本帖最后由 只有快乐 于 2018-1-16 21:50 编辑 6 N: w0 Z2 X* d0 ]8 H" ^4 i) \. c; N- o4 Y' f 液压泵、马达通常通过联轴器与电机或机械负载相连接,通过钟型罩进行固定。那么在安装过程中该注意哪些细节呢?遇到轴头与联轴器配合间隙过小,该怎么办呢?如果直接上大铁锤锤一锤,那距离液压泵、马达的报废已经不远了。有些安装细节被我们有意无意的忽视,但它却会造成元件的极大损毁,进而引起系统严重的故障。当我们绞尽脑汁的寻找系统故障原因的时候,其实问题的种子早已种下,它只是正在爆发……1 z1 v! z5 Z$ R! x1 V
马达案例
故障描述:轴向柱塞马达带动的旋转机构异常停止动作,在此之前马达已经出现异响,壳体温度异常升高的问题。Y% T' V' g& [ F+ g9 ^( x' h 问题分析:2 |/ Q# {& K- F; ?& D+ S+ f2 v; ~' f
( I5 v! w6 G0 h" H分析可能出现的故障,确定为马达停机,无法正常工作。, M* x4 _- n; i9 X. A
拆检马达寻找原因
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! }! `0 T* w1 H9 g: }0 l; I拆检显示在连接花键处存在损伤,轴承滚子与轴承限制边缘激烈摩擦发生轴承烧结。轴承的剧烈磨损导致液压系统二次污染,导致了配流盘的磨损。 ; s. n3 Z* m2 h) ?% T& j- P这轴端的磕碰与马达的故障存在必然的联系吗?) o& F \4 U9 g( q4 ]2 b; j
, V! y2 E9 _5 [/ b' E答案是显而易见的,整个过程中伴随的是马达的壳体异常升温及马达的异响,恶性循环最终导致马达停机。 & [9 J; j9 l% w+ s+ Z" \% s! S
油泵案例
' {/ D7 F- y* c F6 @故障描述:内啮合齿轮泵不起压 ,连续损坏多台,但却找不到原因。 4 s Y" j( d+ W0 e2 g( C问题分析:结合客户描述,排除系统中其他可能会导致系统泄压的可能,最后判断应是泵的内泄变大所致。 + `$ `" ~3 F5 B* }: j
但齿轮泵内泄变大一般是由泵的磨损所致,而磨损则是系统污染物导致。
拆检泵体寻找原因
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% e7 q0 X; J" \' y% _* H( j 如此恶性循环下去泵的内泄越来越大,很快油泵便会出现无法建立足够的压力的情形。1 E7 ^5 r" `9 J
总结
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上述两起事件究其始终,罪魁祸首是安装过程中对轴施加了轴向力造成,而这又是我们常会忽略的细节。
暴力安装敲击轴端,造成的轴向柱塞元件轴向受力从而引起元件损毁。联轴器之间的间隙过小造成齿轮泵的严重故障。同样在吊装过程中轴的磕碰亦无法忽视。这些轴向受力导致元件严重损毁的案例都时有发生。
推荐的安装措施
为避免此类故障的频繁发生,建议可采取如下措施:
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安装联轴器时在马达轴端涂抹少量润滑油;
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采用热装工艺将联轴器加热至合适温度装入(温度范围咨询联轴器厂家,一般为80摄氏度);
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按照吊装要求进行安装(如下图),防止坠落时或碰撞时的轴向受力;
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保证联轴器间隙应在3mm < 间隙 < 5mm;
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如果现场条件不满足,需要敲击安装联轴器,应使用橡皮锤缓慢轻敲装入;
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安装法兰螺母时应按对角线方面(对称)依次均匀旋紧,并配以适当力矩;
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