转载 $ ]" S1 i+ c- @+ t6 s: x- S# H数控系统的故障诊断有故障检测,故障判断及隔离和故障定位。为了及时发现系统出现故障,快速确定故障所在部位并能及时排除,要求:1)故障检测应简便,不需要复杂的操作和指示。2)故障诊断所需要的仪器应尽可能少,为此可以采用以下的诊断方法。 4 ~8 P* Z: i8 }+ r. a$ u4 c1 问5 Y: W) b$ _$ `: [( ]$ Z2 p 由于机床发生故障的前后机床操作人员都在现场,他们对故障发生的前因,过程和结果都是非常清楚的,所以从他们的回答可以了解到机床故障的一些重要信息.问题一般有如下要点: 5 b6 I4 p b/ |4 B3 D# @% ]1)故障发生的经过(何时发生,怎样发生) 2 p* Q/ p- q+ J* }2)故障发生后造成的结果和现象I. N- d# a! H! j- w 3)故障是渐发的,还是突发的1 i) A* k) \6 V* M# ^ 4)以前是否出现过该现象3 ]4 Q- \8 Q# X 5)维修纪录: K" e# b; I5 O 例1 LK—32+928TC,在切削螺纹时,螺距不准. 8 w% u- R$ r3 b& K; S分析在一系列的提问中得知,该故障已经发生了十多天了,厂家也一直派维修人员维修过XZ轴的机械传动部件,并更换了系统主板,但故障一直不能排除.既然不是机械,也不是主板问题,本来怀疑是加工工艺问题,但故障发生前他们也是这样加工步骤,所以排除,后经问得知在此故障前也出现过失步,但换主板之后失步消失,但切削螺纹功能就不正常,因此怀疑维修人员在更换主板时没有恢复原来机机床的参数,由于928TC中的11号参数的LINE是选择编码器线性的,假如该位参数设置不对,是可能出现上述故障的.LINE为1时表示该机床应该是配1024的编码器,为0表示该机床应该是配1200的编码器,但由于本机床的编码器的标注已经消失,所以只能把该位的参数改为以原来相反的数,修改后试车,螺纹功能正常. ) @/ Q) X( T n4 z! U. g4 A. W例2兰溪数控铣床,在回零时,X轴一直快速移动,直到撞机床.从而系统有X轴报警.3 f, i) \( p w6 } 分析经询问该故障是昨天的一次撞机后出现.此可知有可能是在撞机时把回零接近开关撞坏或撞开了,使接近开关感应到减速档板,使CNC一直没有接收到减速信号,从而出现上述故障,拆下钣金发现回零接近开关已经撞裂,更换调整后回零正常.b) Y4 r0 G3 \- `$ }8 [% Q+ [# p: D2 T 2 看 ( l' A- V2 u. u- _. h4 B在维修过程中,有些故障点是可以观察到的.如下: $ \- `4 l, M! w3 k7 Y1)烧焦和打火现象 8 P: [* X/ R: U" ~1 J6 w. F2)机械卡死和机械部件变形.* n% B( y: o2 n0 G3 o 3)接线松动,断路,虚焊等./ U, q6 h% b( w! a$ U9 u 4)故障现象表现特征.- g6 r# y6 e m7 p; [3 Q 例3,广机6136+DA98+980,当运行切削螺纹指令时,有时机床停止不动,有时又正常工作。 . h7 i$ B8 d- [7 G5 E4 c; @分析:运行切削螺纹时,也即是当系统遇到G92指令时,系先检查主轴光电编码器反馈回来的一转信号和转速信号,当接收到这些数据后,系统才根据这些数据和G92里的数据进行运算,然后发出指令使机床开始切削。; a" u7 T$ _8 G6 C/ y( Z 排除步骤:我们根据故障现象和切削螺纹的工作原理可知,引起故障可能是编码器回路某地方接触不好,使电路时断时通,系统接收到的信号时有时没,从而出现上述的故障,首先观察编码器线两头的插座是否虚焊,再检查系数接收电路和编码器内部电路,当拆开编码器插头发现有引脚焊点已经生锈,更换插头后,一切正常。 + U2 b; r: ] D' l* Z5 V例4荆州6136+980+DA98,Z轴运动时,偶尔系统显示Z轴驱动器报警,而DA98显示9号报警。1 k j1 p) b1 S. A1 B$ ? 工作原理:在980T中,驱动器报警报警信号从驱动器发送过来,一般有高电平和低电平有效两种选择,当9号参数为11时表示高电平有效,为0时表示低电平有效,在980T+DA98一般是设高电平有效,也即是当驱动有高电平输入到系统,系统就显示报警。由于驱动也报警,所示可以排除是系统故障,驱动器9号报警是编码器出错报警,只要检查电机反馈端到驱动接收这一环就可以,拆下钣金发现电机编码器已破裂,更换后报警消除。 q. ?+ |# m& x例5南通铣配990M,手动移动Z轴时,套筒不能上下移动。 4 _1 [3 ^# k% _2 z分析:套筒不能移动,有可能是机械卡死,也有可能是皮带松动打滑,拆下保护电机钣金和Z轴箱盖发现皮带已裂开,更换皮带后工作正常。8 a! @/ R' L) n 3 听 # O1 ~) s6 N& `8 w; Q( t& L6 e! o听是根据声音来判断故障原因,在维修过程可以听的声音有:* P; Y& T* }2 ] t$ U% m+ f. y 1)主轴噪音9 g0 A- Z. w1 d [% g1 ^ 2)进给轴移动声。 $ O3 _+ d. w5 @ \3)各电机转动声 8 |7 C- ] t2 A: N* t4 z5 _4)继电器,接触器动作声等 + P8 a8 v+ d( q9 r例6德州6140机床,MST功能不正常,有时行,有时不行。 - d9 g9 H& p7 I2 ^分析:MST功能不正常,我们可以分三层来分析,首先是系统的MST输出电路,假如+24V和芯片2803不正常。其次,控制电路控制电压110V不正常。最后是主电路中的380V电压不正常。上述三种都可以引MST功能不正常。我们首先检查强电柜,当打开电柜箱时,听到控制变压器“吱吱”响,而正常是不会发出这种声音的,假如真的是电压器不正常,就符合第二种推断。更换同型号变压器后MST功能正常。* T9 i7 U" U# ~; r1 x 例7武义6132在手动移动X轴拖板时,拖板来回振荡。2 r. i: i" Z5 S! u2 l! A 分析:X轴拖板来回振荡有可能是机械卡死引起皮带打滑,也有可能是电机内部卡死或缺相供电。为了区别是机械卡死还是电气故障。把电机拆下,用钣手手动移动拖板,拖板可以来回自由移动。排除机械故障。给拆下的电机上电使其转动,电机在来回振荡,怀疑电机损坏,更换电机现象如旧。最后拆开电机插头发现一相接线已脱落,重新焊上工作正常。 ; s6 ]* B8 {( N& b" h6 n4 嗅觉和触摸 + D- B- @8 |* m( W有时机床出故障时,通过嗅觉和触摸也可以定位出故障点,一般有芯片和电线烧焦的糊味,而手摸电器表面感觉温度,机械部件的振动和反向间隙等。 $ A, e/ x: `/ `例8云南机床厂6140+980T在上电加工一个小时,换刀时无动作,但停机半小时再上电时换刀正常。 9 ?; A% ?0 d# w/ @( g5 \, B分析:由于故障出现后手动换刀时,强电柜的交流触接器一直有动作,说明系统输出的刀架正转信号是正常的,出现上述故障有可能是刀架的绝缘性不好,当工作一段时间发热引起短路跳闸。查强电柜的空气断路器肯确已跳闸保护,后用触摸刀架电机明显发热,更换刀架电机上电工作两小时正常,说明推测正确。 ( k4 o8 v; V, m/ t' b5 互换法 7 `# n) ]0 a4 l3 p3 F! ~8 p在数控系统中常有型号完全相同的电路板,模块,集成电路和其它零部件。我们可将相同部分互相交换,观察故障转移情况,以快速确定故障部位。当数控系统某个轴运动不正常,如爬行,抖动,时动时不动,一个方向另一个方向不动等故障时。常采互换法来确定故障部位。 & f7 W% E+ P1 h% ?- W7 `0 U例9配980T+DA98系统的LK---32型数控车床出现X轴进给正常,反向不正常。时动时不动。采用手轮进给也如此。# p2 C6 o% E6 J/ L5 Q, k( p 分析:980T系统是以位置,方向脉冲两路信号差分式输出到DA98进行运算放大,以三相正弦波驱动伺服电机动转。由上述故障说明系统输出的位置脉冲正常,但由于反向失常,有如下的可能:1)系数方向脉冲不正常。2)也有可能是方向脉冲传输线路时断时好。3)驱动方向接收电路失常。4)电机故障。先把X轴和Z轴信号线系统端的插头对调。也即是把XS30和XS31的插头对调。上电在手动方式下+Z和-Z来回按住,观察X轴的拖板会不会来回走动,若来回走动说明是第一种可能。若还是不正常,即X轴和Z轴的信号线整根对换,若正常,说明是信号线的问题,若不正常,对换X轴和Z轴驱动器输出到电机的三相电线和电机反馈回来的信号线插头。若X轴正常就明是驱动器故障,若不正常即说明是电机故障。通过上面的更换法为驱动器故障,更换后工作正常。 # X: o9 O4 |5 B# C2 o例10配980T+变频器的CK6132I数控切削螺纹时,重复切削几次时,把牙全部扫平。- l3 e1 I M; @6 P
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