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求助:中心孔与销孔垂直,产生毛刺 实际问题分析

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1#
发表于 2018-4-6 10:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厂里生产电动车半轴,不是非常精密的配件(取决于本地市场), x7 ]0 u( v% L8 w# o9 [" ]
工艺顺序是  锯床--打中心孔-车床-花键加工-铣床(铣键槽)-销孔-修毛刺- 锥度跳动检测-淬火-磨床
3 V& a6 \7 G% Q9 R
  _% T2 L: f# x0 k# J8 k8 H" y现遇到的问题是,当销孔用4.2mm的麻花钻 钻孔后,会在中心孔斜面(用的4号A型中心钻) 留下毛刺。  p* h1 d7 _8 j/ Q! x* b- z- t% H( e' o
这个毛刺会直接影响 锥度跳动检测(用偏摆仪,两头顶)和磨床加工(两头顶)
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* l- I! D( r7 o
% s- C+ U1 P8 I5 L) T2 l) p  [  Q
现在正常的生产是在销孔加工后,用磨小一点的中心钻去掉毛刺。但遇到料硬的时候,毛刺会非常难去掉,平时料好的话,也不是100%去除干净,直接影响了偏摆仪检验跳动情况,现在跳动情况不好的时候,检验员只好用固定顶尖对准中心孔敲两下,才能把翻边的毛刺修正。 费时费力。
5 b& R  o/ c! f0 F9 ]
$ [9 @* S8 N0 y# Q& w, C! U/ b
5 B3 f- K& F( a+ n  C. U
诉求:5 g- v7 f/ f1 y: N( t; s. V, L
各位行业大神,能否从中心孔、销孔工艺、去毛刺工艺等等 各方面,来减轻工人的工作量,这样既能提高效率 也能提高质量。- o$ @4 F% [" t# Z
0 e" K3 _% n- x4 t6 l

# m$ V/ O7 N/ A: TPS:曾给客户提过意见,把销孔往里打一点,避开中心孔端面,客户那边说如果这样,电动三轮车 轮子那边漏出的轴头就大了,不好看
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+ w5 y! ]5 Y4 c- x$ V% {

) Z( }8 v0 r9 Y0 J1 X1 F/ ^; D- M6 ^
! m# d) L+ ?( a% {" ?未打销孔时的图
9 C/ t5 W# W3 v1 S7 o' t
) ~4 @  y8 d: Z: ^
- I2 J. t1 q* F, X/ j打销孔的机器(台钻+钻套)) R: P$ ^  p! F  [% o& s5 b; E8 l
曾经试过用切削液冷却,但毕竟是手动的台钻,不方便改装/ S8 q/ d( z' q+ a  l- C5 g
  @" m: V3 @* H) ~# d

3 n1 c2 y8 m7 y. R+ p& B7 X
1 ~6 H+ D+ n; }" `% F  B' f销孔过的 中心孔,明显有很多毛刺,销孔另一头毛刺很好去除,就是中心孔这边的,只有80%能去除9 U- y! \7 o2 _- B( d' |
20%需要检验锥度的那边用顶尖敲 来修正中心孔面0 d3 ]& b9 y: Y! X( `' `& a! k

' V. }  q7 |3 a9 C
/ @  [7 ~: q* U  `1 S7 s轴的一头,基本尺寸是这个  # g; j8 g) X3 y& W$ i0 W, w' }) G

+ R  w3 Z! \+ d" }
8 e/ U- b) B- H/ {7 W模拟了下中心孔(A型 4#中心钻加工的) 车床上用的4号和5号顶尖 两头顶做的  细长轴8 q6 `& Y9 O2 \& W4 C6 U9 L9 H/ S
圆钢的直径是27mm  加工出来的丝头,是M20的2 Z$ s* U; ^- [, I) A
$ O$ h2 L, u2 C) }2 ]9 p- F2 D
/ N  @& s3 Y9 R8 ~: g! ?! X( b* p
) p9 {% h  |5 u" E5 C: I; ~
请指教!!
2 h! }( b4 C- _$ Q5 C) a$ i
( E1 G6 z" ]" V% i( q: ?6 h

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2#
发表于 2018-4-6 11:18:15 | 只看该作者
这轴外径和质量又不大。可以用小点的中心孔吗?
) H* p- ?7 U/ C, q8 U4 A另外可以规定喇叭口尺寸,使中心孔定位面短点,让销孔不要碰到定位面。

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模拟出来了,麻烦指正下。在6楼  发表于 2018-4-6 23:24
谢谢指教,明天在CAD上模拟下3号的中心钻是否可以。  发表于 2018-4-6 20:50
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3#
发表于 2018-4-6 13:40:02 | 只看该作者
用大一点的钻头,去掉一点喇叭口,应该可以

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模拟出来了,麻烦指正下。在6楼  发表于 2018-4-6 23:23
大一点的就是5号中心钻,这样喇叭口和销孔的冲突会变大, 不知道用大一号的中心钻,让喇叭口小一点点是否可以,谢谢指教, 明天模拟下  发表于 2018-4-6 20:52
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4#
发表于 2018-4-6 17:06:12 | 只看该作者
钻头越快,毛刺越少。可以先打销控,后打中心孔。外圆上面有孔也可以车螺纹。

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感谢指教!如果是先销孔,27mm的圆钢厚了点,增加了车床夹装点和铣键槽的难度,因为车床夹装的时候,鸡心夹会把锥度夹伤,规定的夹痕是4mm以内,这样铣床加工键槽的时候刚好去掉,不影响锥面与锅子的贴合度,,,  发表于 2018-4-6 20:54
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5#
发表于 2018-4-6 22:36:30 | 只看该作者
其实打销孔可以选择合钻头,中心钻也可以,这样可以保证不会有这么大的毛刺

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合钻头指的是合金钻头吗?我这个材质是45钢,加上销孔与中心孔垂直结构,如果钻头过硬,会脆。现在用的是 上工的高速钢钻头。以前用的川字的普通麻花钻,基本就是秒杀,断的多~ 请问哪种中心钻可以钻销孔?谢谢  发表于 2018-4-6 23:15
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6#
 楼主| 发表于 2018-4-6 23:22:36 | 只看该作者
根据楼上各位指教的,模拟3个型号中心钻的情况。  因为变更了中心钻,所以深度不能变,都是7.4mm(总深度)8 G9 O4 I2 n9 u4 l3 d
* ^6 b7 F- t1 f9 H" `# p

0 b0 |: n9 @5 t- i可放大看。
5 q. E* k0 n7 Z7 H. B" G0 `4 m
$ R: f  N; K+ r综上,看来5号中心在可行性大。3号的不行,回转顶尖估计会碰到孔内部
) M# h1 x. i: z# K- u) j5 @8 _' B- n2 Z5号的就是锥面面积小了,不知会不会增加车削的危险性。我们厂里加工的是细长轴。直径是27mm.长度有400-600mm不等,
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5号中心钻与顶尖的接触面也小了,会不会影响加工出来的锥面径向跳动??  发表于 2018-4-6 23:26
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7#
发表于 2018-4-8 07:31:10 | 只看该作者
本帖最后由 非常 于 2018-4-8 07:32 编辑 3 x( ]! p" h4 [2 k) o% Q9 H
/ t3 H2 k$ T; K+ }+ j
那楼主在中心孔尺寸上没法改动了。% J- |2 R# }& Y! o* r+ X' _
另楼主的3个中心孔示意图画错了,不仅里面的盲孔会变化,锥度面尺寸也会随着变化(喇叭口大端会尺寸变化)。所以A5的中心孔锥面会比你画的大。

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三个孔,打的深度没变化,也就是中心钻小头变粗变长的情况下,孔深没变,锥面自然就小了  发表于 2018-4-9 07:27
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