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解决刀具问题就像是破案

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1#
发表于 2017-8-29 23:51:30 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
早上刚坐到调刀盘的位置思考,电话报警就来了。
6 i: B: @) X( k: a数控车床攻@M10螺纹断丝锥,跑去一看,就一堆尸体。- t2 r8 Q% Z0 h$ Q# }- C" g
不好意思,没看到现场,没明白……7 s3 t$ R+ |3 z, e$ x
回来刚坐下,电话又来了,我明确告知,啥都别动,叫上机修一起到现场……
- S( T e0 l8 W: N% C4 u5 A到现场,机修没到。看了看,问了问,想了想,明白了
3 r5 [' S2 L9 Q+ Y3 J/ R" s动手解决。告知员工原因,让他了解因果关系,下次如何发现和预防。
: ]0 R* u; g2 o4 G
% G: Q8 a8 v$ d5 Z4 M* Y l8 r . |4 I; g( W2 P! g8 J% E

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2#
发表于 2017-8-30 04:05:46 | 只看该作者
转速太慢,转速太快,轴不重合,润滑不够,底孔不正常,指令错误,机床间隙,选错丝攻。。。。
, k" |; W6 a r* n2 ^% F$ B
3 [) B. `3 B z8 B1 m& O1 f我能想出的原因就这么多了1 B2 c: G8 ^4 u
3#
楼主 | 发表于 2017-8-30 07:14:29 | 只看该作者
之前断的丝锥,好有个性!$ G& f L) _2 C/ W

IMG_20170829_093352.jpg(917.82 KB, 下载次数: 157)

一边倒

一边倒

IMG_20170829_093343.jpg(963.97 KB, 下载次数: 119)

哥仨好

哥仨好
4#
发表于 2017-8-30 08:03:18 | 只看该作者
钻孔太快导致底孔斜了?

点评

钻孔没有问题,第一次去的时候,看了加工,没看出问题。大批量加工,标准程序。 详情 回复 发表于 2017-8-30 08:14
5#
楼主 | 发表于 2017-8-30 08:14:17 | 只看该作者
涅槃重生sj 发表于 2017-8-30 08:03 ( I1 x! j# g" _4 c3 W
钻孔太快导致底孔斜了?

. x0 ^5 q( e) k# H钻孔没有问题,第一次去的时候,看了加工,没看出问题。大批量加工,标准程序。
7 [0 ^- X+ V( N1 [5 x0 \5 k0 y1 n
6#
发表于 2017-8-30 09:52:50 | 只看该作者
要看你的刀具安装部分。可能是刀具没装正确位置。转速太快。刀具选择不合理。
7#
发表于 2017-8-30 09:55:04 | 只看该作者
补充一下。也许是冷却也会引起: Q" l+ Q: I- X$ D2 k

点评

冷却,怎么会引起丝锥是斜的?有实际案例吗? 发表于 2018-8-12 08:54
8#
发表于 2017-8-30 11:25:49 | 只看该作者
这个明显攻丝丝锥斜了。
9#
发表于 2017-8-30 12:21:00 | 只看该作者
这种情况完全可以避免的,是安装不同心造成的
10#
发表于 2017-8-30 13:28:16 | 只看该作者
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