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求教20CrMnTi的热处理

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发表于 2014-8-19 11:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
目前状况:使用20CrMnTi材质加工凸轮轴,精磨前渗碳处理(HRC58-60),预留磨量(单边0.4mm),精加工后检测硬度为HRC48-51.客户要求达到HRC55以上。
. m; I; |' l9 t W8 G4 j* ^% K7 @- A" f( J, z! L2 H# d" i
求教问题:是我们预留磨量太大还是渗碳层浅?有没有其他好的办法可以保证HRC硬度
7 ~! I$ N& E& k3 p) c0 L, U7 \1 L) N( Z" q4 k/ Q: x
我们在石家庄附近,有能达到要去的热处理厂可以合作试试。谢谢
! b/ Z# C. X1 k' O" D4 }7 @
6 w2 t' `: h0 p9 s @

6 c* W8 a- [0 S
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发表于 2014-8-19 11:35:20 | 只看该作者
渗碳深度小了& T Q' P1 {, k7 ~& N
加工余大了
% V. m& f N' x' r& g o, ]就是这个结果

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3#
发表于 2014-8-19 12:00:03 | 只看该作者
本帖最后由 niufang2 于 2014-8-19 12:34 编辑: r$ ], B# N# R+ u( o" P8 q
k, K1 }/ e! z- o. E. `! i# a
磨余量大了,最多单边0.1-0.15,是什么原因要这么大,是热处理变形,还是重装定位精度有问题,疑惑中,4 g; [4 c2 P6 t# ?/ v3 c9 r) b$ L
4 m; k( G+ n9 b. G* A( i
还有种办法就是磨削后才软氮化(低温碳氮共渗),变形很小,如果能满足你精度要求也不错,硬度超过渗碳,渗透厚度也不错,但事后不能磨削了,厚度不够
$ W" J& g7 \$ B2 }4 k9 B! s! \. a2 }6 S( B- T5 h: f
还有种办法是磨削后低温离子渗氮,变形极小,应该能满足你精度要求,硬度极大,但渗氮厚度只有0.25左右,& Q" _. N; Q) i

- q0 K. g0 ~/ a* t1 e1 C: G Q碳氮共渗,或渗氮后尺寸都呈长大趋势,可磨削尺寸减小0.004" p7 E6 C2 x9 p& @* Z1 K9 m1 o: Q

- r3 i# N& j/ ~) L+ |8 E碳氮共渗,渗氮前都要调质处理
3 V* G* B: e7 n: o( E
4 K' s* O( l \1 b6 @ H如果规定要渗碳,只能要求渗碳深度规定1.1-1.3,同事尽可能用小的磨削余量

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4#
发表于 2014-8-19 12:07:19 | 只看该作者
是不是在渗碳之后没有进行热处理直接上磨床了,渗碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次渗碳体,再往里面碳含量就大幅降低了。你留的余量应该是把最硬的二次渗碳体给磨削掉了。最好是在渗碳之后再进行淬火和回火,使C含量由表及里不要有这么大的差异。也或者省事点减少磨削余量,不过这个不保险。

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5#
楼主 | 发表于 2014-8-19 14:14:36 | 只看该作者
w91678 发表于 2014-8-19 11:35 ( B, V& ]' r' f, s9 n, G1 F; V3 D) b7 p2 u
渗碳深度小了 7 M' G+ h+ \- F+ t/ G
加工余大了 , @; O+ C: I, t9 U7 N+ p* W. [
就是这个结果

) |* ]) `5 Z; V) e( [' O! F谢谢, c ]2 X5 ~# L8 I/ L3 ^, d
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楼主 | 发表于 2014-8-19 14:16:10 | 只看该作者
niufang2 发表于 2014-8-19 12:00
9 z$ E# m+ A/ O/ V0 V8 O磨余量大了,最多单边0.1-0.15,是什么原因要这么大,是热处理变形,还是重装定位精度有问题,疑惑中, 6 P, Z# j2 ]- y) Q% E

% r0 ]7 l9 c6 ]...
: A* q! R5 S4 ]& ], d9 R7 ?
谢谢,我会考虑你的建议的; m+ k q$ @& M- s
7#
楼主 | 发表于 2014-8-19 14:25:53 | 只看该作者
孤城领主领主 发表于 2014-8-19 12:07
9 k/ j0 i8 A; |* K是不是在渗碳之后没有进行热处理直接上磨床了,渗碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次渗碳体,再 ...
) T. Q4 W- d/ ^* d) n0 A
谢谢,可能是我们预留的磨量太大了,但是如果只留0.1-0.15mm的磨量,又怕变形量太大,精磨余量不够造成废品。稍后把产品上传,再请各位指导
8 n" e) d$ S1 L0 r0 F
8#
发表于 2014-8-19 15:35:46 | 只看该作者
三兴 发表于 2014-8-19 14:16 " {8 j# b" o) ~) s
谢谢,我会考虑你的建议的
, p0 ?+ g. {/ g
刚才我百度了渗碳词条,
# m3 {! p% k% Y" j+ ]6 f1 Y" [
1 Y# G+ w2 |7 Q据百度百科介绍,20crmnti ,的渗透性很好,最大渗碳深度可达2,所以不妨规定深度在1.4-1.8,不过按楼上朋友介绍,渗碳层可能表面最硬,磨削余量还是少点好
" L. z' l; ?0 S! b1 f0 D* W! n
9#
发表于 2014-8-20 09:29:08 | 只看该作者
渗碳前能增加粗磨会更好,精磨余量单面0.15够了
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楼主 | 发表于 2014-8-22 08:22:47 | 只看该作者
我们可以把精磨余量改为。0.10--0.15mm.可是弯曲、变型怎么解决?
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