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[求助] 数控车床尺寸不稳定

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1#
发表于 2019-5-25 16:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工的是细长轴,双顶加工的。6140车床。0 z4 H# k9 E! R! j8 H( h
一般加工的公差带是5丝。
2 C7 J. U  C! ]  y! j近期频繁出现跳尺寸,有的时候紧紧镶条会稳当一上午或者几小时,后期更频繁,紧固镶条也不管用, z6 X: n( t: X* Q# _' i

8 Y4 C2 ], l% v2 T6 Q+ E
& ~/ F& @# q; C: J/ T
调换尾座后,2天内尺寸稳定。  I3 j# J: K6 N9 D
因为细长轴分两台机器加工,一台加工A段,一台加工B段,出问题的是B段的机器。, C: Q1 m! G% c6 \
A段的尾座和B段调换,本来A段稳定的尺寸,变得不稳定。  B段机器 不稳定的尺寸 变得稳定。
% n. m9 ^1 E% W9 N" e8 @! {( s于是判断是尾座问题,换了新尾座。
1 \7 _* B0 B" _, U; m# r2 B1 Z, P车间技术员考虑到B段车削进刀量大,就没舍得用新尾座,就把原来A段的尾座放到了B段机器上面,新尾座放到了A机器上面' G2 r; D' I! b$ Y( }
. e: @. F, k. j1 n6 o, J

2 [- c# v# F3 B# S5 S& Q换尾座后:0 v2 h6 `% {$ C
A段机器配新尾座仍然稳定# G: O- b- Z% ]. c
B段机器 配的A段机器的尾座  加工300根会出现1-2根直接跳10丝的尺寸,有的时候不补刀补 下一根就变过来了,有的时候变不过来
! a8 ?' R# ^4 c' {  h' }8 S7 m5 \4 }, V/ b; b5 N: O9 `

, m, p! M4 F3 S: [针对这个问题也咨询过机修,托板的塑还在,不存在磨损光的问题。% P, C: G0 X+ q" J
                                         镶条 根据机修说的方法,用卷尺垫的。
$ F3 J( ^! J2 w* L; U2 Y6 F% l5 K+ M5 e; g' n# E& c1 |5 g; m2 R! M
# E2 \, h4 k  I/ p& N6 n- w  [6 X5 ?7 c

5 q+ h7 t5 Z8 p1 T9 I6 ^/ R+ M
0 G! z5 T6 T, w0 ^; i
请教各位大神们,这个问题困扰不少时间了,还需要检查和排除哪里? 谢谢
+ ?+ h& K9 m* o; A; G2 y' s
) H% {& b! [. I, @
  T8 g0 I2 c! t* w# |, A. h; z' o3 I8 c4 ?
补充内容 (2019-6-6 16:51):. P, X, e+ U2 a7 O- E
今天上午发现X向丝杠的槽槽里都是切削液,清干净后又用机油润滑了丝杠,不知会不会使配对轴承生锈后影响的尺寸?
- s3 w. h4 u/ C) n' F/ M( ]. M# V, ~# }2 W$ n7 W; X
9 C3 L7 e& N) x/ R, o
补充内容 (2019-6-6 16:51):
& u  P  O* y8 h二:根据大侠们的经验,X向重复移动 打表十几次 每次指针都是回原位置。    用手扳动刀座打表,间隙是5丝- p+ n& K" w1 h  _. X' [

4 y  i; C$ H, T9 W补充内容 (2019-6-20 13:49):, K4 d1 ]# m3 Q$ B2 V# ~
感谢各位帮助,问题已经找到,而且不是什么千古奇案的问题,是托板上两个销子凸起导致的,拔掉销子就恢复正常。
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2#
发表于 2019-5-25 17:45:28 | 只看该作者
很实际的问题: q* [, S5 T5 y

2 H9 {1 F; {. t  t* s在我印象里,6140最初进给系统就有问题,后来虽然解决了,好像不是很彻底
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3#
 楼主| 发表于 2019-5-25 17:57:39 | 只看该作者
zmztx 发表于 2019-5-25 17:45
0 \6 l- H9 c/ T4 x1 l8 S很实际的问题( e7 u5 G/ w5 R7 P' d" m
# y( r' c- w. d! M
在我印象里,6140最初进给系统就有问题,后来虽然解决了,好像不是很彻底
- m& g, W9 z- E: d* b
刚才发现Z向轴承坏了,不知道是不是此处的原因 影响的尺寸,可能影响不大吧
% j$ e1 p& a1 p

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机械螺纹安卓版。。。各种螺纹参数及加工程序输出。。。。QQ群二五四一一二九八四下载  发表于 2019-6-3 13:40
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4#
发表于 2019-5-25 19:04:20 | 只看该作者
本帖最后由 zmztx 于 2019-5-25 19:22 编辑
; O& |& P0 F  ?" v# D4 k
/ H6 q) b; N5 l/ o3 m没太看懂5 D- ^' _9 p: G% X
1)你的一丝,是0.01mm,还是0.001mm7 s) k1 M" Q% b7 g
2)A段机器、B段机器,什么意思?
7 R9 c7 d& l# A; G  ^3)“加工300根会出现1-2根直接跳10丝的尺寸,有的时候不补刀补 下一根就变过来了,有的时候变不过来 ”,这应该是关键所在。是不是可以理解为这1-2根是超差的,其余都是合格的?
1 o3 r) i3 v- I- C7 n4)“Z向轴承坏了”和只有1-2根超差,我觉得建立不了必然联系。特别是刀补还能补回来& T# p, d  l- \
5)“用卷尺垫的”,是不是有间隙了,铰一节卷尺塞进去?间隙调不过来了?这对加工影响比较大
: K7 l" a/ M. S; Q- p2 ~/ Y$ T- A4 G# Q) L9 S& i
“6140最初进给系统就有问题”,是指非数控车。你的问题不一定与此有关
% a3 G( t2 s1 Z不带数控的,CX6140,X是各厂代号8 `$ n7 `9 J8 U
带数控,CK6140,也可以再加上各厂符号
' b$ ~* |2 A; X: ?6 v
. i! I" B$ @0 J# a8 X' M

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机械螺纹安卓版。。。各种螺纹参数及加工程序输出。。。。QQ群二五四一一二九八四下载  发表于 2019-6-3 13:40
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5#
发表于 2019-5-25 20:25:44 | 只看该作者
本帖最后由 晓昀 于 2019-5-25 20:27 编辑
, t* v8 ?" g: A; `3 ?
zmztx 发表于 2019-5-25 19:04* d' v% w$ `9 ?$ `) e
没太看懂( n7 E6 L+ l2 b  t
1)你的一丝,是0.01mm,还是0.001mm- }: k, R7 W, A2 J8 L# `
2)A段机器、B段机器,什么意思?

; P. u: p/ Y$ F: f你解释的很对,我很早以前的单位做数控车床,型号是CK6140或者CJK6140。6140肯定是普车了。
* W% o# ]+ e2 ?4 z! _! y6 G3 J% \
( b& k) f/ T6 `( z9 A( k楼主说的A段机器和B段机器是指加工A段的机床和加工B段的机床。3 k  ~: O! q/ h

# G$ I  v7 K# n7 c楼主你说的用卷尺垫是用卷尺当垫片使吗?
  O# `; a* f* K2 U7 r1 G, D
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6#
发表于 2019-5-25 20:46:58 | 只看该作者
丝杠的反向间隙有可能变大了刀架上装块千分表,每次都到一个位置,先看x轴,再看z轴,看看重复定位精度怎么样
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7#
发表于 2019-5-26 06:40:29 | 只看该作者
晓昀 发表于 2019-5-25 20:25; {+ K$ W; g7 _6 M
你解释的很对,我很早以前的单位做数控车床,型号是CK6140或者CJK6140。6140肯定是普车了。
8 e4 ~$ Z$ w+ \; p
" f  _5 l' X$ U% {8 O" r6 h0 q楼主说的A ...

( n1 W5 s* \: t6 s很奇怪# T' S! o! [' b, ^6 k4 G
如果说B段是指某个工段的的床子,那就应该不止一台床子' I2 ?- j9 p7 S
怎么会都出问题?2 N- w, |# }% f' r9 Y2 g
A段的尾座换到B段,结果在A段好好的,到了B段就出问题了。假如仅仅是换一台床子,还好理解。不会都出问题吧
1 S6 B  ?" K$ q4 ~" d- a( l+ N' M& G假如是一台床子,也许主轴跳,细长轴,确实可能外圆超差0 c) T, u$ E$ F. B0 i% w
看看主轴能不紧一下,测一下主轴径跳;假定尾座是好的,换死顶尖;细长轴中心孔在精加工\半精加工前,统统研磨。顶尖孔用带保护锥面的那种。加工时要给点黄油,不要干磨;加跟刀架;还有镶条不能楔紧需要想法子解决7 N+ r  {+ z( F( S, k/ G: ?
整体怀疑是跳,以上措施都是解决跳。另外测一下是不是还有双曲面,就是两头大中间小。0 E& W1 J! _' r- q
但想不明白,为什么B段机床全出问题,而A段机床都是好的。这肯定有其他问题,需要楼主仔细琢磨
( j- e7 r5 d+ m2 T
3 ^/ e. {( p6 n1 R机加工也有很邪门的事
0 X' I* C2 ?5 T美国有一家加工超级精密零件的企业,靠近大海,周围非常安静" F# [2 @7 Y; }4 Z3 @- A& }
这家企业有两个最牛的工人。奇怪的是,有一个人加工的零件是合格的,另一个加工就是不合格
5 d2 a; g& b  S! r% F& n2 t- U有一次,能加工合格件的工人住院了,正好赶上那个零件又来了。没法子,另外那个工人只好去医院请教,
& L3 }8 B: T0 o9 \住院的这位说,其实你的手艺不比我差,我加工时要看月亮圆不圆。也就是要在潮汐小的时候干。就是这点窍门
8 M3 ]: s3 e! b' |% D: }1 S
6 U! m7 `; g. j
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8#
 楼主| 发表于 2019-6-6 11:53:26 | 只看该作者
zmztx 发表于 2019-5-25 19:04
  Q/ C8 k# O$ c. Q没太看懂
! ^+ r; `' B) _: Z" {1)你的一丝,是0.01mm,还是0.001mm
0 y  n. R6 J- o2)A段机器、B段机器,什么意思?

8 l) H* E( D) [3 m: |+ T0 {感谢热心帮助1)我说的一丝是0.01mm
1 l% g8 G: M$ h# u! m' P! u# w2)A段机器、B段机器 是加工细长轴的一头和另一头,掉头加工的s( K2 [+ e* y( o3 X$ K: N- r/ ~  `' u6 O
3)1-2根是超差厉害,其余都是合格的
) R! Y1 _  U+ m( E6 H4)这个亲说的很对,轴承换了  噪音没有了,不过尺寸还是不好控制$ _4 ?- c6 S9 |" j0 F+ z6 I5 H
5)用卷尺垫是因为有间隙了,本地机修让垫的,一般垫上去能撑一两天  有的时候能垫好,有的时候不行
1 @0 U% C* l6 r( W$ K/ A" Q1 p% t& A0 d* Q* I
# i9 R) I/ c% S5 z: e! A. v. v" s4 Q+ e
, y& q' o9 r7 C; T
  W+ p& e0 x- g& p$ d

2 c' u; u9 |  _

8 h9 z, _" T" @% W0 b2 Y) C感谢: m3 x+ x* l7 I8 v% s. H5 @% C
5 A" V" _- e) I" p+ R
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9#
 楼主| 发表于 2019-6-6 12:52:36 | 只看该作者
晓昀 发表于 2019-5-25 20:251 K  G8 v/ f  n7 K/ y
你解释的很对,我很早以前的单位做数控车床,型号是CK6140或者CJK6140。6140肯定是普车了。4 |) L* U/ s2 a: C
! `2 }% `- G' J5 W" w' X6 @
楼主说的A ...
2 D2 ?8 b  ]% z
是用卷尺当的垫片,不知是否可以?本地机修让这样弄的
+ L) k6 i' |& l3 x2 a
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10#
 楼主| 发表于 2019-6-6 12:56:59 | 只看该作者
zmztx 发表于 2019-5-26 06:40
3 }. A0 Z5 v6 [+ s) N1 x' [很奇怪9 }1 Y" Z3 c2 q* o. j
如果说B段是指某个工段的的床子,那就应该不止一台床子$ Z$ I& A$ i2 Q- y
怎么会都出问题?

9 o) |" C1 r' @  ]& M; G( n感谢热心建议。4 e; i7 H& B/ Z( c4 W
也就是主轴、尾座、和刀架
3 B3 l4 P, ^! X8 A4 h
6 Y7 A$ z  r) c主轴:打表看是否跳动厉害0 v1 u- H% a' C# v1 M
; H! c. _$ P- s3 q% I
尾座:我把新尾座还是换回有问题的车床上,排除一项不确定的因素,减少变量
4 [1 S, E8 h0 O# Y- C6 p7 r4 B$ p% ^) M- W- ~% q. A
刀架:我亲自去打下刀座的反向间隙,排除下刀座间隙大的时候  让刀啥的。; K  C  u( T4 Z( A$ e4 t' P
: S- u* L5 s; ]" G0 n. p
镶条:镶条托板这块儿也是头疼的问题,毕竟现在最真实的情况是镶条确实磨损了,不然肯定不会用卷尺垫,垫了是否能垫到位或者是否能撑时候,也不是太确定,我这边其他几台车床 基本也垫了,暂时没事
3 o( r" |8 T) {4 d+ N7 O
& @9 |  ~. h% ^* u: f0 u大家还有没有补充的建议,谢谢!!!0 X1 H+ w3 F9 g2 C1 x, v2 i
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