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楼主: jpp151
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45#钢 最大径180 长650 调质焊接时整个轴中间裂开

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11#
发表于 2018-3-8 09:50:06 | 只看该作者
youis818 发表于 2018-3-8 09:44 0 ]0 ?; w1 T) S* K2 D
看情况.材料之前有裂缝或者有杂质,烧焊中冷却速度过快,这个瑕疵点刚好在焊接附近。假如材料在加工之前有 ...
2 `, R0 [6 O: m9 F+ t% u) ^
假如之前都是这中工艺都没事,工件够大能抗焊接产生的应力,而现在爆了,明显抗不住了,必然有个起点才爆
12#
楼主 | 发表于 2018-3-8 09:55:59 | 只看该作者
本帖最后由 jpp151 于 2018-3-8 09:58 编辑
* D9 p4 d) D, ?& W
youis818 发表于 2018-3-8 09:44
/ b" E- {8 l; m4 i. j E看情况.材料之前有裂缝或者有杂质,烧焊中冷却速度过快,这个瑕疵点刚好在焊接附近。假如材料在加工之前有 ...
, `. ?: U( [: m8 d2 u
车的时候并没有发现裂纹这点可以肯定,是从内部开裂的
4 Q, P3 T/ B$ Z2 p0 ]0 n; S+ i
13#
发表于 2018-3-8 09:56:16 | 只看该作者
坐等解决方案
14#
发表于 2018-3-8 10:00:00 | 只看该作者
关注问题原因
15#
发表于 2018-3-8 10:01:41 | 只看该作者
应该说你的设计本身很有问题,也不知道你是啥具体用场,所以也不好随便88你的设计.9 i) D4 Z3 d8 x2 A

K7 a. i- r7 J. m" ]4 n5 d这裂纹产生的原因很多,各道都有可能,如这轴应没锻打过吧,那这轴的纤维方向就是现在的裂纹方向。因为调质中有淬火这道工序,因为粗,估计为了淬深点,冷却较剧烈,也会产生裂纹。如果以前没热处理一直蛮好,热处理后常出现裂纹,那建议改成正火。这么粗的轴,45钢,不适合调质。还有就是焊接,显然工艺很差,就不说了。
16#
发表于 2018-3-8 10:07:50 | 只看该作者
是在焊接的过程中发现开裂了?R8 Q8 l) _- w% V! W" z) N4 \
还是焊完冷却后再发现开裂的?* |. n4 h7 o2 R7 i. v* N Y1 s3 X
假设是焊接引起的开裂,好像不会这样沿轴向开裂。
) A$ a; O# I. R' N# _/ l! B# M! N$ H0 S照片中,好像你们已经使用气割从焊接部位割开了。

点评

嗯 打算把轴取下来 详情 回复 发表于 2018-3-8 10:24
17#
发表于 2018-3-8 10:18:35 | 只看该作者
这种情况,你确定在调质之前就不是裂的;我觉得应该是在轧钢的时候应该就有裂纹,调制后没有探伤吧。
18#
楼主 | 发表于 2018-3-8 10:24:35 | 只看该作者
ywjianghu 发表于 2018-3-8 10:07
& v A' p4 {( \! v w) [是在焊接的过程中发现开裂了? u: @" z+ O4 g" u, q" |5 P
还是焊完冷却后再发现开裂的? : D4 ]/ l" ^8 d2 `0 y) E6 u4 R' p
假设是焊接引起的开裂,好像不会这样沿轴向 ...

% H+ u- Y6 {/ ~5 e/ n嗯 打算把轴取下来% _& \3 t% d' v
19#
发表于 2018-3-8 10:57:10 | 只看该作者
建议在裂纹处采样做金相分析就
20#
发表于 2018-3-8 11:19:31 | 只看该作者
我感觉是原材料的问题
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