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求助:中心孔与销孔垂直,产生毛刺 实际问题分析

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1#
发表于 2018-4-6 10:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厂里生产电动车半轴,不是非常精密的配件(取决于本地市场)
; s$ R% u7 r% J3 V# m* E工艺顺序是  锯床--打中心孔-车床-花键加工-铣床(铣键槽)-销孔-修毛刺- 锥度跳动检测-淬火-磨床
6 G8 n$ t, ^! e+ B. n' Z7 W, Z+ V9 N( [
现遇到的问题是,当销孔用4.2mm的麻花钻 钻孔后,会在中心孔斜面(用的4号A型中心钻) 留下毛刺。
/ u" o: P$ B, X) {( A! ]& {这个毛刺会直接影响 锥度跳动检测(用偏摆仪,两头顶)和磨床加工(两头顶)
1 k1 U+ A  A9 X9 U+ Y5 t1 q1 e$ k2 B8 r

% s: w9 Y! Z+ S4 u+ _现在正常的生产是在销孔加工后,用磨小一点的中心钻去掉毛刺。但遇到料硬的时候,毛刺会非常难去掉,平时料好的话,也不是100%去除干净,直接影响了偏摆仪检验跳动情况,现在跳动情况不好的时候,检验员只好用固定顶尖对准中心孔敲两下,才能把翻边的毛刺修正。 费时费力。
/ o% K1 I( h' g  q+ D/ Z; [( f; l" E& r5 n* W
! ^" J/ X. E1 S: k5 R8 E' W
诉求:
8 M7 W/ H* _) p各位行业大神,能否从中心孔、销孔工艺、去毛刺工艺等等 各方面,来减轻工人的工作量,这样既能提高效率 也能提高质量。
4 b; d1 ^* ~+ Z4 g9 t$ ?4 u
- C8 v. d; ?& K+ o' J6 ?' Q

* x4 B8 a- V& d% A1 t! e0 j& e; pPS:曾给客户提过意见,把销孔往里打一点,避开中心孔端面,客户那边说如果这样,电动三轮车 轮子那边漏出的轴头就大了,不好看
9 J- K$ _6 q' ~3 {! z, ?# e; G' Z& Q3 M
4 T) g0 D6 f! ~( N& K- O. Y5 p$ ?$ {

0 e, A' V6 L0 O未打销孔时的图& A: T5 g5 p4 ~3 _! b9 y

$ [) k, W+ t: C" x' k& |' l5 _8 S( k, z, w! C( f
打销孔的机器(台钻+钻套)3 ?% p7 T3 P1 u5 b* G- X8 z* o) t
曾经试过用切削液冷却,但毕竟是手动的台钻,不方便改装( q2 R+ ^  p7 Y4 b; ~' {; o
2 s" J3 \) N1 O# s! ~$ n
$ I5 B( I1 K( S3 [) z4 x. `

7 }- X. ~4 P4 E* Q. t销孔过的 中心孔,明显有很多毛刺,销孔另一头毛刺很好去除,就是中心孔这边的,只有80%能去除/ _/ W1 M, X- j/ z8 c8 g& o
20%需要检验锥度的那边用顶尖敲 来修正中心孔面
1 f8 e4 R: z$ y. z" |$ E
% z3 x" g! B# j3 g6 ~1 \; ~' [
% `! }8 j2 x8 |7 ~) P( U7 e轴的一头,基本尺寸是这个  
2 `9 e( l0 x! M! B( g% H
, ^! k$ Y: Z7 {  E2 m0 r
4 d. c& p( T& D模拟了下中心孔(A型 4#中心钻加工的) 车床上用的4号和5号顶尖 两头顶做的  细长轴
/ S# B" _7 _2 a6 J: W: P4 g圆钢的直径是27mm  加工出来的丝头,是M20的; W& o8 T  v+ j. s$ g! P

/ ?7 G- |$ q4 O- V
( f0 _" ~$ W) h

& g, |# ?* O/ ?5 m9 h& S请指教!!& k  I3 D8 X6 y/ H7 |
1 @% Y% }/ c* X

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2#
发表于 2018-4-6 11:18:15 | 只看该作者
这轴外径和质量又不大。可以用小点的中心孔吗?
) o+ _: c8 N. u8 p) t* `另外可以规定喇叭口尺寸,使中心孔定位面短点,让销孔不要碰到定位面。

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模拟出来了,麻烦指正下。在6楼  发表于 2018-4-6 23:24
谢谢指教,明天在CAD上模拟下3号的中心钻是否可以。  发表于 2018-4-6 20:50
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3#
发表于 2018-4-6 13:40:02 | 只看该作者
用大一点的钻头,去掉一点喇叭口,应该可以

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模拟出来了,麻烦指正下。在6楼  发表于 2018-4-6 23:23
大一点的就是5号中心钻,这样喇叭口和销孔的冲突会变大, 不知道用大一号的中心钻,让喇叭口小一点点是否可以,谢谢指教, 明天模拟下  发表于 2018-4-6 20:52
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4#
发表于 2018-4-6 17:06:12 | 只看该作者
钻头越快,毛刺越少。可以先打销控,后打中心孔。外圆上面有孔也可以车螺纹。

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感谢指教!如果是先销孔,27mm的圆钢厚了点,增加了车床夹装点和铣键槽的难度,因为车床夹装的时候,鸡心夹会把锥度夹伤,规定的夹痕是4mm以内,这样铣床加工键槽的时候刚好去掉,不影响锥面与锅子的贴合度,,,  发表于 2018-4-6 20:54
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5#
发表于 2018-4-6 22:36:30 | 只看该作者
其实打销孔可以选择合钻头,中心钻也可以,这样可以保证不会有这么大的毛刺

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合钻头指的是合金钻头吗?我这个材质是45钢,加上销孔与中心孔垂直结构,如果钻头过硬,会脆。现在用的是 上工的高速钢钻头。以前用的川字的普通麻花钻,基本就是秒杀,断的多~ 请问哪种中心钻可以钻销孔?谢谢  发表于 2018-4-6 23:15
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6#
 楼主| 发表于 2018-4-6 23:22:36 | 只看该作者
根据楼上各位指教的,模拟3个型号中心钻的情况。  因为变更了中心钻,所以深度不能变,都是7.4mm(总深度), ]: ^- @: X; z2 r: x

. w3 M4 ?; {. N) i2 Z2 H
9 M" i9 l% m5 q8 i/ R3 l可放大看。
; e( b5 i: [- _) ?% e4 Y9 X8 U5 }0 L8 R0 Z2 }2 d
综上,看来5号中心在可行性大。3号的不行,回转顶尖估计会碰到孔内部$ o5 f( A# F* }! \" t3 B6 w
5号的就是锥面面积小了,不知会不会增加车削的危险性。我们厂里加工的是细长轴。直径是27mm.长度有400-600mm不等,
7 T5 a8 D1 c5 X6 T
/ ~3 [' I3 r5 M0 s/ w

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5号中心钻与顶尖的接触面也小了,会不会影响加工出来的锥面径向跳动??  发表于 2018-4-6 23:26
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7#
发表于 2018-4-8 07:31:10 | 只看该作者
本帖最后由 非常 于 2018-4-8 07:32 编辑
' B( q) i% [+ x3 `: ~
% P1 G! J- w  g' h3 m+ A- U- Y; E9 L那楼主在中心孔尺寸上没法改动了。
! O1 O5 g' U) b. v' l/ f3 [- O另楼主的3个中心孔示意图画错了,不仅里面的盲孔会变化,锥度面尺寸也会随着变化(喇叭口大端会尺寸变化)。所以A5的中心孔锥面会比你画的大。

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三个孔,打的深度没变化,也就是中心钻小头变粗变长的情况下,孔深没变,锥面自然就小了  发表于 2018-4-9 07:27
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