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加工6.3mm槽底比较毛

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1#
发表于 2017-7-10 15:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 yuyaibo 于 2017-7-10 15:30 编辑
7 s# b7 k" s( J4 s& }* P- I. Q. k5 q( `" u( w3 L$ `
材料:低碳CrNiMo,料偏软。槽宽6.3mm,深5.7mm,共有9个同样的槽。零件外径D57mm,长度540mm;采用一夹一顶方式,水冷;9 k7 E% r/ \1 S, D; i2 b1 F# I
用5mm槽刀扎2刀,最后一刀扎完横拉。扎槽跟横拉用的同一线速度,只是进给不一样。7 z$ E# B! P. v8 }3 p* F
第一组参数:V=300,F=0.2(扎槽),0.05(横拉)
' e& o( `  c* M+ ?& R+ s3 t第二组参数:V=300,F=0.15(扎槽),0.1(横拉)
& u  Y8 D- m/ f8 X' y第三组参数:V=260,F=0.15(扎槽),0.05(横拉)$ S, Y! [9 R( ?: j4 K; h

  m. s" r  H/ \% t+ S以上三组参数干下来都是靠近顶尖处2个槽底很光,而且主轴端的几个槽底也很粗糙,其余7个槽底如图所示。
1 w' F/ E% v8 g' \5 `# Z各位大侠有没有好的改进方法,谢谢
. Q9 v& D- H$ R, R' X6 M- ^! f7 h; F7 D* X, ?6 ~

. s* I- i2 Y2 ~# K, g1 V
5 U! K# m; T+ Q* j3 }3 O" U6 X

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2#
发表于 2017-7-10 16:26:17 | 只看该作者
看下尾座和卡盘是否同心,加一道半精车试下,精车,半精车速度打快点。
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3#
发表于 2017-7-10 16:30:18 | 只看该作者
楼主把工件尺寸再发一下,如果靠顶尖处要好一些,那极可能跟工件刚性也有关系。0 i. Q" c6 J9 ~/ c3 ~
另外楼主再说一下使用的刀具,刀装得正不正?
; I# ?$ d5 _( N7 a" d! U* [最后一刀的余量多少?
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4#
发表于 2017-7-10 17:28:44 | 只看该作者
你的什么刀具材料,精车的时候降到50转试试,试试金属陶瓷
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5#
发表于 2017-7-10 17:28:59 | 只看该作者
你的什么刀具材料,精车的时候降到50转试试,试试金属陶瓷
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6#
发表于 2017-7-10 17:34:21 | 只看该作者
是否与刀具和转速等都有关系
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7#
发表于 2017-7-10 19:09:26 | 只看该作者
原因我们可以猜很多,就是不知道哪个更和现场吻合。
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8#
发表于 2017-7-10 21:34:50 | 只看该作者
槽低的粗糙度的话,一直都不是很好调整的,建议楼主从刀具的选择上入手
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9#
发表于 2017-7-10 21:38:04 | 只看该作者
菜鸟学习了
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10#
发表于 2017-7-10 21:39:19 | 只看该作者
一般来说,应该是两头的粗糙度比中间的要好,因为中间的刚性最差。靠卡盘粗糙度差有可能是主轴径向跳动过大,应该检查一下主轴。建议换一把2mm的切刀专门修底。或者用一把6.3mm的白钢切刀修底。
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