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楼主: 米糕
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夜尽天明-一个人在机械行业的战斗

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121#
发表于 2018-4-1 08:41:18 | 只看该作者
期待更新!
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122#
发表于 2018-4-3 10:12:53 | 只看该作者
估计不会更新了   楼主去赚大钱了
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123#
发表于 2018-4-3 19:25:54 | 只看该作者
创业就是一个烧钱的事。军粮备够了,努力了,总有成功的一天
7 r6 Z3 F7 }1 _: W
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124#
发表于 2018-6-9 06:23:50 | 只看该作者
这个帖子就这么沉了?) C8 F9 l# Z* x( Y3 l# T
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125#
发表于 2018-6-9 16:50:18 | 只看该作者
我也很牛犇的样子,一口气重新看了一遍楼主的发帖。看到楼主的动静很大哦,我们还是在小打小闹中发展。共同加油!!

点评

楼主如能看到信息,请加我wx:一五二 九八八八 物流就留。我们也在做其它行业的设备,有机会到上海时拜访你。  发表于 2018-6-9 16:59
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126#
发表于 2018-9-5 16:31:57 | 只看该作者
就这么沉了,可惜啊
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127#
发表于 2018-9-6 10:52:49 | 只看该作者
好励志,好烧钱,在我没有足够资本之前,我不敢做这样的梦期待楼主的更新,努力赚取资本是我现在唯一能做的事情
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128#
发表于 2018-10-6 09:52:21 | 只看该作者
期待更新,创业很辛苦,很励志,加油9 S* z+ u& C3 s( d6 w
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129#
 楼主| 发表于 2018-11-20 08:09:57 | 只看该作者
回到厂里思考了一下,我们目前最缺的是行业客户的认可,但没有行业内的客户去尝试,去帮我们验证我们的产品,再好的技术都是纸上谈兵。
3 w. F6 w; k+ j# I很快就和浙江的客户谈好时间,准备好生产客户的现在做的产品。在厂里测试了下就拉过去了。
" O/ m. P! C( v- ?! |我们叫这个客户的老板L总,当时展会见面的时候感觉挺年轻,却很踏实稳重。后面才知道是上海财大毕业,后面去英国读过MBA。刚回国2年,准备接老爸的班。大事情还是老爸做主。

" @5 Q) E( S# s$ Y! O0 g
: K% i& I: h1 [" P机器刚拉过去的时候,L总给了我们一个很偏僻一楼角落里,让我们先再这里测试。1 Y3 d* j% b7 L/ ~2 C; V3 x
测试通过再拉到二楼,正式的生产车间。
# z$ a- ?- C6 |) d2 D客户刚开始对我们肯定是不信任,只是抱着试试看看态度,一切都要看我们机器运行的效果了。没有任何退路了,只能做好,赢得客户的信任。
$ i; T6 {- B5 b9 A9 @

3 V0 G4 G* W# r. h7 j公司的人员基本都出动了,除了H经理,他请假回老家一趟。我们三个人都去客户这里装机了。
/ x* z  ~. {9 ]三个人忙乎的开始装机。从早上忙到下午5点才差不多,机器安装到位。
. D) q/ I8 c% S0 Q0 X水平调好,水电气全部接通。各种工位复位。: z. G$ `: G) d% L9 W/ T4 B
开始准备试机,刚试机的时候就发现了问题,主轴漏水了。非常奇怪,我买的进口油封,反复确认过质量,旋转部分也是做过热处理 ,高频,电镀的,但还是漏水。7 q1 Y! S& R0 C
我都有点晕有点怀疑自己的,只好拿着工具,钻机器里面,进去拆所有的密封结构,搞了1个多小时发现了问题。
4 c  }+ `: A' m1 R
' ^. M7 F. \5 P
; p/ n! u3 m8 \- \6 g& x
客户的水管里面全是铁锈,卡在油封和转轴之间,把镀层都搞伤了,仔细观察了一下发现轴有磨损的现象。密封不住水压,不断渗水了。
- f& J4 S- z4 x* `2 C
. r- w4 {7 b2 z) ^0 @/ w  g虽然是客户水管的铁锈问题,但是结果就是机器开不起来了,给客户的印象肯定是相当不好了。

8 a+ a) d- O" v  j* j  b
* E$ o1 E( Z$ Y2 N. E; W# p只能自己想办法解决,我在客户的工务车间转来转去,他们的车间里设备还算齐全了,普车,数车,大水磨,小磨,线割,电火花都有。我找到一个优力胶棒,让J师傅车了一个油封垫,把油封的位置和转轴的受伤位错开一点。6 t1 h' a2 o' z$ E# B- V
然后通的干净水,冲洗,再开机。暂时没有发现漏水了。

, @6 x$ B; @* \* W$ s% h" A9 ?: a5 O1 e4 _; v9 ], Z
还是不放心连续旋转了1个多小时,没有发现一滴水渗出。解决这问题。等以后再漏水就直接换整个主轴了。$ @3 M2 y( N  u( f: d' u
不过我也准备修改图纸,准备改掉这个方案,不然以后维修起来太麻烦了。

$ V/ v3 v5 b4 O0 p# i7 ~4 {  L) P0 `) B6 q
到了晚上12点多才算结束,大家都有点累了,回酒店都1点多。
+ V! H% a! R: q7 [. ]: I
4 O6 \: M" s0 h3 G! V/ C
第二天,机器可以运行起来了,上面车间的人送了很多箱产品下来,让我们试机。% F' p8 f+ n5 G; b
机器运行起来了,但是发现和客户做下道工序的产品,尺寸不吻合。 出来的产品有点轻微的变形。

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7 x" [  w/ f/ }- b% V4 {" O% x# W原来在家测试的另一款产品,出来完全没有问题,现在的产品尺寸不同了,出来的产品都是变形的。

+ _6 L* y9 x' C3 D需要二次定形了。! Z$ n+ d/ j6 Z0 m! F3 ~! I. O
0 z7 ?0 B7 S3 Q
原来有这个功能,后面觉得不需要就拆掉了。 而且整油路也需要改了,需要增加一个新油缸。

2 z* U2 U: U: o# m1 z
! @( k) c" V/ `/ i- w$ _7 M只能给客户解释我们暂时回去,需要安装一个新的机构过来,等配件做好再过来测试。
1 o5 `. \- h1 J5 Q( `: z2 o客户也同意我们的说法。让我们回去尽快弄好。
- G7 @$ w& a% R! g7 e回到工厂后马上出方案,出图,加工,装配,测试,花了 差不多三周多时间。  Q0 @4 g! \( t# O! i) W
一行三人又去了客户厂里。
. |. I4 G. h; D% F1 A* p1 {1 M带了很多工具,还有磁力转,开孔器,什么的,去客户工厂一顿爆改,搞了好几天,程序也做了升级。1 `& m7 ^* K* ^
然后再测试做出来产品给,客户的品质部检验,又发现新问题,产品尺寸偏差,这个只能重新做新的模具了。+ P0 S  p- S% g$ B0 s: A
还好客户厂里有专门做模具的师傅,请他们厂里的模具师傅重新做了模芯。: x; |0 s  u. ^+ N' Z
又是花了好几天的时间,我们只能在客户厂里焦急等着新的模芯了安装后准备测试。+ Q  _. ~' H5 d6 w$ M
但是又出现问题,模具师傅没有仔细的分中,产品出来相对位置偏差了。我们不好意思再麻烦客户的师傅了,只好又打道回府,回上海重新做新模芯。
: a5 y2 i! }8 S& q

9 U/ z3 V+ N0 w& ^来来回回,5 6趟,花费了差不多2个月的时间,修改好几次。终于出的产品通过品质部的检验。可以生产了。
+ ^( t* s- o$ W我们一共连续做3天,基本还算稳定了。大老板也亲自过来看过,决定把机器吊到二楼,正式的生产车间,投入生产线中。2 ]8 Y; p  x/ `* I
看到我们的机器设备终于可以投入正式生产中了,心里还是满心欢喜的。
- C% k0 [& a, x% k到了二楼和管生产的主管沟通了一下,排上订单准备开始生产了。
7 K1 G3 ~: J% C

4 n  w" d$ [8 h结果出了很多状况,总的来说,机器还是不够成熟,整个设计思路没有全局性。
. B4 k) B" Z: i7 V/ t# }
而且我自己重视的程度也不够,老是出差往外跑,家里也有很多抱怨了。# u" \! b% A, X3 `" T9 q
! a/ V# S2 Q2 |0 o- V7 b; x
我自己也觉得有些不合理的地方,当客户投产的时候就总觉得比较别扭了。+ Q0 e! C  B% [2 \. R+ Y6 P8 e( I* P9 k
客户这边也没有专人来学习和跟进,出现问题以后就没办法解决。每次都需要我们派人亲自去解决问题。# n2 d& z( `" [9 }# ?0 X: T" e; [

4 d& y1 A4 n: p, h9 r我也开始准备重新设计新的机器和结构,准备解决一些原来遗留下来的硬伤。
5 `% h# @3 e5 U/ ]3 N& C; L# U
总接了一下,第一台机器验证下来,是一个失败的作品,虽然能开机生产起来,整个运行不够稳定可靠。
: p# Q3 R; i1 M) ^" \# d特别很多实际工艺的需求,了解的不清晰。导致设计有很大的局限性。
. [) c0 f: ?9 }% w6 d8 J, ]$ n! p6 D- Z( m) E

( a7 N  s. d9 i7 ^我决定准备重新开始做新的机型,大改一番,提高速度和效率,满足工艺需求。% u. p# @4 U% y# R4 M! {; F
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130#
 楼主| 发表于 2018-11-20 08:11:16 | 只看该作者
最近稍微空闲一点下来了。开始加快更新的速度和节奏。7 ^, w; D% o$ s5 k7 B. [
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