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求助:中心孔与销孔垂直,产生毛刺 实际问题分析

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1#
发表于 2018-4-6 10:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厂里生产电动车半轴,不是非常精密的配件(取决于本地市场)( d, @; h& R: L5 |) C
工艺顺序是  锯床--打中心孔-车床-花键加工-铣床(铣键槽)-销孔-修毛刺- 锥度跳动检测-淬火-磨床9 @. c# V: K0 o# j

) [! F5 o% B8 A. X% u0 s现遇到的问题是,当销孔用4.2mm的麻花钻 钻孔后,会在中心孔斜面(用的4号A型中心钻) 留下毛刺。
  L& F( `/ K, R- }" r) O) d8 b这个毛刺会直接影响 锥度跳动检测(用偏摆仪,两头顶)和磨床加工(两头顶)! t7 h/ S) d. ^8 i0 g- S) D
% ^$ I) b. Y4 n8 Z
, h3 c0 x) l8 H5 a2 y
现在正常的生产是在销孔加工后,用磨小一点的中心钻去掉毛刺。但遇到料硬的时候,毛刺会非常难去掉,平时料好的话,也不是100%去除干净,直接影响了偏摆仪检验跳动情况,现在跳动情况不好的时候,检验员只好用固定顶尖对准中心孔敲两下,才能把翻边的毛刺修正。 费时费力。- v! f" W* _9 @# O: v  ~
: \9 d$ r& p3 Z! E% c" y

# {( d: n. [" _. s3 x6 Z" m8 ^' y/ x诉求:
6 d( H5 h5 f5 C/ P8 F各位行业大神,能否从中心孔、销孔工艺、去毛刺工艺等等 各方面,来减轻工人的工作量,这样既能提高效率 也能提高质量。
7 E; C! @& F' C' o  ~% X3 S& L8 N% Z' @( ~9 X

* D7 z0 z( b5 j5 Q3 F6 vPS:曾给客户提过意见,把销孔往里打一点,避开中心孔端面,客户那边说如果这样,电动三轮车 轮子那边漏出的轴头就大了,不好看" F7 L: |% E  [

7 w1 s- i, [  w) @. \0 y& V
. F6 z2 i9 l9 S! P; `

5 r2 g9 v1 q5 ^6 z未打销孔时的图" s5 H5 Q4 q" F' \
* H, A, U3 v/ \, U+ n2 r  L( d* ?
7 ?9 D9 I4 |1 t& v4 j
打销孔的机器(台钻+钻套)
+ u: [6 B" x; W5 Q1 p曾经试过用切削液冷却,但毕竟是手动的台钻,不方便改装5 S3 s' p7 b, V; f! R

. y1 L- H4 h% v  h
9 d8 J/ [, N6 u& u4 }
: c; j9 K- j% W! ]' L6 |0 ]
销孔过的 中心孔,明显有很多毛刺,销孔另一头毛刺很好去除,就是中心孔这边的,只有80%能去除
# |0 b% {9 H) e# C9 Y20%需要检验锥度的那边用顶尖敲 来修正中心孔面
3 G$ O# D$ m& s( X3 d. e7 j& Z+ j0 P* v( z( b5 @1 {4 N2 [

6 {4 k( ^1 z! G轴的一头,基本尺寸是这个  ) X. q' a+ l) Z5 ]# s5 N/ b0 a# x
" n/ [  m2 y9 ?4 u- J- R0 l

" I! f3 e! N) J5 p# \; ^6 E模拟了下中心孔(A型 4#中心钻加工的) 车床上用的4号和5号顶尖 两头顶做的  细长轴
, a3 C# \! c0 q* L圆钢的直径是27mm  加工出来的丝头,是M20的
. K/ s+ n, m$ h; i
$ `$ _: J+ g) ]$ F
; U& L2 R: f9 a- K' _
9 b1 _% O. l' m- Y6 D1 X* b8 C
请指教!!# S/ j& [6 F! _6 b

2 l+ _; [' s4 G" r

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2#
发表于 2018-4-6 11:18:15 | 只看该作者
这轴外径和质量又不大。可以用小点的中心孔吗?
+ I. j; U3 E8 C. W% I  ?另外可以规定喇叭口尺寸,使中心孔定位面短点,让销孔不要碰到定位面。

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模拟出来了,麻烦指正下。在6楼  发表于 2018-4-6 23:24
谢谢指教,明天在CAD上模拟下3号的中心钻是否可以。  发表于 2018-4-6 20:50
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3#
发表于 2018-4-6 13:40:02 | 只看该作者
用大一点的钻头,去掉一点喇叭口,应该可以

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模拟出来了,麻烦指正下。在6楼  发表于 2018-4-6 23:23
大一点的就是5号中心钻,这样喇叭口和销孔的冲突会变大, 不知道用大一号的中心钻,让喇叭口小一点点是否可以,谢谢指教, 明天模拟下  发表于 2018-4-6 20:52
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4#
发表于 2018-4-6 17:06:12 | 只看该作者
钻头越快,毛刺越少。可以先打销控,后打中心孔。外圆上面有孔也可以车螺纹。

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感谢指教!如果是先销孔,27mm的圆钢厚了点,增加了车床夹装点和铣键槽的难度,因为车床夹装的时候,鸡心夹会把锥度夹伤,规定的夹痕是4mm以内,这样铣床加工键槽的时候刚好去掉,不影响锥面与锅子的贴合度,,,  发表于 2018-4-6 20:54
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5#
发表于 2018-4-6 22:36:30 | 只看该作者
其实打销孔可以选择合钻头,中心钻也可以,这样可以保证不会有这么大的毛刺

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合钻头指的是合金钻头吗?我这个材质是45钢,加上销孔与中心孔垂直结构,如果钻头过硬,会脆。现在用的是 上工的高速钢钻头。以前用的川字的普通麻花钻,基本就是秒杀,断的多~ 请问哪种中心钻可以钻销孔?谢谢  发表于 2018-4-6 23:15
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6#
 楼主| 发表于 2018-4-6 23:22:36 | 只看该作者
根据楼上各位指教的,模拟3个型号中心钻的情况。  因为变更了中心钻,所以深度不能变,都是7.4mm(总深度)) B# c0 X) g* E

4 l9 O" m# L; R4 x/ e: r! x( T; u* W0 `
可放大看。. [* |# h* d" w+ D

% M1 w! q! a. f$ g4 C综上,看来5号中心在可行性大。3号的不行,回转顶尖估计会碰到孔内部$ D$ E3 v/ ?" O1 O+ l5 z
5号的就是锥面面积小了,不知会不会增加车削的危险性。我们厂里加工的是细长轴。直径是27mm.长度有400-600mm不等,; b! d  f2 }' E" c+ E" v1 k

3 ?" O% f/ t4 ~+ h% D' |

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5号中心钻与顶尖的接触面也小了,会不会影响加工出来的锥面径向跳动??  发表于 2018-4-6 23:26
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7#
发表于 2018-4-8 07:31:10 | 只看该作者
本帖最后由 非常 于 2018-4-8 07:32 编辑 / o' [; d1 z! x

' g' n( L) I/ n  Q' X4 G1 q" U5 P# K那楼主在中心孔尺寸上没法改动了。
5 m6 [, c! }5 P2 ?  v另楼主的3个中心孔示意图画错了,不仅里面的盲孔会变化,锥度面尺寸也会随着变化(喇叭口大端会尺寸变化)。所以A5的中心孔锥面会比你画的大。

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三个孔,打的深度没变化,也就是中心钻小头变粗变长的情况下,孔深没变,锥面自然就小了  发表于 2018-4-9 07:27
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