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求教20CrMnTi的热处理

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发表于 2014-8-19 11:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
目前状况:使用20CrMnTi材质加工凸轮轴,精磨前渗碳处理(HRC58-60),预留磨量(单边0.4mm),精加工后检测硬度为HRC48-51.客户要求达到HRC55以上。
4 |; [: N1 T1 p7 P4 B+ S
2 h* Q% c7 L% j8 q; k9 d2 r! c求教问题:是我们预留磨量太大还是渗碳层浅?有没有其他好的办法可以保证HRC硬度
0 z0 t! j" J4 a8 R1 } t# f. p: E4 k0 L1 r
我们在石家庄附近,有能达到要去的热处理厂可以合作试试。谢谢
% W& B* R$ Z' n) x: ^
1 S8 Q0 O$ z. r6 [
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发表于 2014-8-19 11:35:20 | 只看该作者
渗碳深度小了
" d' W; W9 H, F加工余大了# v% i) H9 S3 V# ]8 a$ p
就是这个结果

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3#
发表于 2014-8-19 12:00:03 | 只看该作者
本帖最后由 niufang2 于 2014-8-19 12:34 编辑6 ^! \9 f1 U9 \: X2 P* b4 A( C7 M* |
0 i! h) a8 ?8 A7 Q. J, _- V
磨余量大了,最多单边0.1-0.15,是什么原因要这么大,是热处理变形,还是重装定位精度有问题,疑惑中,
0 u6 c2 }, ?; \2 Q! U: v% J$ u1 M
' H+ C8 m: |& y- w+ Z) @- G$ |! O还有种办法就是磨削后才软氮化(低温碳氮共渗),变形很小,如果能满足你精度要求也不错,硬度超过渗碳,渗透厚度也不错,但事后不能磨削了,厚度不够
8 V/ a: `# i( S5 O! T: x
5 F3 y& a' ^8 o v* q; W/ V还有种办法是磨削后低温离子渗氮,变形极小,应该能满足你精度要求,硬度极大,但渗氮厚度只有0.25左右,& E; f9 t' U4 ~6 B$ i

) G" S* y/ r6 T4 u3 \! a- L碳氮共渗,或渗氮后尺寸都呈长大趋势,可磨削尺寸减小0.004
0 o' n& A" E ~
; r( W3 z" M5 f! ?& ]8 j碳氮共渗,渗氮前都要调质处理
8 J# `4 P2 W; |* W! i! |+ k! E; m9 q* `0 j9 Z
如果规定要渗碳,只能要求渗碳深度规定1.1-1.3,同事尽可能用小的磨削余量

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发表于 2014-8-19 12:07:19 | 只看该作者
是不是在渗碳之后没有进行热处理直接上磨床了,渗碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次渗碳体,再往里面碳含量就大幅降低了。你留的余量应该是把最硬的二次渗碳体给磨削掉了。最好是在渗碳之后再进行淬火和回火,使C含量由表及里不要有这么大的差异。也或者省事点减少磨削余量,不过这个不保险。

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楼主 | 发表于 2014-8-19 14:14:36 | 只看该作者
w91678 发表于 2014-8-19 11:35 4 M: t6 P3 Q/ L. |' s
渗碳深度小了
0 F2 ?5 P. ?- X1 b加工余大了 6 k: J. J9 O; y! N
就是这个结果

& `1 Q, q# ~: i0 ^' f$ R谢谢1 K+ `2 P- L( {/ |3 R5 ~
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楼主 | 发表于 2014-8-19 14:16:10 | 只看该作者
niufang2 发表于 2014-8-19 12:00 3 R& _5 T& B# _* m" p/ q" L
磨余量大了,最多单边0.1-0.15,是什么原因要这么大,是热处理变形,还是重装定位精度有问题,疑惑中,
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3 ~& u9 [8 `- R9 P% ]' S$ j...
1 n7 i" D7 L: V2 C- L+ O/ u
谢谢,我会考虑你的建议的
2 ~; U- k6 p2 U$ q- E: e
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楼主 | 发表于 2014-8-19 14:25:53 | 只看该作者
孤城领主领主 发表于 2014-8-19 12:07
9 T l/ A# t, b) M是不是在渗碳之后没有进行热处理直接上磨床了,渗碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次渗碳体,再 ...

9 p2 v6 E5 Z! A谢谢,可能是我们预留的磨量太大了,但是如果只留0.1-0.15mm的磨量,又怕变形量太大,精磨余量不够造成废品。稍后把产品上传,再请各位指导& c- s6 k. c# S1 v
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发表于 2014-8-19 15:35:46 | 只看该作者
三兴 发表于 2014-8-19 14:16
! F& X. U$ B9 @谢谢,我会考虑你的建议的
- x: S% b5 F9 L
刚才我百度了渗碳词条,& x' r' B- i9 B; W* v* N% o$ F

! } K; o# \( i; t: Y, z; U据百度百科介绍,20crmnti ,的渗透性很好,最大渗碳深度可达2,所以不妨规定深度在1.4-1.8,不过按楼上朋友介绍,渗碳层可能表面最硬,磨削余量还是少点好
W7 I1 d: b: R7 E
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发表于 2014-8-20 09:29:08 | 只看该作者
渗碳前能增加粗磨会更好,精磨余量单面0.15够了
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楼主 | 发表于 2014-8-22 08:22:47 | 只看该作者
我们可以把精磨余量改为。0.10--0.15mm.可是弯曲、变型怎么解决?
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