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我所在的是一家二极管制造的龙头企业,有一套模具有些问题,求高人来解决。 ; H% z+ z0 u( V这套模具每年正常消耗的费用是15W rmb,您能提出有效方案,并试行成功,订单就是您的,或者您所在单位的。 & X3 c! o. X! b) w( b4 j' ?当然您更能以此打入我们的采购系统,作为备品供应商。我们厂内光是冲裁设备就有100余台,所以之后的好处我就不多说了。 $ ?: m4 C2 B% a( e% _8 K- l 8 k% G% u+ l4 L4 u$ n* i废话少说,上主题。3 c) s. ?( T1 s! `( e( P 冷冲压,落料模具。每分钟冲裁80次,每次下料60颗。(15把punch,每个punch每次冲裁切下4颗材料) 1 M% \: Y% N4 ?4 f, D设备类型为FCL,是荷兰Fico的设备。 3 s1 P2 I. r6 d( R- E z! x9 |( a. ~' `/ d6 ^- s$ r! t 所冲材料为 框架式二极管阵列。15行*72列。每次冲15行*4列。 $ D/ e4 R$ d5 y框架基材为无氧铜0.15mm厚,表面包覆0.02mm厚的纯锡镀层。3 Q R7 Q# \' w$ m 每次冲裁下来的单颗材料是长方体的二极管器件(长方体大体尺寸2.2*1.3*0.65mm,单颗重量0.006克),切断部位 是 长方体 长度方向上的两个边。宽度一边为0.6mm和0.82mm' d: G7 a2 K% o7 H
, m4 w( n# E/ ^) T3 b$ H现有的问题: ( n T+ D! d* d& t `& K. u- @每次冲裁 将材料切断之后,材料没有下落,反而随着凸模的升起,逃出了下模的止口。* \7 ]/ b0 m a! } 导致材料可能破损等等问题。 1 R0 ~% ~ X/ E% W 4 a! l9 O: Q9 r一些基本情况: 6 |- E) G9 X5 @# d/ M4 e4 h- _1,间隙 :目前凹凸模 单侧间隙5%t. v" d- y& r- k% x+ }2 } 2,上模吃刀深度1.3mm,下模止口深度0.3mm。. [0 Q0 k. q7 }$ C5 G. [4 i# f$ u
]" y; J5 Z: v5 P; Y3 s做过的动作:7 A! E/ y* F0 ?$ J& E9 K* { 1,改变间隙,试过3%t ,没效果。7%,反效果。/ X2 c5 R5 D2 m9 g1 F j8 }" { 2,增加吃刀深度,在不伸出脱料板的情况下,试过最长的凸模,没效果。/ y! g( k# e! }5 `8 E 3,在凸模上打孔,增加吹气,有部分效果。但无法晚却避免。3 S1 ~6 h- F; w0 y7 W 4,下模增加抽真空,没有效果" @" X+ U, Z( H5 E 5,改变凸模结构,刀口加小凸台;斜刃刀具等等,无效果。9 m+ T7 b' W4 T6 M1 w 总之,包括原厂在内的一些人也做过一些动作,有付费的,也有免费的,但是都没有成功。* ?" D7 M* }* Y8 _0 c 目前的状况是,同样的图纸,有些刀具就可以做到没有 跳屑,有些刀具就有。这是我们无法忍受的。$ ~+ _/ ~) e: m$ V* F( { 所以我们要寻找能解决这个问题的高手,好处前面提过了,不多说。9 S0 @# G: s4 ?4 K& a1 O1 X ' N9 ~) z; }, U7 q5 G 由于公司的网络不能上传图片,有兴趣的大侠,请留下联系方式,最好是邮箱或者电话。我会和您联系,发给您需要的详细资料或者照片。0 }0 Q U! }. r* w# { 由于我厂在天津塘沽开发区,所以周边的也可以直接来我们这里现场研究,非常欢迎。 5 O3 Z. k) `! C- ?4 w0 r* u# r* ~+ w# l7 W 0 @3 L' Q( x: }0 d0 k最后还是那句话,银子就在这里,有本事的来拿吧。$ Q9 z+ l0 Z" w, B " S1 K$ w& ^% Y! @ ~) C& q' j2 Z ; j9 A5 i* C0 o/ E: `0 e- _/ i 补充内容 (2014-10-22 15:36): + O0 ?1 s" `" U- x, l我们做过试验,用不带 纯锡电镀层的框架去冲裁,则没有这个跳屑问题。 |
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