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加工中心加工缸盖振纹尺寸维修过程总结

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1#
发表于 2018-10-16 19:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
机床:德国NBH95加工中心。使用年限:10年。
, D- I: Q6 k1 |- p4 {% u加工件:铝缸盖
! [- x! V. W4 d( g: r加工工序:精加工. T: v' F- @& M+ Q; [

# g" S/ E' M3 `1 c% S故障现象:缸盖底面使用直径200的盘铣刀从X轴负方向向正方向进行加工,一刀铣完,在用毛刷刷掉铣刀纹,在盘铣刀进刀位置出现振纹(大概80mm左右振纹手感明显,缸盖全长300),缸盖中间位置到尾部正常无振纹,对比其他机床无振纹。
4 I1 y/ D: a; d% f[size=18.6667px]原因分析:[size=18.6667px]加工刚性不足导致震动,夹具、机床、主轴多有可能。
+ I) |/ f! G4 X9 R
1、 对主轴精度进行检测,端跳:0.012mm、根跳:0.002mm、上母线:0.013mm(端部坑头)、侧母线:0.028mm(端部往刀库方向偏),主轴拉紧力20KN。振动仪测量主轴震动(设置检测参数盘铣刀8000转)对比其他机床无明显异常。
2、要求工艺将转速、进给全部降低,振纹明显好转,但是对比其他机床还是有振纹,临时恢复生产,加工一个班后振纹严重,情况恶化。说明机床还是有故障,初步判断为机床某一块刚性不足,切屑进刀时负载大震动导致,具体哪一块震动还需检查验证。
3、将加工路径更改,将铣刀从X轴负方向到正方向的加工路径改为从X轴正方向加工到负方向的加工路径。
验证结果:加工振纹消失,但是加工一个班次后振纹再次出现,还是原来位置上
4、考虑到降低进给及转速有好转,和切屑负载大小有关系。对铣刀的双花纹,单花纹进行调整,主要体现在侧母线及主轴轮表上,铣刀相对于工件的平行倾斜会影响到主轴的切屑负载。
验证结果:通过轮表及侧母线反应不明显。
5、通过更改加工参数及加工路径,振纹有好转但是加工时间一长就有恶化现象,判断为某些部件松动震动导致加工振纹,先对XYZ轴导轨滑块固定螺栓进行检查拧紧,未发现有松动现象,考虑到进刀方向及加工路径跟X轴关系很大,对X轴导轨固定螺栓进行检查,发现在X轴主导轨负方向极限位置 断裂 3根螺栓,正方向中间位置 断裂 2根螺栓,X轴副导轨负方向极限位置 断裂 2根螺栓。总共 断裂 7根螺栓,将螺栓更换拧紧(螺栓扭矩140NM)。 验证结果:试加工后工件进刀方向振纹消失。判断为导轨断裂螺栓后,在进刀位置产生震动,导致刀纹的产生。
6、加工件振纹消失后,三坐标检测报告发现缸盖底面的平面度超差0.02mm,平面度检测方法为在缸盖底面上Y轴方向采集5排点,X轴方向采集4排点总共20个点进行评估平面度,三坐标检测结果为2#的4个点平面度超差0.02mm,表现为在2#点是缸盖平面内凹。调整夹具定位块无效果。打表检查加工件的直线度发现也是2号点内凹,且位置正好是导轨断裂螺栓的区域,怀疑是导轨螺栓断裂后导轨有变形,正好远离导轨安装测基准方向,表现为相对于侧基准外凸,导轨运行轨迹外凸,铣面多铣,工件平面度表现内凹。
7、 起吊夹具安装托盘,利用500的大理石方箱检查X轴导轨的直线度,X轴侧基准方向直线度0.02mm,在1.5到2.5之间变化0.02mm,其他位置相差不超过0.005mm。正好是在平面度超差位置。
8、对X轴导轨在负极限位置(断螺栓位置进行调整)利用夹板进行调整,多次调整无效果,直线度0.02mm无变化。
9、更换X轴导轨,先更换主导轨(靠近主轴侧),分多次拧紧。并来回移动X轴,靠副导轨进行自动找正。最终螺栓拧紧扭矩为140NM,更换好主导轨后检测直线度为0.004mm/500,更换好主导轨后在更换副导轨,同样的方法自动找正,多次多扭矩拧紧。最终检测X轴导轨直线度为0.005mm/500。
10、更换完导轨后对相关精度进行调整,主要针对主轴母线,试切检测平面度合格。
5 U; H' p/ q4 m0 n: O( S

评分

参与人数5 威望+104 收起理由
狙击手 + 1
free-fly-h3 + 1 思路清晰,逻辑清楚,描述准确,老师傅赞
老鹰 + 100 问题描述清楚,显得很专业!
晓昀 + 1 非常专业!做事认真!
韩寒11 + 1 问题描述清楚,显得很专业!

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2#
发表于 2018-10-16 20:01:36 | 只看该作者
分析的具体、透彻,最终能一针见血的找到故障点,这得多少年的维修经验啊,楼主=大神
3#
发表于 2018-10-16 20:05:23 | 只看该作者
太厉害了,佩服,楼主专业维修机床的啊?对机加工也有深入的认识,这种难查的毛病帮解决了能挣不少钱吧?
4#
发表于 2018-10-16 20:13:55 | 只看该作者
我只想说,牛逼,挣的是技术钱
5#
发表于 2018-10-16 21:25:07 | 只看该作者
总结的很好!来回反复查找问题很仔细,用这种肯钻的精神做事,没有做不好的。
6#
发表于 2018-10-17 09:56:49 | 只看该作者
顶一下
7#
发表于 2018-10-17 10:04:09 | 只看该作者
专业,点赞!
8#
发表于 2018-10-17 10:11:33 | 只看该作者
维修花了多长时间呢?
9#
楼主 | 发表于 2018-10-17 10:39:56 | 只看该作者
韩寒11 发表于 2018-10-16 20:01 0 M4 l1 g, e" ~) `
分析的具体、透彻,最终能一针见血的找到故障点,这得多少年的维修经验啊,楼主=大神
# ~. ?/ o$ k. Z- Z! i! x, l1 c
跟必威APP精装版下载里的大神比,差远了; W7 x- Q: Y0 m' |5 k/ Y8 f
10#
楼主 | 发表于 2018-10-17 10:44:25 | 只看该作者
free-fly-h3 发表于 2018-10-17 10:11 * A8 e/ W% M \9 U, C K
维修花了多长时间呢?

8 H6 k, R! [5 z前前后后各种验证,差不多10天左右,过程很痛苦,特别是精加工尺寸问题,可能涉及到多方面,结果很欣慰,但是找到原因解决故障后感觉成就感满满啊
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