一个液压管路上两个压力传感器测得冲击峰值差别大
直径650mm的单作用缸的无杆腔通过3根2.3米长直径2”的胶管接卸荷阀A口。A口通:阀体上的压力传感器1#;1根6米长直径1"的胶管连接到油站阀体(该阀体接2#压力传感器,之后的通路处于关闭状态);DN80阀口到B腔。现在问题是:1#和2#是响应时间为1毫秒相同的传感器,电控采样周期为5毫秒,在单作用缸受到大于5毫秒的冲击压力时,2#传感器有冲击压力信号,而1#传感器的冲击信号很弱。将两传感器互换,结果相同,还是阀体上1#位置处的信号弱。将1#的电控显示器接到2#位置的显示器上,显示有强的冲击信号。
对1#位置进行了排气处理,未见好转。大侠看一下可能原因
软管太长,有膨胀造成的 可以简单的画个示意图吗?这样描述可能分析不准
ameng022 发表于 2020-7-24 07:58
软管太长,有膨胀造成的
振源直径650的液压缸,2.3米2”的管子到1#传感器,再经6米长1”的管子到2#传感器。2#传感器离振源8.3米远有冲击信号。
机械学生鲁班 发表于 2020-7-24 08:19
可以简单的画个示意图吗?这样描述可能分析不准
正在看阀体内部详细油路,整理后贴上来
看看你的连接图。 本帖最后由 642093071 于 2020-7-25 11:58 编辑
晓昀 发表于 2020-7-24 10:00
看看你的连接图。
阀体内流道:压力源的胶管接直径55的水平孔,水平孔左侧接1”6米长胶管到2#压力传感器;右端为盲孔。到1#压力传感器阀内油道:正对左端2”胶管孔垂直向上孔径10长242,转90°后为直径6长100的水平孔(内含直径1.2长2的阻尼孔),再转90°为直径10长75水平孔,再转90°向上为直径8长57的垂直孔接入1#压力传感器的接头。和1#压力传感器相连通的元件还有:直径10长150孔通75bar溢流阀;直径10长75孔通两通阀控制油腔的阻尼孔(阻尼孔直径为2.5长2.4).
周六文件不便解密,截图没见哪里能粘贴,先文字表述如上。
可以加一个10毫秒,50毫秒的压力? 本帖最后由 642093071 于 2020-7-25 14:41 编辑
现场调试看到1#压力传感器在直径1.2阻尼孔(原理图中阻尼孔R1)之后,认为阀体设计不合理,在右边的2"油管和阀体相连处加了3通,1#压力传感器移到3通上,仍是没有压力冲击峰值信号,只有30bar以下的信号。75bar的溢流阀如果损坏,卸荷压力低,有可能会导致这种情况吧。这是一个重点排查点。 702736 发表于 2020-7-25 12:38
可以加一个10毫秒,50毫秒的压力?
是的,在做冲击实验准备的准备。
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