wjiafu72 发表于 2016-3-8 13:108 A7 Q, }0 p& o# q- x1 z# h 谢谢这位朋友。 $ H( G& k& z; J9 k( a' p1 s8 N 通过以下两个措施,现在基本没有发现刀痕不良件了。 ( U j$ Z* ?& e' \6 G& H 1.刀片还是用京瓷的VPET110301R-FSF PR930。 但走刀方向改了,走刀方向改为外径往中心推(之前是中心往外径方向拉),比较下来这个走刀方向好很多。 2.另外就是西铁城A20这个车床刚性不是很好,发现背轴精加工这个球面时,如果主轴有调刀,背轴会受到振动时,球弧上就会产生个凹痕(这种凹痕是在固定位置出现的)。所以为了保险用了同步功能,确保背轴精加工这个球面时,主轴方面期间不要有调刀动作。
现在回头看,根本原因很可能是刀尖从中心往外径方向拉这种走刀方式不够好,这种方式铁屑会夹在刀尖和工件之间不好排出,凹痕很大可能是铁屑没排出造成的。 之前只知道加工端面时,走刀方向原则是从外径往中心推的,如果从中心往外拉就不容易车光亮(原因就是刀尖和工件之间会卡铁屑)。想不到加工球头圆弧也要遵循这个原则。这个工件开始时选择中心往外径方向拉是考虑到刀片槽型是R(右手)的,觉得这种走向才合适,考虑得不够周全。 |
机械爱好者wd 发表于 2016-6-19 21:31& P8 S! }) G& G 不是。是瓦尔特的fans |
楼主是德国瓦尔特的? |
试试金属陶瓷材质刀片 |
发张更换下来的刀具来看一下, |
0.5单边应该厚了,这个零件很小的,球头半径是4.5的,零件外径只有9.3,球头里边是一个半径3.0的凹孔。壁厚估计就1.0,后面不做镜面挤光的 |
这种刀痕,很明显是精车余量留的不够! |
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