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楼主: 乱影lyy
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每年几十万的单子,求拿走

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21#
发表于 2014-10-23 13:39:07 | 只看该作者
关注中!
22#
发表于 2014-10-23 14:00:41 | 只看该作者
可以给份资料么?我们愿意试试。
$ @, v" J0 Q s0 q3 Q267186279@qq.com9 [1 G' [3 q& I+ M( ]$ e
谢谢!!!

点评

已经发送,多谢您的关注。 发表于 2014-10-23 16:49
23#
发表于 2014-10-23 14:49:17 | 只看该作者
给份资料吧,怎么和燕东微电子的类似呢
# ? ^( k; L9 I. `东西很小好多因素都会影响的。反正给燕东做时发现的
: a* [. H8 H( ekay_wang@empiretest.com.cn

点评

您好,资料已经发送 发表于 2014-10-23 16:53
24#
发表于 2014-10-23 14:55:24 | 只看该作者
本帖最后由 门童 于 2014-10-23 15:00 编辑# m# \5 D2 ~0 n+ o/ {8 w
- y- f; K* r2 E/ q
看了一下图纸,也了解一下工艺,这工艺不是先冲切再镀锡的吗?现在怎么把工艺搞反了?不过不管是先冲再镀还是先镀再冲,都会产生毛刺,引起产品不良,甚至报废!

点评

有劳门童兄持续关注,工艺这样设定是为了方便走我们的自动化挂镀生产线。我们目前厂内产品基本都是这样走的。对小材料先切断再滚镀的话,会产生很多其他的问题,目前我们这里已经不这样做了。 发表于 2014-10-23 17:05
25#
发表于 2014-10-23 15:09:49 | 只看该作者
本帖最后由 冷水黄金 于 2014-10-23 15:19 编辑# F+ b8 m& R4 G6 k6 k* V& m
) O" g' g% t: u* I( Y5 b
采用不粘锡技术。n& }, p$ w! o: a& j- \+ T
如果采用浸铝再抛光氧化,或直接涂Al2O3涂层。
0 m2 N9 I5 b" L k( q4 @5 ?' y1 D7 @ i3 T+ t# Q# L9 l! s# c
不锈钢粘锡性差,是不是可以把冲头换成不锈钢的,抛光后人工氧化处理。但不锈钢品种多,一般强度高的也就马低体不锈钢,要多试下。. `3 u. C; T/ h, A* a
; a6 i9 x* G1 c) t: u- p
不知氮化材料粘锡性如何,氮化后抛光再氧化,氮化材料硬度高,耐磨,选材料方便。" v& A8 V2 E( i) h9 W
" Y* ?+ d9 F4 P! D' P: ?
网上说钛不粘锡,试试TiN涂层看看,焊下就知道了。
/ _9 w5 i! g7 }0 ^# I* F
6 D, U" y1 v2 P }为啥你们做模具的冲啥都喜欢采用钨合金模具钢呢?是因名字吗?! R* d3 n0 D. S. w

点评

好奇的问一下,改用真空后无效和有效的点是随机的还是大致固定的? 发表于 2014-10-24 17:12
同意这个思路。另外更换刀具后注意考虑间隙的影响。 发表于 2014-10-24 17:06
非常感谢您的关注和回复,我是半路出家,比较孤陋寡闻,从您的回复中得到很到知识,我会试试看,多谢。 发表于 2014-10-23 17:01
26#
发表于 2014-10-23 15:21:34 | 只看该作者
我们曾经有效地解决了一个落料上跳的问题。7 p) U- Y" Z3 [9 E3 b4 y* c
想看看楼主的情况是否和我们有类似之处。
& y" @' h' E; M7 m企鹅邮箱605938072

点评

资料已经发送,多谢关注。 发表于 2014-10-23 16:58
27#
发表于 2014-10-23 15:58:09 | 只看该作者
您好,我们是一家自动化设备的工厂,我们对模切设备很熟悉,对于您提出的问题我们想挑战一下。我的联系方式:13831615772,我的邮箱HZLH_HUANG@163.COM.7 j) x" S# m6 u& _
能不能发两张照片到邮箱里参谋一下,挑战一下自己。谢谢

点评

资料已经发送,请查收 发表于 2014-10-23 16:59
28#
发表于 2014-10-24 00:53:59 | 只看该作者
我公司在南京,如有需要联系QQ285727171,我们专门生产冲压模具的

点评

还有哪些是你公司没做的? 发表于 2014-10-24 07:52
29#
发表于 2014-10-24 14:06:40 | 只看该作者
"在凸模上打孔,增加吹气,有部分效果。但无法晚却避免。"9 w- i5 ^3 }. U9 _# D/ _
看到您提的问题时我立刻想起上面的办法。有效果,证明我们方向基本是正确的。# \9 A' r: `7 ^6 z; ]
5 ]" ^, ?' Z K/ w
问题的根本原因可以确定为:模具的上下高速运行,上模具对产品的产生了黏带现象。: s$ P3 N& x* j4 U: x* K" H/ a

M& ^* C; j* z; ~7 ~* R可以考虑上模具加“脱料”、下模具加真空吸附同时进行,猛药攻克。。。

点评

如果俺是楼主,对连看帖都不用心的人要咋去信任他的技术。 发表于 2014-10-24 20:02
您在什么地方?如果苏州这片儿,去你们厂里学习。。。 发表于 2014-10-24 17:30
另外补充一下,下模的真空吸附是一直都有的。 发表于 2014-10-24 17:07
谢谢您的关注,目前我正在和一起合作的模具厂想办法在凸模中加顶针。但不知道能不能实现,这个得试试看,因为凸模很薄,只有2.48mm。 发表于 2014-10-24 17:06
30#
发表于 2014-10-24 16:19:07 | 只看该作者
不是求要走,而是如何把东西作好,让上家坚持下去,会达到你的要求的。

点评

老实讲,原厂搞了一年,都准备放弃了。不仅如此,今天又卖给我们两台同类设备,也因为这个问题而无法结算,现在还在继续搞。 发表于 2014-10-24 17:04
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