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渗碳淬火,奇怪现象

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1#
发表于 2015-12-8 19:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
问题零件描述:5 n3 O- [3 p x7 r' b( c5 \4 B/ L/ c
+ |8 E/ h& O( t3 m2 j
1.该零件图纸请见附件,
& O2 H) {* t* I1 S" `0 E
/ M9 A: N2 Q+ s3 S) e2.该零件试中间是空心的,而且内壁需要承受210bar的压力,为了保证质量、节约材料我们采用了锻件工艺,而不是圆钢。7 g( d, z% n6 l- e" y% {
9 c2 O' d/ t) g' X: H" y- ~. j" ~
3.零件材料是20CrMnTi,毛坯经过锻造后,进行正火处理,正火的温度要求超过930度,硬度范围:HB156-207;
) L& C" J5 w. i, f
% n; K1 p h0 J4.粗车,留单边1.25毫米的余量后,再进行数控车,外形数控车到图纸尺寸,内圆和球面处留有单边余量0.25毫米。5 Y7 S) p: ]- G

1 v$ a, P V# m5.进行渗碳淬火处理,该热处理温度控制在930度以下进行。要求硬度为HRC55~60,渗层0.8~1.1毫米(单边)。( B+ |% c7 \. j4 P0 R4 z, L5 \' A! r* Q

9 y, {8 n" F7 t6.进行磨削内圆和外球面磨削。' f; B1 c) Q, \+ g# V, b
1 I+ d+ x9 b6 _9 G& P9 |6 y* u
现在工艺出现在第五步,零件渗碳淬火后,整体向内收缩,基本一批零件全部向内收缩0.3毫米左右,而且该零件还出现了一个奇怪的现象:零件的中间部分硬度和渗层都可以达到要求,但是零件的两头硬度基本上都达不到要求 ,硬度只有HRC40~45之间。
' y1 J9 l% I* Y我们把上次出现渗碳淬火零件重新去做渗碳淬火工艺,发现还会出现这个同样的现象。6 o! W" g% H) ]+ n7 f1 z
% p8 q) ]. x, _" l
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2#
发表于 2015-12-8 20:29:52 | 只看该作者
横着放?还是竖着放的?
3#
发表于 2015-12-8 23:16:27 | 只看该作者
感觉跟淬火工装有关
4#
发表于 2015-12-9 04:05:31 | 只看该作者
零件的中间部分硬度和渗层都可以达到要求,但是零件的两头硬度基本上都达不到要求 ,硬度只有HRC40~45之间。

* o( u6 {' j, a1 x4 @不太明白大侠的表述。大侠的零件是整体渗碳了还是只渗碳的球面部分。如果只是球面部分,这个描述里的两头硬度不够,中间满足具体指什么?# C1 C& y! W0 g1 ^- r5 M. t
从硬度上判断,不达标的部分应该是渗碳不足,可以基本判断为渗碳过程中出现碳浓度不均,导致局部没有渗碳成功。大侠找的热处理是大炉?跟其他零件一起渗碳的?

点评

我指的是整个零件渗碳淬火,当然球面也是需求渗碳淬火的,两头硬度不行是指的圆柱面两头 详情 回复 发表于 2015-12-9 11:19
赞同,图纸上要求球面的硬度,其他地方没有要求要喷防渗剂。加工要求的地方以及重点部位楼主得和别人说清楚。 发表于 2015-12-9 08:48
5#
发表于 2015-12-9 08:02:06 | 只看该作者
曾经遇到过这样的 类似零件,变形量很大,最后没办法只能流出余量靠后面的磨加工来 修正
; u2 K1 K* }( ]8 l. G但是对于硬度,零件长度不长,所以没出现楼主所说的情况,可能是零件太长的原因" u4 t- P$ v3 }6 s* `; i
6#
发表于 2015-12-9 09:01:07 | 只看该作者
渗碳的变形量是比较大。不知采用38GrMoAl调质后渗氮能否满足工况要求。
7#
楼主 | 发表于 2015-12-9 11:19:40 | 只看该作者
zerowing 发表于 2015-12-9 04:05
+ y1 a2 N0 t8 ]9 [- B不太明白大侠的表述。大侠的零件是整体渗碳了还是只渗碳的球面部分。如果只是球面部分,这个描述里的两头 ...
8 Y* H0 U" D" q+ x$ h. V
我指的是整个零件渗碳淬火,当然球面也是需求渗碳淬火的,两头硬度不行是指的圆柱面两头3 b# }$ `" a! f+ U( e
8#
发表于 2015-12-9 23:00:03 | 只看该作者
我转告一位热处理专业人士的看法:
( D4 v7 |8 n! j+ S' M- j6 ?金相什么的都没有,只能瞎胡猜。! O1 H9 s% B0 t7 N2 \- X
我胡猜一个,过度预冷了。6 Y' A$ _1 q$ o* G
过度预冷导致两端硬度低,中间高。
9 y! |1 x& l' E) ~' B$ g6 \4 Q过度预冷导致马氏体转变量少,组织应力小,热应力相对较大。
5 } a! y2 b) i Y' y' K胡猜的,切勿为凭。
' J0 U! q5 h7 ^( R2 `2 l5 ]9 H4 _也可能是其它原因。原因的可能太多,无法一一列举。E0 r9 {- L @+ v0 f: q
所以只能胡猜下。

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9#
发表于 2015-12-9 23:34:06 | 只看该作者
两头达不到,是不是被挡住了
10#
发表于 2015-12-10 00:01:38 | 只看该作者
参与一下。如同前面的大侠所说,原因可能是多方面的,如果是自己的热处理车间,请检查以下原因。
7 E) D: x0 o, S; d5 l1.渗碳中的碳势是否合理。包括设备密封性,碳浓度,均匀性,加热的均匀性。
+ G4 _/ s$ ?6 d a: v( h/ {3 f4 U2.工件热处理前清洗过程中是否擦拭干净,任何表面污染都会导致渗碳软点。
/ j" g+ O1 m2 ^( Z q( x3.热处理中局部过热导致脱碳或者阻碍继续渗碳。
! [4 z7 E$ t1 {4.淬火处理是一次还是两次。一次处理如果冷却速度过快,一方面不利于马氏体形成,保留大量残余奥氏体,另一方面也可能出现异常软组织项。可以考虑淬火后深冷处理检查是否得到合适硬度。也可控制冷却速度,采用二次淬火的方式提高硬度。
; _9 J& @8 p9 o' h$ q. L5.淬火准备前保温时密封不严导致氧化脱碳。: l% b7 D. F2 C! G8 H( ~, W, C' u
以上

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