老虎不上山 发表于 2012-8-20 21:21:57

   接触这个油缸是前几年的大年初二。缸坏了,拖到我当时所在公司修理。大年初二啊。拆开,密封圈是MEKER的,孔圈轴圈样本没有,60宽的导向带没有,应该是专用的。找了一家很有名的密封件公司,用进口材料车,上机不到一个星期密封圈又坏了。从美国母公司带材料过来,再做,换上去,不到一个月又坏了。进口的油缸备件,大半年还没到。没办法,只有在国内做了。首先开故障分析会,找原因。参加的有甲方总公司的2个处长,大学的教授,修理厂,现场使用人员,领导。原本决定由教授出方案,图纸,我们公司制造。呵呵,很不好意思的是教授分析的故障原因,认可的人不多,我分析的故障原因得到了普遍的认可。

老板` 发表于 2012-8-20 21:36:30

刚开始我还以为是998的帖子嘞,嘿嘿,看不懂,但还是想看个究竟,

老虎不上山 发表于 2012-8-20 21:55:35

这个油缸的密封圈一套是2万多人民币,德国MERKER的。哪家做密封圈的公司可能成本更高。当时他们确实是大手笔,不计成本。问各位朋友一个问题,everfree 朋友对背压32MPa,工作压力背压20MPa,感觉不太可信,看帖非常仔细,呵呵。不知看了这个帖子的朋友对这是怎么理解的,这是一个比较关键的问题。

老虎不上山 发表于 2012-8-20 22:31:52

    说来惭愧,我们公司只有普通的机床,没有数控设备,没有缸筒生产设备,外圆磨都没有。当时在甲方开会决定生产厂家时,这是一个硬伤啊。不过甲方还是给了一个有风险的机会。油缸上机后使用不满3个月,一分钱都没有。使用半年,可以拿到油缸生产通行证,任何油缸都可以做。零件自己做不了可以外协加工。甲方只考虑3个月硬指标。甲方给了几天后悔期,告诫我们,以前有几家做类似的,使用要求没有这个高的油缸等失败了。
      在把这个油缸补充说明一下,油缸是用于调整高铁铁轨尺寸的,工作行程一个多毫米到十几丝,每秒3次,带位移传感器和压力传感器。属于精轧。铁轨大概100米长。2个一对,下面的油缸直接受带氧化铁屑的冷却水冲击。

everfree 发表于 2012-8-20 22:58:26

老虎不上山 发表于 2012-8-20 22:31 static/image/common/back.gif
说来惭愧,我们公司只有普通的机床,没有数控设备,没有缸筒生产设备,外圆磨都没有。当时在甲方开会决 ...

这就是精轧机上的控制轧制精度的油缸,一般采用伺服控制,油缸带动轧辊动作保持辊缝大小,32MPa和20MPa都应算是工作压力。

yuyanlzh 发表于 2012-8-21 15:55:56

做数控机床的总感觉液压离自己很远

老虎不上山 发表于 2012-8-21 16:48:41

老虎不上山 发表于 2012-8-21 22:20:33

   上面的图片是拿过来修理的油缸,最上面是整体式活塞杆活塞,中间是油缸前盖,最下面是我们公司制造的新缸使用后的前盖。照片中可以很清楚的看到密封圈损坏的情况。前盖中,最下面的是导向带,红色的材料是聚甲醛,暗褐色是夹布,都是德国MEKER公司原装进口的。两个前盖对比看,密封圈损坏情况大不一样。
       仔细看看,这两个前盖有有什么不一样?上面的密封圈损坏的比下面的厉害的多。呵呵,国产的不比进口的差啊。
       细节决定成败,一个工程师,需要一双善于发现细微不同的双眼。随时能够发出疑问。
      

老虎不上山 发表于 2012-8-21 22:26:49

yuyanlzh 发表于 2012-8-21 15:55 static/image/common/back.gif
做数控机床的总感觉液压离自己很远

数控机床液压应该用的还是比较多的。

老虎不上山 发表于 2012-8-21 23:26:10

   感觉现在的机械人太多抱怨,太多浮躁。测绘,模仿制造,永远走不出这个误区,很多东西,你的人员素质,设备,工艺,材料热处理都达不到,就只有特色化了,山寨,还是山寨。仿制也要根据自己的实际情况啊,你可以理解后根据自己的情况做些改动,方便自己加工,制造出来的产品就是国产化了。不要认为这样做很难,举个简单的例子,德国油缸的螺纹基本都是细牙,你测绘啊,仿制啊,好吧你的油缸上机用了,可是不久,你的耳环,活塞丝都拉拔了,都脱了。德国人能用细牙螺纹,你就不能用,当你可以把螺距加大一点啊,他们用1.5的牙距,你可以改成2个的牙距啊。其实,国产化就是这么简单,但是,你不动脑子,就只能山寨。
       为什么德国人用细牙没问题,我们一用就出问题?有人能告诉大家为什么吗?
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