多,由活塞上的导向圈与缸筒接触。拉伤的油缸其导向环拉伤严重并嵌有铁屑,活塞丝毫无损。
……
3、常州和无锡地区有多家采用冷拔缸筒的专业油缸厂,我这几年做油缸都只会去选现成的,不用自己做。缸筒材质一般只有20#钢,内孔经过珩磨。”
我来说两句:
①将活塞的材料改用球铁QT400-17,密封用U形封+支撑环+U形封;
②估计所用缸筒未经珩磨,仅是20#高精度冷拔无缝钢管;(珩磨过的缸筒贵2元/kg)
我曾经用过无锡江南的,椭圆度达到20丝,请楼主测量一下缸筒内孔。
害怕伏枥
发表于 2008-1-14 14:48:59
谢谢NOK中国总代理和雨城茂两位的意见,我也准备放弃格莱圈的使用,改为软密封。
由于新缸筒已经准备,更改活塞长度除活塞杆需重做外,缸筒和拉杆也要重做,所以暂不准备改为V型密封组。先用NOK的DSI密封(型号不知是否有误,沟槽尺寸为5*7的那种)。密封件我一直去上海北京东路金鸡购买,想必也是总代理的分销商吧。
活塞不用导向圈,直接用青铜做,可以吗?
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