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楼主: yishuihanpo
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[求助] 数控车床尺寸不稳定

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11#
 楼主| 发表于 2019-6-6 12:58:53 | 只看该作者
韩寒11 发表于 2019-5-25 20:46/ u4 S7 }% p' R$ ~5 o# z
丝杠的反向间隙有可能变大了刀架上装块千分表,每次都到一个位置,先看x轴,再看z轴,看看重复定位精度怎么 ...

" r9 E2 b+ t2 ?$ Y& }/ c5 a: W! F谢谢。平时磨床这么打过,刀座我们这边都是架表后 往外掰和往里推,看看间隙多大。; u" r: @' {& \5 D
是不是太暴力了?
3 B* g6 U8 w. H8 G+ q. V6 `
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12#
发表于 2019-6-6 14:01:11 | 只看该作者
yishuihanpo 发表于 2019-6-6 12:586 k, q! {" t3 i0 c
谢谢。平时磨床这么打过,刀座我们这边都是架表后 往外掰和往里推,看看间隙多大。
2 S, u2 j' z* c是不是太暴力了?:fu ...

! H' d; ^/ \. a4 G. Q. [! Q不算暴利吧,拉完之后滑块回来的位置是一样的吗?
3 L/ Z* V: [# L( q* g- \* o- a
+ @7 }" X$ I0 U; |$ F! ]6 s8 ~
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13#
 楼主| 发表于 2019-6-6 15:59:24 | 只看该作者
韩寒11 发表于 2019-6-6 14:01
. Y2 Z7 d. o& m- H/ F6 a% l不算暴利吧,拉完之后滑块回来的位置是一样的吗?
: B: W& ?+ e. a; m! f" g$ v
刀座按照我说的 往外拉  然后往里推  X方向打表是5丝间隙。 系统补间隙没效果
; G  X1 H- |7 c: g0 W; G# H) S5 {9 S8 ]4 O1 o$ D5 t5 E
X向重复进给 ,打表。  打了十几次,每次指针一样,没有变化(正常加工的话 一般在5丝内来回跳动,偶尔会蹦出10几丝的)2 T$ `' R/ `6 _+ \$ d8 W0 G# y

9 l7 M! Y4 t6 c& [) C! d6 o3 ^; h2 q1 |9 o
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14#
 楼主| 发表于 2019-6-6 16:03:11 | 只看该作者
zmztx 发表于 2019-5-25 19:04
0 w; g( q# D" V, k6 z( W$ K没太看懂5 o$ K1 B: A# Y8 @! ^+ D
1)你的一丝,是0.01mm,还是0.001mm5 I+ i: s9 @5 z, c) A
2)A段机器、B段机器,什么意思?
8 G0 T' F# X0 u
有一点的是,今天发现X丝杠里面都是切削液。清干净了,上油洗了下。  如果丝杠的轴承因为有水锈了,会不会导致尺寸 来回1-5丝的动,偶尔来个大的?谢谢1 v7 t6 v! }3 e0 ?- E
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15#
发表于 2019-6-6 16:37:35 | 只看该作者
yishuihanpo 发表于 2019-6-6 11:537 r3 A( K, ]: A; p2 ]* n9 |! Y+ o; Q9 S
感谢热心帮助1)我说的一丝是0.01mm8 E0 M$ d) B! `/ z' i
2)A段机器、B段机器 是加工细长轴的一头和另一头,掉头加工的s( K2 ...
* i, O0 Z* {5 q2 B3 p$ X7 @
我觉得最不可思议的是:“1-2根是超差厉害,其余都是合格的
  [) {3 T  ~" B9 J9 c试着猜一下原因
6 v/ p# q! g/ n机床性能不太好,框量大。你的描述大体如此( r0 k; M* s. l
我猜着1-2根严重超差的,出现时间不会是随机的。很可能是在开始的时候  K/ _6 p- g) i0 C
出问题(零件严重超差)时,工人一定有比较大幅度的动作,而其他时候没有这种大幅度动作。这个动作可能碰了机床那个地方,框量偏一边去了。然后,车床拖板回原位,把这个偏一边去的框量又找回来了
. R4 J6 d' e$ h* |我觉得应该是出现类似的现象,否则无法解释只有1-2根严重超差,其它都合格
# ]3 m/ ?& w; B* w. H8 \- j" w# ~. B, h9 t7 |; b7 D& H
常规的问题分析,也许让你走入歧途' F4 f& v" e' O+ i: O9 B0 e& o' P) u
有个故事,说某人开车去买冰激凌,买草莓味的回来车就熄火了,而买巧克力味的就没事。每次都这样。
5 l/ W. H5 |% U9 Z. K修车的一听头就大了,难道车子熄不熄火,还和草莓、巧克力有关系吗?* ?# h9 y- r- u8 a  r7 S0 E7 o
但有一个人就跟着投诉人去了,到了地方仔细的观察,发现了,买草莓冰激凌,要走到最里头。可买巧克力冰激凌却是在门口。走路的时间不一样
$ O) a# u: L# c" R然后再看那人的车,怠速时间长了确实要熄火。把这个毛病修好了,买什么冰激凌都没事了2 t: e, A7 |  Q% `9 W) k
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16#
 楼主| 发表于 2019-6-6 16:43:30 | 只看该作者
zmztx 发表于 2019-6-6 16:373 c2 r6 B, Y4 S$ h0 C6 j
我觉得最不可思议的是:“1-2根是超差厉害,其余都是合格的”
- y/ E0 p; T8 p; c试着猜一下原因
" l5 t1 t$ u$ E% _! |# K机床性能不太好,框量大 ...

1 |" J9 P+ t$ l您说的现象确实我也有些怀疑,我描述下:8 ^$ V, c0 e, D
车床分两班,
& R0 N2 d# n$ \" \A员工做着,100根里面 经常有1-5丝波动的, 因为我们的公差带是5丝,所以无大碍。   100根里面出现1根跳大尺寸的,既 10丝多。
3 q; S0 B. _# u$ @, A& v$ l. `' b: Q: O
B员工基本上无法正常加工,尺寸乱跳,10几丝的偶尔出一个,待会又出一个,以至于他不愿意使用这台机器! [1 J9 T' B( t6 y  l7 _' @

* n1 p2 i+ Q' ]/ ?C(技术员) 加工的可能也少了点,每次出问题时他去加工,每次10-20根,基本在3丝以内跳动,偶尔出现5丝的。没有10丝的跳动: Q; X, \3 E. c' _6 y& O. D0 z
# `( n+ K* I+ X: l
最麻烦的就是上述这样的情况了,当然,机器有故障是肯定的,因为其他机器 加工20件 基本就动1-2丝 。5 [9 T  D, v6 {

$ X7 O  Q1 o5 J# @+ A2 v% F/ o& _  q明天把尾座调换下,把新尾座放到这台有问题的机器上,最起码能排除尾座的问题了。1 M. |, E5 C2 Y2 o( `: }1 H
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17#
 楼主| 发表于 2019-6-6 16:44:42 | 只看该作者
韩寒11 发表于 2019-5-25 20:46
7 g2 g: ~4 h$ R) E8 p丝杠的反向间隙有可能变大了刀架上装块千分表,每次都到一个位置,先看x轴,再看z轴,看看重复定位精度怎么 ...
  s$ w. n4 j. X7 Q5 }+ ]: \) A
重复打表每次指针都回原位置。但用手扳动尾座打表,有5丝间隙
% `5 c; P& j* l  f% |8 E: z) \7 s
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18#
发表于 2019-6-7 21:12:36 | 只看该作者
yishuihanpo 发表于 2019-6-6 15:59
/ |; ?! D9 z, ?+ a刀座按照我说的 往外拉  然后往里推  X方向打表是5丝间隙。 系统补间隙没效果 . ^. T5 d0 e- K: e8 c

" `+ u$ Z8 G- u: _X向重复进给 ,打表。  ...
2 I$ u/ Y4 z" K* ^0 P  p! O
既然不同员工加工工件的尺寸不一样的话,那么就有一种可能,有的员工装夹工件的方法不对,比如,夹爪铁削没吹干净,工件装偏了等
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