机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 7213 | 回复: 17
打印 上一主题 下一主题

[求助] 数控车床尺寸不稳定

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-5-25 16:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
加工的是细长轴,双顶加工的。6140车床。
( Z2 g. _0 Q. p一般加工的公差带是5丝。" I) [6 q: [. d9 Z4 W
近期频繁出现跳尺寸,有的时候紧紧镶条会稳当一上午或者几小时,后期更频繁,紧固镶条也不管用8 b0 L4 B) R! ~) n' l. ]

; h! W9 y/ c0 H- j! ]" l9 D

: V+ @, D @+ \+ ?8 D调换尾座后,2天内尺寸稳定。: u% e% x0 M3 G! |% F$ g1 {
因为细长轴分两台机器加工,一台加工A段,一台加工B段,出问题的是B段的机器。
" M c' A4 f" Q. T7 WA段的尾座和B段调换,本来A段稳定的尺寸,变得不稳定。 B段机器 不稳定的尺寸 变得稳定。- W0 A; \; \; n
于是判断是尾座问题,换了新尾座。
: h* K6 N0 y/ Y+ {. u车间技术员考虑到B段车削进刀量大,就没舍得用新尾座,就把原来A段的尾座放到了B段机器上面,新尾座放到了A机器上面
l- G7 Y7 O1 c% D. L# M! [4 `- \% q5 w
: R ~1 Q; t# i1 E$ n
换尾座后:
, L6 f+ W! e4 a: e% n- x. d$ l- SA段机器配新尾座仍然稳定
4 A8 t2 C) E [% G- ]) H! yB段机器 配的A段机器的尾座 加工300根会出现1-2根直接跳10丝的尺寸,有的时候不补刀补 下一根就变过来了,有的时候变不过来
9 Y8 z- @9 _9 f' P2 w1 |
0 a, H( v. r) c6 L

& {+ ~& c3 _6 J! Q, Q针对这个问题也咨询过机修,托板的塑还在,不存在磨损光的问题。
$ M- Q( s& x+ J- B8 c' T' j6 u镶条 根据机修说的方法,用卷尺垫的。
) W, l& S1 \* Z2 Q+ X5 j5 Z9 O0 Q5 M8 G5 F9 J

& E5 P$ m" z6 r6 k: ?# _6 W6 I: m
N1 y2 d0 ?" W# X9 R" o
% _0 @4 V" F: v$ E
请教各位大神们,这个问题困扰不少时间了,还需要检查和排除哪里? 谢谢/ p/ L" K( Y, ]3 o: J2 y
1 I- J5 Q+ d* C# u8 |

0 _% m0 f1 t3 {
% F; c% t' H* d补充内容 (2019-6-6 16:51):$ e+ K0 F1 A4 L8 G
今天上午发现X向丝杠的槽槽里都是切削液,清干净后又用机油润滑了丝杠,不知会不会使配对轴承生锈后影响的尺寸?! m1 [2 T/ @5 T8 r- s3 p

0 w+ [: B# x: z: Z5 r3 K! V2 b3 P' a3 ?& t
补充内容 (2019-6-6 16:51):$ ]" Z! U* {6 F* F* `( X
二:根据大侠们的经验,X向重复移动 打表十几次 每次指针都是回原位置。 用手扳动刀座打表,间隙是5丝
0 }9 K$ ^4 N; N% _& W3 h9 D Y7 X7 O. F+ U; H* q5 A
补充内容 (2019-6-20 13:49):
+ V( @7 a6 `! L( l1 |感谢各位帮助,问题已经找到,而且不是什么千古奇案的问题,是托板上两个销子凸起导致的,拔掉销子就恢复正常。
2#
发表于 2019-5-25 17:45:28 | 只看该作者
很实际的问题2 u5 S# T! m. V

0 t8 _2 z+ {: _! o0 ^在我印象里,6140最初进给系统就有问题,后来虽然解决了,好像不是很彻底
3#
楼主 | 发表于 2019-5-25 17:57:39 | 只看该作者
zmztx 发表于 2019-5-25 17:45 0 C0 U( ]3 n1 t' U3 t
很实际的问题 , s5 _' Q5 K$ o8 [ U: K
3 J7 A6 D K7 T
在我印象里,6140最初进给系统就有问题,后来虽然解决了,好像不是很彻底
6 o9 ]) N( W; y
刚才发现Z向轴承坏了,不知道是不是此处的原因 影响的尺寸,可能影响不大吧
" W/ n% r, `0 ]! B9 _

点评

机械螺纹安卓版。。。各种螺纹参数及加工程序输出。。。。QQ群二五四一一二九八四下载 发表于 2019-6-3 13:40
4#
发表于 2019-5-25 19:04:20 | 只看该作者
本帖最后由 zmztx 于 2019-5-25 19:22 编辑
0 ~ S% B7 G' ~0 E+ ?; z- Y& C; ~4 M9 S& y8 E
没太看懂
! I& A% ^. H; ?. F1)你的一丝,是0.01mm,还是0.001mm/ H; u. Z9 A6 K
2)A段机器、B段机器,什么意思?4 C$ _6 C' M0 }; G) ?
3)“加工300根会出现1-2根直接跳10丝的尺寸,有的时候不补刀补 下一根就变过来了,有的时候变不过来 ”,这应该是关键所在。是不是可以理解为这1-2根是超差的,其余都是合格的?# Y; ^) j4 `; o6 i, a9 P
4)“Z向轴承坏了”和只有1-2根超差,我觉得建立不了必然联系。特别是刀补还能补回来
: W9 \/ v, \& F4 [" X l! A" K4 A5)“用卷尺垫的”,是不是有间隙了,铰一节卷尺塞进去?间隙调不过来了?这对加工影响比较大
9 I- O) `; \$ V% T" w9 W) X
' A; [& y' c5 B V( Z/ G4 c9 A“6140最初进给系统就有问题”,是指非数控车。你的问题不一定与此有关
! O4 S- Y' d: r* z6 H& p7 @" [不带数控的,CX6140,X是各厂代号
) {. m$ x9 L% K. v" M" Z带数控,CK6140,也可以再加上各厂符号
\$ M, [" b! U; O6 G7 r
* n C/ }' _2 o! Z( q; b( E' y# @

点评

机械螺纹安卓版。。。各种螺纹参数及加工程序输出。。。。QQ群二五四一一二九八四下载 发表于 2019-6-3 13:40
5#
发表于 2019-5-25 20:25:44 | 只看该作者
本帖最后由 晓昀 于 2019-5-25 20:27 编辑* z* j9 @ |% d
zmztx 发表于 2019-5-25 19:04
% [9 m4 W# ^' Y没太看懂
7 e/ e& h& N' _# q: y/ u' e1)你的一丝,是0.01mm,还是0.001mm ( t4 n& [: g" v; z7 F e
2)A段机器、B段机器,什么意思?

, s1 @* s1 Y4 q你解释的很对,我很早以前的单位做数控车床,型号是CK6140或者CJK6140。6140肯定是普车了。3 G% F8 g0 U# U, O
! d. M1 w! p5 ~; G
楼主说的A段机器和B段机器是指加工A段的机床和加工B段的机床。d: X$ j' a9 L5 O! F% z7 w9 H

9 ^8 _- N. O% Y# M! q5 w& Y+ v1 n# u楼主你说的用卷尺垫是用卷尺当垫片使吗?
. T! Z! b4 K$ j" p
6#
发表于 2019-5-25 20:46:58 | 只看该作者
丝杠的反向间隙有可能变大了刀架上装块千分表,每次都到一个位置,先看x轴,再看z轴,看看重复定位精度怎么样
7#
发表于 2019-5-26 06:40:29 | 只看该作者
晓昀 发表于 2019-5-25 20:25 - L( @) X, W+ t
你解释的很对,我很早以前的单位做数控车床,型号是CK6140或者CJK6140。6140肯定是普车了。
) a5 O" m6 O3 h& M) b
: y- W) Q; h0 r- J楼主说的A ...
" o2 W# R, j% y: k
很奇怪
+ a) l {# x! f, `6 e: v1 {如果说B段是指某个工段的的床子,那就应该不止一台床子' ^; l8 x5 k. e; ?6 _/ D
怎么会都出问题?
- K5 K S, l. F- MA段的尾座换到B段,结果在A段好好的,到了B段就出问题了。假如仅仅是换一台床子,还好理解。不会都出问题吧
9 Z X/ s' e: T! I假如是一台床子,也许主轴跳,细长轴,确实可能外圆超差, N/ h: R( d/ `' p) i
看看主轴能不紧一下,测一下主轴径跳;假定尾座是好的,换死顶尖;细长轴中心孔在精加工\半精加工前,统统研磨。顶尖孔用带保护锥面的那种。加工时要给点黄油,不要干磨;加跟刀架;还有镶条不能楔紧需要想法子解决5 a) w3 h7 n: e
整体怀疑是跳,以上措施都是解决跳。另外测一下是不是还有双曲面,就是两头大中间小。
Z2 K- S; c4 R( r0 `但想不明白,为什么B段机床全出问题,而A段机床都是好的。这肯定有其他问题,需要楼主仔细琢磨
+ ]" d4 k' A, s+ H, z* I
! o5 h: O/ ~) S$ }机加工也有很邪门的事& k/ T+ }2 _8 d. t
美国有一家加工超级精密零件的企业,靠近大海,周围非常安静
' r0 ]' y# T/ r- C; w这家企业有两个最牛的工人。奇怪的是,有一个人加工的零件是合格的,另一个加工就是不合格9 l0 u4 [1 i) q. Z* q6 k! z; E
有一次,能加工合格件的工人住院了,正好赶上那个零件又来了。没法子,另外那个工人只好去医院请教,
8 v" M( t! V6 [0 S% e4 Q住院的这位说,其实你的手艺不比我差,我加工时要看月亮圆不圆。也就是要在潮汐小的时候干。就是这点窍门* v; [2 d& i! E( w( ?
1 ~+ w4 C) J2 m* f6 z
8#
楼主 | 发表于 2019-6-6 11:53:26 | 只看该作者
zmztx 发表于 2019-5-25 19:04
6 l0 Y- v9 s5 J% [6 k没太看懂
4 ]! C2 S) U5 G/ O ]: T- ~1)你的一丝,是0.01mm,还是0.001mm 9 r% {8 m0 h+ S5 H& W
2)A段机器、B段机器,什么意思?

. ?/ S. B, Q+ e2 i$ |3 t- ?1 V* D感谢热心帮助1)我说的一丝是0.01mm$ ~+ u) i& X0 b1 g* q: K1 Y
2)A段机器、B段机器 是加工细长轴的一头和另一头,掉头加工的s( K2 [+ e* y( o3 X$ K
! t: b& n* \" c1 X3)1-2根是超差厉害,其余都是合格的
2 m, Z4 S& h+ F" b7 g4)这个亲说的很对,轴承换了 噪音没有了,不过尺寸还是不好控制
/ a+ @) q& |% e! \& n5)用卷尺垫是因为有间隙了,本地机修让垫的,一般垫上去能撑一两天 有的时候能垫好,有的时候不行
" X' M) {$ S: }* o1 p% t& A0 d* Q* I0 F5 [, W( n0 w6 u* K# v

' k) D/ w! b, p0 v' a" D$ O& s! @" Y
0 w3 v D0 s/ [" j
, p* `/ [, v- a. o: U
- o _) M, p/ b9 b& K6 j& X
感谢5 p: q' @4 ?+ o/ Z9 n; v) A! u* D

1 \0 @7 \' x; |( M2 e& K5 r
9#
楼主 | 发表于 2019-6-6 12:52:36 | 只看该作者
晓昀 发表于 2019-5-25 20:25
! d3 t: d. M8 ?" \你解释的很对,我很早以前的单位做数控车床,型号是CK6140或者CJK6140。6140肯定是普车了。
3 u% q& ~' G' @+ v8 U5 z1 \1 Q
|! n' U: i4 Q! j楼主说的A ...

2 g0 A, f7 |" g% j" }0 _* L是用卷尺当的垫片,不知是否可以?本地机修让这样弄的
; H& v' ~. b& n4 b2 h, l
10#
楼主 | 发表于 2019-6-6 12:56:59 | 只看该作者
zmztx 发表于 2019-5-26 06:40 : u3 U" w6 e0 U" V' o9 j
很奇怪 : |/ n0 X7 c+ W
如果说B段是指某个工段的的床子,那就应该不止一台床子
8 [5 I. {4 j& \ m8 f$ s怎么会都出问题?
( _" [, X' L; W8 w5 v; i
感谢热心建议。- n# e4 o6 R3 ]4 O) v
也就是主轴、尾座、和刀架
( R. b- e2 g- z9 b) |) z6 ]9 Y$ S/ \% f$ L# _+ J5 j L
主轴:打表看是否跳动厉害" q# ~7 n5 [0 a; p# e# z3 b- r
% ~$ i. Z1 N m, T+ G
尾座:我把新尾座还是换回有问题的车床上,排除一项不确定的因素,减少变量: _3 n( G _' P/ c
. O; P: q# R; D$ s1 b% E5 i4 Y0 L
刀架:我亲自去打下刀座的反向间隙,排除下刀座间隙大的时候 让刀啥的。9 S8 W+ y4 {8 \1 A/ ~
6 m- E) N% f2 B
镶条:镶条托板这块儿也是头疼的问题,毕竟现在最真实的情况是镶条确实磨损了,不然肯定不会用卷尺垫,垫了是否能垫到位或者是否能撑时候,也不是太确定,我这边其他几台车床 基本也垫了,暂时没事
; N {. E$ i3 a4 ]
, N4 W6 S# X4 ]& P1 X: _大家还有没有补充的建议,谢谢!!!
1 t7 `* ]! v7 X2 s C, d
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-8-14 01:52, Processed in 0.054365 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表