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加工的是细长轴,双顶加工的。6140车床。0 z4 H# k9 E! R! j8 H( h
一般加工的公差带是5丝。
2 C7 J. U C! ] y! j近期频繁出现跳尺寸,有的时候紧紧镶条会稳当一上午或者几小时,后期更频繁,紧固镶条也不管用, z6 X: n( t: X* Q# _' i
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调换尾座后,2天内尺寸稳定。 I3 j# J: K6 N9 D
因为细长轴分两台机器加工,一台加工A段,一台加工B段,出问题的是B段的机器。, C: Q1 m! G% c6 \
A段的尾座和B段调换,本来A段稳定的尺寸,变得不稳定。 B段机器 不稳定的尺寸 变得稳定。
% n. m9 ^1 E% W9 N" e8 @! {( s于是判断是尾座问题,换了新尾座。
1 \7 _* B0 B" _, U; m# r2 B1 Z, P车间技术员考虑到B段车削进刀量大,就没舍得用新尾座,就把原来A段的尾座放到了B段机器上面,新尾座放到了A机器上面' G2 r; D' I! b$ Y( }
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2 [- c# v# F3 B# S5 S& Q换尾座后:0 v2 h6 `% {$ C
A段机器配新尾座仍然稳定# G: O- b- Z% ]. c
B段机器 配的A段机器的尾座 加工300根会出现1-2根直接跳10丝的尺寸,有的时候不补刀补 下一根就变过来了,有的时候变不过来
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, m, p! M4 F3 S: [针对这个问题也咨询过机修,托板的塑还在,不存在磨损光的问题。% P, C: G0 X+ q" J
镶条 根据机修说的方法,用卷尺垫的。
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请教各位大神们,这个问题困扰不少时间了,还需要检查和排除哪里? 谢谢
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补充内容 (2019-6-6 16:51):. P, X, e+ U2 a7 O- E
今天上午发现X向丝杠的槽槽里都是切削液,清干净后又用机油润滑了丝杠,不知会不会使配对轴承生锈后影响的尺寸?
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补充内容 (2019-6-6 16:51):
& u P O* y8 h二:根据大侠们的经验,X向重复移动 打表十几次 每次指针都是回原位置。 用手扳动刀座打表,间隙是5丝- p+ n& K" w1 h _. X' [
4 y i; C$ H, T9 W补充内容 (2019-6-20 13:49):, K4 d1 ]# m3 Q$ B2 V# ~
感谢各位帮助,问题已经找到,而且不是什么千古奇案的问题,是托板上两个销子凸起导致的,拔掉销子就恢复正常。 |
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