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加工的是细长轴,双顶加工的。6140车床。 $ `/ }" ` n) n. C6 T1 f/ d一般加工的公差带是5丝。" A, L' n' o" ~) {1 _7 v# s' Y 近期频繁出现跳尺寸,有的时候紧紧镶条会稳当一上午或者几小时,后期更频繁,紧固镶条也不管用 ' L2 U% A* ^, Y+ o% p 7 l% V H9 ]* a- U* Q( `( L6 i: w. l/ N 调换尾座后,2天内尺寸稳定。- x9 i0 P* h" O 因为细长轴分两台机器加工,一台加工A段,一台加工B段,出问题的是B段的机器。 / N% J( D! h0 @7 d+ MA段的尾座和B段调换,本来A段稳定的尺寸,变得不稳定。 B段机器 不稳定的尺寸 变得稳定。 4 v4 u" J; m2 b7 n# d于是判断是尾座问题,换了新尾座。4 C: G( T7 n4 P6 u* Z7 h( W$ ?; | 车间技术员考虑到B段车削进刀量大,就没舍得用新尾座,就把原来A段的尾座放到了B段机器上面,新尾座放到了A机器上面 . z) j% C( Z. L; c8 O5 }0 J" f6 H/ L1 N " ~6 _2 J, J z; d8 T % \2 s D0 c( b) H换尾座后:, O ^) ]0 e6 }9 t& r* ~ A段机器配新尾座仍然稳定 . j4 S w# U- [4 OB段机器 配的A段机器的尾座 加工300根会出现1-2根直接跳10丝的尺寸,有的时候不补刀补 下一根就变过来了,有的时候变不过来# t$ G# g( ]5 B) X" I" |* O
% C1 O( t2 g. V2 E8 I+ T- l& `. v! J3 M* r0 z2 f1 M5 P" Z" a: c# h: u) k 针对这个问题也咨询过机修,托板的塑还在,不存在磨损光的问题。 5 Y. ~# E% f- h+ y5 G+ v镶条 根据机修说的方法,用卷尺垫的。 ) Z% F0 y$ n7 s/ s, H. p! o3 {7 J# `9 o% c! u( T ( H2 Q6 Y5 e4 {0 o& c' I
' J9 ]% q) b6 |. L4 `2 {6 X7 U% s: B5 M9 V 请教各位大神们,这个问题困扰不少时间了,还需要检查和排除哪里? 谢谢 % Z0 J" @. [ J 4 A) ?, i7 F$ } c" ~2 B; v1 F ^: l 3 A+ e7 C5 M, n ]4 z2 s( `$ b! d ~6 ` H9 B9 M& V 补充内容 (2019-6-6 16:51):; E# a J9 x' k7 c0 r 今天上午发现X向丝杠的槽槽里都是切削液,清干净后又用机油润滑了丝杠,不知会不会使配对轴承生锈后影响的尺寸? 8 F; q: n$ b% Y* R( @1 \! K/ M7 Z- V. O5 D
" P2 ?" k2 x/ f补充内容 (2019-6-6 16:51):! E0 m9 \5 |7 V! @ 二:根据大侠们的经验,X向重复移动 打表十几次 每次指针都是回原位置。 用手扳动刀座打表,间隙是5丝6 Z: q3 y2 c4 n3 X: Q( a# S/ e 9 Z% O+ i. |4 b4 g. C. w 补充内容 (2019-6-20 13:49):* G8 r' C7 }9 c3 L, o 感谢各位帮助,问题已经找到,而且不是什么千古奇案的问题,是托板上两个销子凸起导致的,拔掉销子就恢复正常。 |
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