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设备是MAZAK FJV60,无M50中心吹气功能。 ) a+ B% I7 D( zy9 j: [* j5 ?4 k. n' q . @ }# j9 k8 ~! N+ W- N 在加工大型连续冲压模的模座时,材料45钢,牙特别多,但是螺纹底孔内基本上都有不少的铁削,如果不清理掉底孔铁削的话攻牙丝攻容易断(挤压丝攻,底孔公制标准)。 5 z* x' l$ D* ^ 8 b" _2 o) ?2 K7 ~1 K. c * m' B( X: [7 C) Q9 j/ Y1 f哪怕把底孔打深20mm也没效果,模座厚度达到60mm以上很难打通(公司考虑合金钻成本)。. y* g+ _: |/ t4 i5 F u8 w0 ~
- g& E# [2 d9 r, Q! Z/ U# u# } + N4 j3 @% q: o% Y. n$ K现在采用的方法是:编程时普通孔导角为C1,螺纹底孔导角为C1.5。让下面机加工人员有目的地用气枪去清理底孔内铁削然后攻丝。 # c% G0 h. b, F: M" H4 B" a- } : J0 L# Z- e# h5 N' d9 _, x 2 c0 r. _, L8 J: M按理说M51内冷结束时能把孔内铁削冲出来,但孔太多,加工时铁削都会掉到别的孔里,说到底还得清。# ?4 r# Y. L. D, V) l7 x* Z8 E / ]% f8 `! N4 m5 t
8 s9 g, ^" \. ^% M求助各位大侠有没有更好的方法清理螺纹底孔内的铁削。 ( Z f! E" [) T9 a6 Q 8 b+ ^2 o- r* j! m& K% Y; Y1 I; H' Q" Q2 I
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