电源类故障0 F6 Z1 O1 [5 f; ?
. S8 n, v7 L' \0 V F; J / a) J$ [* C6 l) E# ]& F电路板的工作电源,有的是由外部电源系统供给;有的由板上本身的稳压电路产生,电源检查包括输出电压稳定性检查和输出纹波检查。输出纹波过大,会引起系统不稳定,用示波器交流输入档可检查纹波幅值,纹波大一般是由集成稳压器损坏或滤波电容不良引起。运算放大器、比较器,有些用单电源供电,有些用双电源供电,用双电源的运放,要求正负供电对称,其差值一般不能大于0.2V(具有调零功能的运放除外)。 5 a* B8 w' k4 Y- ]! C& \- `, G8 `( ?
9 c; M4 t+ m% Q) ] I$ P事例1: 故障现象:一普通数控车床,NC启动就断电,且CRT无显示( n+ S" x/ ^9 R% }' U 故障分析:初步分析可能是某处接地不良,经过对各个接地点的检测处理,故障未排除。之后检查了一下CNC各个板的电压,用示波器测量发现数字接口板上集成电路的工作电压有较强的纹波,经检查电源低频滤波电容正常。我们在电源两端并接一小容量滤波电容,启动机床正常,本故障属于CNC系统电源抗干扰能力不强所致。 ! Y- @" O3 b% Y8 `) q * B4 f6 Z4 I/ o6 r* r+ C. n " P9 h+ }; G2 w0 T& y) E5 I [& S事例2:一台进口卧式加工中心,开机时屏幕一片黑,操作面板上的NC电源开关已按下,红、绿灯都亮,查看电柜中开关和主要部分无异常,关机后重开,故障一样。5 Z/ A6 }* \( p4 `1 f: m 故障分析:经查,确定其电源部分无故障,各处电压都正常,仔细检查发现数控系统有多处损坏,在更换了显示器,显示控制板后屏幕出现了显示,使机床能进入其它的故障维修。0 S( u8 [) C4 m' \. i) F7 _ 8 ?+ b5 Q( n2 S" T; o! F5 i9 S! H6 }' V
) e3 R% b: ` D% N) m* R事例3:一立式加工中心,开机后屏幕无显示。" ]$ G4 x6 j. r' `6 L! y5 [ 故障分析:该加工中心使用进口数控系统,造成屏幕无显示的原因有很多,经对故障进行了检查,后确认系统提供的外部电源是正确的,但主板上的电压不正常,时有时无,可以确认是因主板故障造成,因此进行了更换,更换主板后系统有显示,由于主板更换后参数需要重新设置,按系统参数设置步骤,对照机床附带的参数表进行了设置调整后机床正常。 5 B1 h& a6 P6 {* a& q屏幕上无显示的故障原因很多,首先必须找出原因排除,如还有其他故障,根据机床的报警和其他故障信息作出处理 。 " N' x4 K# g. I: j: M8 p. i8 r$ x* M1 w! Z$ L6 z ; D* }- o5 y# [4 b 系统显示类故障 9 H- e9 p: e% ?4 _ + Z; H; ]* W* V% R* N + F: Z' \& V. x当系统电源、系统的其他部分工作正常时,系统无显示的原因,在大多数的情况下是由于硬件原因引起,而显示混乱或显示不正常,一般来说是由于系统软件引起的。 7 F" I/ T( Z& C6 [: S ( I$ Q3 g/ T* x4 V v, w4 @) [/ x 5 i% C0 p" b7 s- I; j事例1:故障现象:一数控系统,工作后系统经常死机,停电后经常丢失机床参数和程序。( D4 h% D9 c/ M$ v8 c6 ~' R 故障分析:电池不良;系统存储器出错;软件本身不稳定。根据如上分析,逐条进行检查:首先用万用表直接测量系统断电存储用电池,发现电池没有问题;测量主板上的电池电压,发现时有时午,进一步检查发现当用手按着主板一侧测量时电压正确,松开手是电压不正确,因此初步诊断为接触不良所知;拆下该主板,仔细检查发现该主板已经弯曲变形,校正后重新试验,故障排除。% ?" ?! b' _( g7 d- I3 S |$ {- p. g+ Z
" |( b7 J! J2 y1 b1 h% M ! b9 V$ E$ x7 u( o事例2:一台数控车床配FANUC0-TD系统,在调试中时常出现CRT闪烁、发亮,没有字符出现的现象. 6 O, _( {4 n" ~% A( N/ q' K- A, E故障分析:我们发现造成的原因主要有:①CRT亮度与灰度旋钮在运输过程中出现震动。②系统在出厂时没有经过初始化调整。③系统的主板和存储板有质量问题。 2 H, G7 l& a& G% C( n2 s2 M解决办法可按如下步骤进行:首先,调整CRT的亮度和灰度旋钮,如果没有反应,请将系统进行初始化一次,同时按RST键和DEL键,进行系统启动,如果CRT仍没有正常显示,则需要更换系统的主板或存储板。 $ C" T7 ~" Y1 d* y+ f& n+ A5 B: [6 k$ g: M
# p/ Z( g% g: l1 |# p" _, k事例3:一台日本H500/50卧式加工中心,开机时屏幕一片黑,操作面板上的NC电源开关已按下,红、绿灯都亮,查看电柜中开关和主要部分无异常,关机后重开,故障一样。 ' A# m# r0 T4 y2 W$ G1 n故障分析:经查,故障是由多处损坏造成的,在更换了显示器,显示控制板后屏幕出现了显示,使机床能进入其它的故障维修。 1 v1 y7 B1 |0 ]8 }* a) g0 T& _. n' h/ d$ L 事例4:XHK716立式加工中心,在安装调试时,CRT显示器突然出现无显示故障,而机床还可继续运转。停机后再开,又一切正常。 & v& r4 H- i0 e' y; \( w& T& r故障分析:在设备运转过程中经常出现这种故障。采用直观法进行检查,发现每当车间上方的门式起重机经过时,往往就会出现优故障,由此初步判断是元件连接不良。检查显示板,用手触动板上元件,当触动某一集成块管脚时,CRT上显示就会消失。经观察发现该脚没有完全插人插座中。另外,发现此集成块旁边的晶振有一个引脚没有焊锡。将这两种原因排除后,故障消除。 4 _7 r( Z( B6 S8 M4 E! k9 o6 [% A2 n+ H! y
; r$ @7 l1 q: o操作类故障分析与维修 # ~+ f. r. s8 |/ |# q; W% q5 M0 K" e+ y 8 V; H! \" i, `9 e! U" F4 Q 事例1:数控车床在使用中出现手动移动正常,自动回零时移动一段距离后不动,重开手动移动又正常。 9 x) E5 h' P* \3 q故障分析:机床使用经济数控,步进电机,手动移动时由于速度稍慢移动正常,自动回零时快速移动距离较长,出现机械卡住现象。根据故障进行分析,主要是机械原因,后经询问,才得知该机床因发现加工时尺寸不准,将另一台机床上的电机拆来使用,后出现了该故障,经仔细检查是因变速箱中的齿轮间隙太小引起,重新调整后正常。 8 ~+ L4 L" u4 q$ G0 }2 _0 E % }8 K; X" B, Y5 X9 A: @0 E+ t* j" f8 V& s5 X' W# g0 B 事例2:某加工中心,在JOG方式下,进给平稳,但自动则不正常。% `0 |* a( U8 q1 X# N0 h 故障分析:首先要确定是NC故障还是伺服系统故障,先断开伺服速度给定信号,用电池电压作信号,故障依旧。说明NC系统没有问题。进一步检查是Y轴夹紧装置出故障。 ( T" }( S1 E' j |. s + ^1 [ c. X& b! E! h6 d; S8 b4 b0 X( ~" y+ P1 T 事例3:FANUC-7CM系统的 XK715F型数控立铣床,其旋转工作台(B轴)低速时转动正常,中、高速时出现抖动。 / a+ [* M3 `2 w; B! _. h5 _故障分析:我们采用隔离法将电机从转盘上拆下后再运转,仍有抖动现象.再将位置环脱开,外加 VCMD给定信号给速度单元,再运转,还是抖动.可见故障在电机或速度单元上.先打开电机,发现大量冷却油进入内部.经洗刷电机内部后再装好,运转时电机不再抖动。/ Y1 R4 K, n$ q+ E# G ' I6 l! i6 m7 v
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