本帖最后由 求知如渴 于 2015-12-26 00:28 编辑 ) Q/ Y' [8 k. Z! [' Q. n
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我公司现场有一台磨削鼓形滚子圆弧面的磨床,设备部门维修很长时间一直没有修好。以下是设备部门的维修过程,各位区友看看有什么做的不对的地方,或是有神什么好的建议,还请不吝指教。
, d, F/ K" f @* y4 X) A$ F7 k 起初车间说磨出的滚子表面有振纹,根据维修工的经验,首先对修整器部分进行维修,清洗油缸,更换轴承,但效果不理想;然后检测砂轮轴,发现径向间隙过大,于是把整个砂轮架搬回维修间,连着弄了两次,第一次没有好,第二次是比较有经验的师傅调的主轴间隙,装上去之后检测间隙是好的,锥面跳动也没问题。但这个时候问题来了。
: @$ F) l0 `" S 由于砂轮轴后端是卸荷轮机构,内有轴承(2套6019),机床开机半个小时后停机,这个时候检测卸荷轮皮带处温度接近50度,手都放不上去。维修工认为是轴承质量问题,于是又换了2套新的轴承,但还是一样问题,轴承温度很快就上来了,而且伴随着噪音越来越大。在拆卸过程中发现深沟球轴承在内圈用螺母锁死的情况下,轴承中间同时加了内外隔圈,然后外侧轴承外圈端面也被端盖压死。之后查了下深沟球的使用方式,在内圈定位的情况下不应再对外圈定位,于是叫维修工取下外隔圈和外侧的垫片,保证深沟球的游隙。再次装上两套新的轴承后,而且把轴承的润滑脂改成高速油脂,涂抹量没有超过1/2。轴承不再发热,但震动还在,磨出的滚子还是有振纹,但较之前要好多了。
5 L1 u, ~' B% k( W; _ 然后考虑会不会是电机产生的震动,于是就换了ABB的电机,维修工又再次换了卸荷轮的 轴承,用的普通轴承,然后把外隔圈又放进去了。刚开始的时候震动几乎没有,噪音也听不到,但磨出的滚子还是不好,但较昨天又好了一些。谁知道中间正常关了一下砂轮后,再开砂轮,噪音又出现了,然后关掉砂轮再去摸卸荷轮,温度又上来了。( v% S' H7 P* X% T6 s) b3 ^7 r5 h$ z
这个温升会是外圈隔圈造成的吗,还是说是别的原因,为什么开始好好的,停下机,再开就不对了呢,总体的趋势是越来越差。现在电机换的ABB,震动不太可能是电机造成的。各位区友帮忙分析下,到底是什么原因造成轴承发烫和噪音振动的产生。
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