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我所在的是一家二极管制造的龙头企业,有一套模具有些问题,求高人来解决。 - `7 ]) l* W6 f# l2 q! ^" J这套模具每年正常消耗的费用是15W rmb,您能提出有效方案,并试行成功,订单就是您的,或者您所在单位的。, F3 R/ L% m5 o 当然您更能以此打入我们的采购系统,作为备品供应商。我们厂内光是冲裁设备就有100余台,所以之后的好处我就不多说了。7 n! I8 J: C9 ^ - \1 F' W; S+ @3 U% X 废话少说,上主题。 ' X" T8 M5 x; [1 n. j2 }冷冲压,落料模具。每分钟冲裁80次,每次下料60颗。(15把punch,每个punch每次冲裁切下4颗材料). k9 {1 Q, I% ]" @$ ~ 设备类型为FCL,是荷兰Fico的设备。- v( g/ t7 d) |( K: {( Z/ k7 ]' @& X + z5 j: Y0 {: K8 u 所冲材料为 框架式二极管阵列。15行*72列。每次冲15行*4列。 4 ~( `# R0 s7 ?! L框架基材为无氧铜0.15mm厚,表面包覆0.02mm厚的纯锡镀层。/ d, {0 e j) V! e r& \ 每次冲裁下来的单颗材料是长方体的二极管器件(长方体大体尺寸2.2*1.3*0.65mm,单颗重量0.006克),切断部位 是 长方体 长度方向上的两个边。宽度一边为0.6mm和0.82mm 0 G: c% g) X( K0 S2 b9 ]6 f W8 j6 L7 z( G: V& @( u 现有的问题: $ ^/ P, w, I, q9 w7 `- a4 Q* s每次冲裁 将材料切断之后,材料没有下落,反而随着凸模的升起,逃出了下模的止口。 $ C( l4 z' r- E" C7 i+ p导致材料可能破损等等问题。5 ?/ r3 x, j J( O, q, w7 A9 V
. w' @2 E8 [9 D3 g8 p一些基本情况: + ?$ Y! V% @: u8 |8 U1,间隙 :目前凹凸模 单侧间隙5%t : I/ B5 Y6 E' \+ I* z4 b, e7 y( u2,上模吃刀深度1.3mm,下模止口深度0.3mm。 / L, h% }; I6 t3 W! kL m: ~4 c% U& R& u 做过的动作:/ }3 z! s! B2 _/ a$ b) R 1,改变间隙,试过3%t ,没效果。7%,反效果。 ~% ~- n3 e% b$ l- d5 e) a1 t/ z. W2,增加吃刀深度,在不伸出脱料板的情况下,试过最长的凸模,没效果。, z8 A2 `1 C) p# J8 r 3,在凸模上打孔,增加吹气,有部分效果。但无法晚却避免。+ F; ?% u4 a. @# _) W" j3 u% u 4,下模增加抽真空,没有效果- L5 B# p0 |, o; ]1 F 5,改变凸模结构,刀口加小凸台;斜刃刀具等等,无效果。 0 z2 a0 m% v" O8 C总之,包括原厂在内的一些人也做过一些动作,有付费的,也有免费的,但是都没有成功。, | x! l6 r/ J$ g 目前的状况是,同样的图纸,有些刀具就可以做到没有 跳屑,有些刀具就有。这是我们无法忍受的。 9 ~. U5 B9 T# i9 k5 A; P. a e8 v& e所以我们要寻找能解决这个问题的高手,好处前面提过了,不多说。 ) @- `: W+ G/ ?( N. G1 ~3 M* k& Z+ I 由于公司的网络不能上传图片,有兴趣的大侠,请留下联系方式,最好是邮箱或者电话。我会和您联系,发给您需要的详细资料或者照片。 ) S' \5 }2 X$ d# J1 H由于我厂在天津塘沽开发区,所以周边的也可以直接来我们这里现场研究,非常欢迎。 2 m/ f3 [: ~" f 4 c% o, k* N2 P( @- L) B最后还是那句话,银子就在这里,有本事的来拿吧。4 c0 q7 i* m. r( K a * L" K1 v& v- n6 O4 m : X, c: x ?1 B# b, f5 K 补充内容 (2014-10-22 15:36):g0 J6 ]" s# e1 u" I% u; u k. [1 ] 我们做过试验,用不带 纯锡电镀层的框架去冲裁,则没有这个跳屑问题。 |
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