回到厂里思考了一下,我们目前最缺的是行业客户的认可,但没有行业内的客户去尝试,去帮我们验证我们的产品,再好的技术都是纸上谈兵。: T; F# N8 h& t 很快就和浙江的客户谈好时间,准备好生产客户的现在做的产品。在厂里测试了下就拉过去了。) L, Y; Q5 |7 Y9 e 我们叫这个客户的老板L总,当时展会见面的时候感觉挺年轻,却很踏实稳重。后面才知道是上海财大毕业,后面去英国读过MBA。刚回国2年,准备接老爸的班。大事情还是老爸做主。2 W1 p' Z; \3 p! N4 i 6 v/ H6 }/ v" q3 l 机器刚拉过去的时候,L总给了我们一个很偏僻一楼角落里,让我们先再这里测试。0 E. \: h+ j9 J G s7 g8 s 测试通过再拉到二楼,正式的生产车间。 : P1 U0 p& [+ Z: j$ M7 @7 \2 l客户刚开始对我们肯定是不信任,只是抱着试试看看态度,一切都要看我们机器运行的效果了。没有任何退路了,只能做好,赢得客户的信任。7 a, w- W% L: U, V& ]6 G4 X . b* b1 b- y7 _' Z/ N 公司的人员基本都出动了,除了H经理,他请假回老家一趟。我们三个人都去客户这里装机了。7 o7 W' y" v& o/ {* |* \ 三个人忙乎的开始装机。从早上忙到下午5点才差不多,机器安装到位。" D% U5 h3 |( F' X5 f! C+ W 水平调好,水电气全部接通。各种工位复位。G6 l" K' [9 b: A# Z& Z4 w1 n( H 开始准备试机,刚试机的时候就发现了问题,主轴漏水了。非常奇怪,我买的进口油封,反复确认过质量,旋转部分也是做过热处理 ,高频,电镀的,但还是漏水。/ |' c5 Y0 m. s7 G$ T. K 我都有点晕有点怀疑自己的,只好拿着工具,钻机器里面,进去拆所有的密封结构,搞了1个多小时发现了问题。 ( O* f! W: _$ G" Z 2 `( a, l+ \2 ~: @! r: L: w* E u& U! M# S 客户的水管里面全是铁锈,卡在油封和转轴之间,把镀层都搞伤了,仔细观察了一下发现轴有磨损的现象。密封不住水压,不断渗水了。6 V( c* S" o; T$ `$ N% D5 |
& I6 ]$ f9 [5 [, y; P# G4 {$ K虽然是客户水管的铁锈问题,但是结果就是机器开不起来了,给客户的印象肯定是相当不好了。+ C7 N- R4 P, W. v) P" {: Q8 u 1 V) e- g+ b. }5 Y4 m, t X9 G n 只能自己想办法解决,我在客户的工务车间转来转去,他们的车间里设备还算齐全了,普车,数车,大水磨,小磨,线割,电火花都有。我找到一个优力胶棒,让J师傅车了一个油封垫,把油封的位置和转轴的受伤位错开一点。 4 ^ }/ K& F/ d2 F- Z然后通的干净水,冲洗,再开机。暂时没有发现漏水了。 3 C! a7 @2 y9 l& h. } 8 z# ?, _' }; Y还是不放心连续旋转了1个多小时,没有发现一滴水渗出。解决这问题。等以后再漏水就直接换整个主轴了。5 |& w) q @, D2 B% Y9 i 不过我也准备修改图纸,准备改掉这个方案,不然以后维修起来太麻烦了。 2 W T% s3 p- N$ C7 k 2 \: Y9 O9 v" |0 t* S到了晚上12点多才算结束,大家都有点累了,回酒店都1点多。 : s, B: R7 D- {" W: c3 r% T: V& U l4 _$ A7 o. u; R" U1 B5 _第二天,机器可以运行起来了,上面车间的人送了很多箱产品下来,让我们试机。 % P! W; c7 o0 f1 k机器运行起来了,但是发现和客户做下道工序的产品,尺寸不吻合。 出来的产品有点轻微的变形。. |6 n# L; N5 a3 ~9 e$ Z5 h
! T% H1 U4 k7 _% c; K x! P原来在家测试的另一款产品,出来完全没有问题,现在的产品尺寸不同了,出来的产品都是变形的。 ) f4 D/ B3 }9 D9 n" A5 [需要二次定形了。F1 G" A4 ^9 u/ ~1 Q & [) o7 a% [0 k4 |. G, { 原来有这个功能,后面觉得不需要就拆掉了。 而且整油路也需要改了,需要增加一个新油缸。 ' @! c5 Y# i Q( c! s/ W$ A# M8 f% X7 y 只能给客户解释我们暂时回去,需要安装一个新的机构过来,等配件做好再过来测试。 . M- T3 Q+ s7 s! B; I8 U客户也同意我们的说法。让我们回去尽快弄好。 ( }' F# a; E( f o( O回到工厂后马上出方案,出图,加工,装配,测试,花了 差不多三周多时间。 2 X5 h, s- B, ^一行三人又去了客户厂里。 ; W/ i: b5 Z- M" s$ a带了很多工具,还有磁力转,开孔器,什么的,去客户工厂一顿爆改,搞了好几天,程序也做了升级。 ) b- j( [ C) R+ }; g然后再测试做出来产品给,客户的品质部检验,又发现新问题,产品尺寸偏差,这个只能重新做新的模具了。 # F, ]+ x# C( s& m还好客户厂里有专门做模具的师傅,请他们厂里的模具师傅重新做了模芯。: A9 l6 s! m# y' B) p8 B: Y 又是花了好几天的时间,我们只能在客户厂里焦急等着新的模芯了安装后准备测试。 ' p# b/ F( N# n" J7 S9 b0 K但是又出现问题,模具师傅没有仔细的分中,产品出来相对位置偏差了。我们不好意思再麻烦客户的师傅了,只好又打道回府,回上海重新做新模芯。) P; h; ^- h7 [# J3 q& F O" L
1 b" Z8 A& Q8 g来来回回,5 6趟,花费了差不多2个月的时间,修改好几次。终于出的产品通过品质部的检验。可以生产了。 ( ^! v: |; {/ c2 g8 H1 q我们一共连续做3天,基本还算稳定了。大老板也亲自过来看过,决定把机器吊到二楼,正式的生产车间,投入生产线中。 + {8 O2 d6 H1 A z看到我们的机器设备终于可以投入正式生产中了,心里还是满心欢喜的。; j! B' Y: {5 {' ^5 w# _! ? 到了二楼和管生产的主管沟通了一下,排上订单准备开始生产了。 % a6 s) s+ I. t% O7 t+ j6 [$ W 5 i) s2 _$ p, |+ U6 O结果出了很多状况,总的来说,机器还是不够成熟,整个设计思路没有全局性。! N$ a# ^* T7 {! m( c2 `" a ` 而且我自己重视的程度也不够,老是出差往外跑,家里也有很多抱怨了。 0 y0 |& L% Y% S3 \- D2 w. }5 U% d8 ? 1 ]& T, x9 W: q我自己也觉得有些不合理的地方,当客户投产的时候就总觉得比较别扭了。9 J1 U9 s+ r. g 客户这边也没有专人来学习和跟进,出现问题以后就没办法解决。每次都需要我们派人亲自去解决问题。/ w c: ~( N6 O. M) f& r
9 j# _& { c- a7 @我也开始准备重新设计新的机器和结构,准备解决一些原来遗留下来的硬伤。- ^& p& b/ K3 y; y9 e& K* D 总接了一下,第一台机器验证下来,是一个失败的作品,虽然能开机生产起来,整个运行不够稳定可靠。 * b+ p( Y& s; Z特别很多实际工艺的需求,了解的不清晰。导致设计有很大的局限性。( {) y) X5 A& r* j4 ^' `- _4 x
/ F0 n6 ^6 U g! P5 W* c0 r' v/ Y* b3 W 我决定准备重新开始做新的机型,大改一番,提高速度和效率,满足工艺需求。 # G% j" l! A) m2 u9 | |