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求助:中心孔与销孔垂直,产生毛刺 实际问题分析

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1#
发表于 2018-4-6 10:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厂里生产电动车半轴,不是非常精密的配件(取决于本地市场)
( o8 ~8 m6 l& U$ @工艺顺序是  锯床--打中心孔-车床-花键加工-铣床(铣键槽)-销孔-修毛刺- 锥度跳动检测-淬火-磨床0 N3 w3 |# N. G0 N

* E( Y* B6 }" H. U- W) Z, A现遇到的问题是,当销孔用4.2mm的麻花钻 钻孔后,会在中心孔斜面(用的4号A型中心钻) 留下毛刺。$ d' ?! b% T& A( }: I! r
这个毛刺会直接影响 锥度跳动检测(用偏摆仪,两头顶)和磨床加工(两头顶)
- V! }; Q- m2 G- {! ?
- r9 C4 W  H, R+ e) W, a: q

% f& E" ?3 E/ z4 P- j/ T0 p现在正常的生产是在销孔加工后,用磨小一点的中心钻去掉毛刺。但遇到料硬的时候,毛刺会非常难去掉,平时料好的话,也不是100%去除干净,直接影响了偏摆仪检验跳动情况,现在跳动情况不好的时候,检验员只好用固定顶尖对准中心孔敲两下,才能把翻边的毛刺修正。 费时费力。1 l, C* @/ F7 B/ R" K& }6 Q

" z$ ?! |5 k; V5 z0 e1 u
' J' n: ]# U- W& _" L  `5 u
诉求:
3 i! n7 ]" O7 P9 q各位行业大神,能否从中心孔、销孔工艺、去毛刺工艺等等 各方面,来减轻工人的工作量,这样既能提高效率 也能提高质量。+ S1 t7 Q1 P& L  ]' V. @  V
0 C) j1 p$ a, n8 N) x

9 }7 R* H  o/ a9 oPS:曾给客户提过意见,把销孔往里打一点,避开中心孔端面,客户那边说如果这样,电动三轮车 轮子那边漏出的轴头就大了,不好看
+ P! J# [5 k: N+ c+ ~# r7 d0 `0 W" K
( s  l& D) Q/ N' G
" b6 r1 |3 m  i! U
未打销孔时的图
$ [: P3 E2 a/ z3 S# z0 p0 r* [, }8 R% z3 J+ ^
  c4 D# D4 g2 Z% A" a
打销孔的机器(台钻+钻套)
) `2 W% p; ]5 Q; X! W曾经试过用切削液冷却,但毕竟是手动的台钻,不方便改装
) u+ U$ E$ E8 O# t0 A2 ~# Y0 W) o1 i+ `" J& G6 c

$ G  \) ^9 e( ?3 y# k. w1 @7 V4 P& o6 z! k/ O3 g5 ]! U# z# G
销孔过的 中心孔,明显有很多毛刺,销孔另一头毛刺很好去除,就是中心孔这边的,只有80%能去除; f2 ?# C6 _) {) B# u
20%需要检验锥度的那边用顶尖敲 来修正中心孔面; g, w$ P. n3 K! w2 d

2 R9 X8 k$ {: w" o7 z; _0 S3 A, T4 x7 K" g# p1 Y! E8 t: I
轴的一头,基本尺寸是这个  4 g0 _* d  Y( r& w! V( d8 h& G

. O5 H8 o" n0 F( ~* q6 W$ [: N3 j* `# B8 H
模拟了下中心孔(A型 4#中心钻加工的) 车床上用的4号和5号顶尖 两头顶做的  细长轴3 j, O. G/ Y! D% M  u
圆钢的直径是27mm  加工出来的丝头,是M20的
$ _; ~" g9 W/ F9 x+ \% y; C& f2 R7 X" S- [% L7 _

2 ?4 e3 J# Y$ U

: G' Q6 |0 u' e& g/ t( @1 A7 \$ P请指教!!
4 M/ l. M# @9 o* Z) u) l
2 y$ D' V9 E5 _% l+ x: b  R/ {2 H

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2#
发表于 2018-4-6 11:18:15 | 只看该作者
这轴外径和质量又不大。可以用小点的中心孔吗?9 K" N- }# m- s8 O' D6 y
另外可以规定喇叭口尺寸,使中心孔定位面短点,让销孔不要碰到定位面。

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模拟出来了,麻烦指正下。在6楼  发表于 2018-4-6 23:24
谢谢指教,明天在CAD上模拟下3号的中心钻是否可以。  发表于 2018-4-6 20:50
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3#
发表于 2018-4-6 13:40:02 | 只看该作者
用大一点的钻头,去掉一点喇叭口,应该可以

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模拟出来了,麻烦指正下。在6楼  发表于 2018-4-6 23:23
大一点的就是5号中心钻,这样喇叭口和销孔的冲突会变大, 不知道用大一号的中心钻,让喇叭口小一点点是否可以,谢谢指教, 明天模拟下  发表于 2018-4-6 20:52
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4#
发表于 2018-4-6 17:06:12 | 只看该作者
钻头越快,毛刺越少。可以先打销控,后打中心孔。外圆上面有孔也可以车螺纹。

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感谢指教!如果是先销孔,27mm的圆钢厚了点,增加了车床夹装点和铣键槽的难度,因为车床夹装的时候,鸡心夹会把锥度夹伤,规定的夹痕是4mm以内,这样铣床加工键槽的时候刚好去掉,不影响锥面与锅子的贴合度,,,  发表于 2018-4-6 20:54
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5#
发表于 2018-4-6 22:36:30 | 只看该作者
其实打销孔可以选择合钻头,中心钻也可以,这样可以保证不会有这么大的毛刺

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合钻头指的是合金钻头吗?我这个材质是45钢,加上销孔与中心孔垂直结构,如果钻头过硬,会脆。现在用的是 上工的高速钢钻头。以前用的川字的普通麻花钻,基本就是秒杀,断的多~ 请问哪种中心钻可以钻销孔?谢谢  发表于 2018-4-6 23:15
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6#
 楼主| 发表于 2018-4-6 23:22:36 | 只看该作者
根据楼上各位指教的,模拟3个型号中心钻的情况。  因为变更了中心钻,所以深度不能变,都是7.4mm(总深度)1 u) s* g# y# b1 L
1 ^6 u% q+ w' z) v  D

* n% K; h( N1 }6 l可放大看。9 w, G9 F$ g% W' u& p

9 s. }4 V! B  ?综上,看来5号中心在可行性大。3号的不行,回转顶尖估计会碰到孔内部
5 f9 M! C: A* }# q5号的就是锥面面积小了,不知会不会增加车削的危险性。我们厂里加工的是细长轴。直径是27mm.长度有400-600mm不等,
/ u7 f) l. C2 T+ b5 Z
& A  o! E" y* k, s" |

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5号中心钻与顶尖的接触面也小了,会不会影响加工出来的锥面径向跳动??  发表于 2018-4-6 23:26
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7#
发表于 2018-4-8 07:31:10 | 只看该作者
本帖最后由 非常 于 2018-4-8 07:32 编辑
; {* p& B0 Y4 }) R4 `
& G& H: q) q% d" D! ~1 [# W+ m那楼主在中心孔尺寸上没法改动了。
4 ^. l) L, ~& l+ \" a/ _, c! l另楼主的3个中心孔示意图画错了,不仅里面的盲孔会变化,锥度面尺寸也会随着变化(喇叭口大端会尺寸变化)。所以A5的中心孔锥面会比你画的大。

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三个孔,打的深度没变化,也就是中心钻小头变粗变长的情况下,孔深没变,锥面自然就小了  发表于 2018-4-9 07:27
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