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我所在的是一家二极管制造的龙头企业,有一套模具有些问题,求高人来解决。
8 r- V, ^/ `- ?6 `' U* {这套模具每年正常消耗的费用是15W rmb,您能提出有效方案,并试行成功,订单就是您的,或者您所在单位的。# o& I/ |! D+ I8 h$ |
当然您更能以此打入我们的采购系统,作为备品供应商。我们厂内光是冲裁设备就有100余台,所以之后的好处我就不多说了。
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_& t0 v, J( N( f1 a6 ?' F废话少说,上主题。' }0 f6 g# c: u
冷冲压,落料模具。每分钟冲裁80次,每次下料60颗。(15把punch,每个punch每次冲裁切下4颗材料)/ q) l1 R" q3 }4 g" w9 v! }7 t
设备类型为FCL,是荷兰Fico的设备。
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所冲材料为 框架式二极管阵列。15行*72列。每次冲15行*4列。* E: D; Y8 |+ Q- d9 X& X
框架基材为无氧铜0.15mm厚,表面包覆0.02mm厚的纯锡镀层。
3 }* \, ~, r' ], b# m. C1 V& E& q每次冲裁下来的单颗材料是长方体的二极管器件(长方体大体尺寸2.2*1.3*0.65mm,单颗重量0.006克),切断部位 是 长方体 长度方向上的两个边。宽度一边为0.6mm和0.82mm Z c9 J+ }/ b' P. ]- T. ^( o
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现有的问题:
4 j6 D0 N; G: o# t1 [" }每次冲裁 将材料切断之后,材料没有下落,反而随着凸模的升起,逃出了下模的止口。2 m' v, ?8 ]4 ^' v' k
导致材料可能破损等等问题。
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; L% x. j, t/ J7 p) r; \& m* O一些基本情况:& K7 }* Q) f$ X( t4 n
1,间隙 :目前凹凸模 单侧间隙5%t" p0 S& k3 }6 x, ~; n
2,上模吃刀深度1.3mm,下模止口深度0.3mm。8 G M3 ?4 t( K; [# n
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做过的动作:" U. `% }- y# L7 i2 j p
1,改变间隙,试过3%t ,没效果。7%,反效果。' N, `+ @- K' r" v8 \: N
2,增加吃刀深度,在不伸出脱料板的情况下,试过最长的凸模,没效果。5 `* J" B/ E6 r) j5 q0 G8 L5 b
3,在凸模上打孔,增加吹气,有部分效果。但无法晚却避免。
) F( M" @& `0 o4 u5 \/ i5 J6 c4,下模增加抽真空,没有效果9 w" u3 }* N$ l' M2 P; d, S0 u, R$ t: O
5,改变凸模结构,刀口加小凸台;斜刃刀具等等,无效果。: [4 L" m3 x. c. a+ l8 E7 W: O
总之,包括原厂在内的一些人也做过一些动作,有付费的,也有免费的,但是都没有成功。
& Q* ^4 C8 H" {9 J0 D- V目前的状况是,同样的图纸,有些刀具就可以做到没有 跳屑,有些刀具就有。这是我们无法忍受的。
4 W) y0 X% i5 Z所以我们要寻找能解决这个问题的高手,好处前面提过了,不多说。
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由于公司的网络不能上传图片,有兴趣的大侠,请留下联系方式,最好是邮箱或者电话。我会和您联系,发给您需要的详细资料或者照片。
1 U9 q, L( [+ l/ h* b, p: h由于我厂在天津塘沽开发区,所以周边的也可以直接来我们这里现场研究,非常欢迎。
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7 G1 D0 X1 n9 s, I最后还是那句话,银子就在这里,有本事的来拿吧。0 { w7 Y' J M- n
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a4 v( I1 B8 ~1 ]补充内容 (2014-10-22 15:36):
% @: i* W3 X" V" B. W1 w3 T我们做过试验,用不带 纯锡电镀层的框架去冲裁,则没有这个跳屑问题。 |
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