机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
1 2 3 4 下一页
返回列表 发新帖
查看: 12484 | 回复: 46
打印 上一主题 下一主题

工艺系统刚性差该怎样解决

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-5-10 20:29:55 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
一、问题描述:近期做了一把非标刀杆,如图所示:刀杆直径56mm;连接处还剩13mm;要加工此件的内孔底面进行反勾车削至直径尺寸138mm;

刀杆材质:40Gr;工件材质:HT250;使用刀片:CBN;

二、验证结果:
因刀杆的刚性较差,在试切过程中内腔底面颤纹严重;今天下午车间的验证结果:
1、使用的是力士乐数控系统,NC程序对于编辑的恒线速及宏程序无效及报警?
2、不断更改切削用量没有很大改善效果,始终都有“大颤纹子”;



三、请教大咖:
以目前的情况,还有好的方法能改善或解决?


四、坐等大咖们.......先给大咖“泡好茶”!






评分

参与人数1 威望+30 收起理由
管理团队 + 30

查看全部评分

2#
发表于 2017-5-11 08:03:46 | 只看该作者
这不是直径13的杆反镗孔么,哪来的刚性,这直径差,坐等大神
3#
发表于 2017-5-11 08:18:15 | 只看该作者
40Gr?
4#
发表于 2017-5-11 08:26:23 | 只看该作者
工艺系统刚性差时要适当减小后角
5#
楼主 | 发表于 2017-5-11 08:27:40 | 只看该作者

是的!本来想用42GrMo4来着,材质比较难买,就选择了40Gr(验证期)!
层主有什么好建议!

点评

是书写习惯了写错了.....是“Cr"! 发表于 2017-5-11 08:51
就是没有查到“Gr”是什么? 发表于 2017-5-11 08:36
6#
楼主 | 发表于 2017-5-11 08:32:12 | 只看该作者
xiaobing86203 发表于 2017-5-11 08:26
工艺系统刚性差时要适当减小后角

昨天在车间验证过了,内腔底面还是有“颤纹”基本没有改善!

还有好的解决办法吗?
7#
发表于 2017-5-11 11:29:01 | 只看该作者
我这样设想下(没有验证过):
楼主现在的加工方法是,工件先装夹好,然后车刀完全可以自由脱离工件。我的想法是,车刀重新设计,加强刀头车处连接强度(加大直径,不要槽,做到直径30或40,或更大,试验下),然后把工件往车刀上套,当然这样装,就要先侧着套进去,然后摆正,在然后车刀与工件一起开到卡盘处,把工件装夹到卡盘上。
说的有点乱,再沟通。
8#
楼主 | 发表于 2017-5-11 12:41:45 | 只看该作者
非常 发表于 2017-5-11 11:29
我这样设想下(没有验证过):
楼主现在的加工方法是,工件先装夹好,然后车刀完全可以自由脱离工件。我的想 ...

谢谢层主的建议!

刀杆连接处的距离确实不能再改大了,距离改大后车削不到尺寸要求;

至于侧向先把刀杆伸进去在进行安装及加工,影响生产的效率;
9#
发表于 2017-5-11 14:19:27 | 只看该作者
降速或者提速试一下,以前加工螺纹的颤纹都是这么搞得
10#
发表于 2017-5-11 14:23:56 | 只看该作者
把导杆的硬度提高些,把导杆精加工完成后进行淬火,低温回火,提高导杆强度,怕氧化的话就做盐浴淬火
1 2 3 4 下一页
返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-5-28 17:35, Processed in 0.057170 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表