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楼主: 害怕伏枥
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缸筒内壁拉伤原因(附图)---请教

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21#
发表于 2008-1-13 13:52:38 | 只看该作者
①大家都觉得4条油缸的同步是比较难搞的,加之你的工作平台尺寸只有2500*950,我考虑是否可以加大油缸和活塞杆直径,只用2个油缸(安装在1250*475位置),同步问题相对简单一点?
" R" [- j/ }$ f②楼主大侠的产品要求厚度很严格,是否可以加工一些等高(平磨)的方钢条来控制(有点模具的味道),如果可行,则对机器本身的同步不要求那么高?9 S' }/ b: {, B1 m! Y" ~* u
③油缸的导向套是否偏短?活塞与缸筒的间隙是否合适?支撑环的槽是否加工深了,导致支撑环未起到支承作用?
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22#
发表于 2008-1-13 13:55:57 | 只看该作者
耐磨环的高度计算时安全系数选高点,用4.2 p2 N0 Z; [0 p8 w7 v
从耐用角度,解决偏心问题才是根本.
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23#
发表于 2008-1-13 13:58:34 | 只看该作者
雨城茂提到的问题也有可能,不过间隙不合格的设计如果经常搞油缸的应该很少发生.
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24#
发表于 2008-1-13 14:52:04 | 只看该作者
在平台中央装拉环,用电动葫芦可以轻巧升降平台。(柔性传动可以补偿和缓冲不同步现象), s3 s  L- p2 D
油缸基座是刚性固定在顶板上 (这个如sw老师所说,特别是不同步严重的时候)( m' ^+ B$ u& C3 F% T. b7 D- N, i1 F- `
还有伏枥老师能否把设备装配图发1份上来,大家就可以多了解一些信息了。! d* ]5 {* r. m6 `
三角猫老师说的内存杂质,可能性不是很大,不可能3个缸都同时存质。
4 ~, V; ?6 T) g+ G还有就是仔细分析1下缸壁拉痕,可以确定很多问题。
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25#
发表于 2008-1-13 15:31:56 | 只看该作者
红瓤地瓜好!& p  X5 }' N5 `1 I8 J
3 V& b3 q1 [0 H/ G# F
偏载造成活塞拉毛缸套,方向性是很明显的,活塞杆的导向套肯定也被摩损,可以观察下。
  N* _, ]& u: h既然是这个原因,是否可以把活塞外径改小点,棱角改成R角,同时改材料。我想这样是否可行??. J5 o* @! [; E
摩损肯定是磨料磨损,至于原因可能是多种的?!5 a5 I; K* y. Q! c7 G' N% M* E2 h

) S9 \- O7 {" |+ _害怕伏枥好!
' z% K' _# ~8 z9 K看下活塞是否有被摩损痕迹??
% J4 N( ]0 p: ?- P* f" m是否能单缸试验下??看有什么问题发生??* h! R; j/ O+ j, ^
缸筒内壁度上硬铬---很少用??离子氮化孔内又很难做好,试下盐浴渗氮或真空渗氮?
3 q! A' l7 ~8 [# w) {" N+ N$ z缸筒一般是用45#或40Cr管,调质,金加工,行磨(如能滚压那就更好了)( y; E' U- O- p; E: r& M1 x, D

1 l; {1 X0 F; a& D[ 本帖最后由 三脚猫 于 2008-1-13 16:29 编辑 ]
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26#
 楼主| 发表于 2008-1-14 05:42:11 | 只看该作者
谢谢诸位参加讨论。. \' N- `& {& \9 _4 g7 B  ?: R
我在做的是一台真空成型机,所说平台是模具安装台。平台放到底搁置在机座上。平台为阶台形,上升时上平面穿过承料框,阶台上密封条抵住承料框下缘。油缸行程上下都有空余,不走到底。4 D2 E6 a! O8 [, z% l; i+ G
成型机机体为型钢框架结构,安装油缸的机架台面为12毫米厚整块开孔钢板,表面未加工,油缸的安装精度靠调整手段给出,整体刚性不好。由于需要自动送料,无法使用2个油缸的布置。7 y4 l0 e. b* r) d+ l1 [! w: @
刮下铁屑没有发蓝,在导向环上明显有嵌入的铁屑,看来像是这些嵌入的铁屑再次刮削缸壁,形成犁沟。
9 Q# S" N% K$ h0 i活塞杆方面,4个缸的这部分都很完好,无丝毫损伤(附图)。* I2 h* i- e- J' s( m  L5 J

5 ^% g& u3 V2 W
# n, l; p3 `$ M: j9 i[ 本帖最后由 害怕伏枥 于 2008-1-14 06:44 编辑 ]

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27#
发表于 2008-1-14 06:06:58 | 只看该作者
本主题推荐为mec话题,请高手们继续。
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28#
发表于 2008-1-14 08:07:32 | 只看该作者
我觉得同步问题不是最大的问题
% Z: Q' {+ e2 e, R7 h这个系统中用的是齿轮齿条加链条同步,应属于机械同步,同步精度应该足够了9 V" C/ J- g1 j5 V4 C/ M6 D8 S: D1 o
关键是四缸安装的平行度和油缸本身的制造精度有问题,并且主要是平行度差,造成油缸运行到中部后,活塞杆受侧向力加大,& T! y/ v  R4 N- F
解决办法:检查修复机械连接部位,如结构件改动困难,可以把液压缸改成球铰式连接.
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29#
发表于 2008-1-14 08:53:30 | 只看该作者
昨天晚上想到的问题~,导杆带负载上升时由于没有超过刚度极限不产生变形,或变形在允许范围内,但超过1半后挠曲变形超出允许范围,因此产生侧向犁耕,并产生刮屑,形成恶性循环。还有就是负载偏重或者也是一个原因。9 D9 A9 e) j; f# w2 D  m
这里有一种大型设备及工程常用的一种方法,或可改善。- u+ n  I' D5 D) Y

( A; c3 u. B& z# c! m[ 本帖最后由 红瓤地瓜 于 2008-1-14 08:54 编辑 ]

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30#
 楼主| 发表于 2008-1-14 10:25:55 | 只看该作者
感谢金枫版主指点。; b4 J5 v2 G. I+ U5 ~
由于加工手段关系,这台设备有很多不规范的设计,需要在装配时调整的地方不少(这方面准备另开话题讨论)。5 u6 c6 e* e& ^
问过总装人员,确实没有按我提出的方法在安装时找正。
2 R3 k" S* K, |$ r; E/ a7 R, C  p我也认为“关键是四缸安装的平行度,主要是平行度差,造成油缸运行到中部后,活塞杆受侧向力加大”的缘故。
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