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加工不良,请必威体育网址大侠帮忙分析,拜谢!

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发表于 2014-7-24 13:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 机械X_Man 于 2014-7-24 13:54 编辑
# P, Q3 @; N( m; t  _$ f
  b; v# V5 e( A5 W. c7 e6 `气缸活塞孔内径,规格30.8±0.006.客户那发现活塞压进去的时候,比较紧,无法放入,上端部分能顺利进去,中下半截就卡住了。5 v" M- k+ o& `
产品图片如下图:
& w, O& u  @! O% B% ^1 X$ i; x
( e" {& d: r" P: g% Y8 D) e8 V2 Q' E4 ~% F. q+ x1 |
客户那边实测:30.7680-30.8009(反应我们的产品孔径偏小,小了最大的有0.026mm)) Z, ]) {" H' |& d5 u
我们家里控制是用气动量仪控制,量规从上到下,有三个孔位,分别测一个孔径上,中,下三段的直径。如下图6 T* b* }4 M6 W& b& F6 m1 s4 A% b2 P
: v; f. v' B# {: L9 m! k4 B; F
9 @9 x; _1 L* W, j) e

1 b3 b: V- Z% H. e% [0 o& O客户把不良件寄给我们,我们自己也测量了一下,发现七个孔里面有三个孔尺寸好的,四个孔超差偏下限(孔上端直径OK,中下半段偏下限,与客户描述现象一致);而且四个孔其中两个量规完全放不进去。
; Z" @- [7 u7 o; p1 p- U0 A
6 w6 K/ y3 B) K- _6 S怀疑孔有变形,然后去三坐标扫描这两个孔的圆度,如下图(圆孔发生变形)7 e# t$ {# {% _' [: o
5 ~) |/ r: _) O+ l& |5 `

. f. U& C! j; @现象基本描述完毕,然后就开始分析原因。
4 G% B  l/ y' z- j, v1。大家首先排除机加工原因,因为七个孔里面有三个是好的,而且这么高的精度,不可能超差如此之多。+ h- Y& L* F! c$ x
2。机台检验员,是100%检查此孔的,应该不会有不良流出。
: M* e+ n& X7 T; s( a/ ]5 `3。昨天下午已经开始按照客户的要求,返工检测仓库的库存,检查200多件,现象是有三十多个超上限,也就几个μ,天这么热,仓库又没空调,觉得此现象没有问题。在生产的产品没有类似风险。1 i% E$ z! g2 K% c/ T/ s
4.今天一大早,客户又寄过来五个不良件,现在凑齐六个,自己又分析整理了一下:(我们一共有三条生产线做这产品,都是双工位)# z  z. Z# {& K
    4.1 发生机台线号:一件不良是1线的,二件不良是2线的,三件不良是3线的。2线的两件都是右工位,3线的三件,两件左工位,一件右工位。
+ F& k  M; N0 N9 W    4.2 发生时间追溯:2线的两件,发生在同一天不同的班次;3线的三件,发生在同一天的同一个班次。. ], E" }  Q( ]$ E- Z: q1 K
    4.3发生塞不进的孔,位置比较固定,就是在销钉定位旁边的一个孔。! _' c6 B  q( T" }8 c1 H& Z" L4 V

3 i2 t7 d* \5 p2 T% ~0 p& \4 v8 i现在质量部门初定,产品周转碰撞或者掉地发生变形,造成此现象。* P, O" |) _7 U9 Z' h3 H/ m" i
    哎,我感觉我说了一堆废话,想找点规律,但是没有找到。所以还请必威体育网址大侠,从工艺上分析,有没有可能性造成这个问题。
& \9 O6 y- L! b6 ~$ a9 _0 D    我不是很信服周转时挤碰撞或者掉地变形的一些列原因,一方面我们的出货包装都是蛋卡分隔开,一方面变形的孔比较固定,再说你不变形的孔也确实是偏下限的,也有可能是孔偏下限,客户装配时(七个活塞整体装配)卡住挤压变形。数量目前大概已经有20个左右了。是什么原因导致七个孔状态不一样,什么原因又导致每一个孔从上到下又不一样?9 u" u& P5 W: _, I

! }' ^- k. o1 D& F- u. R8 H( Y% G5 M9 w0 @( n5 j
( A4 @+ f4 N3 q/ c, o) u

% X( g) Z% E9 K* O8 b3 T( h8 k
1 h7 v; g7 L1 \! J8 u9 H2 o+ n
- w& S2 a8 ?) @7 ^3 G% @
# _0 S6 J5 i4 f+ \* l$ f

- g& f" i; ]/ i7 h1 e- e

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2#
发表于 2014-7-24 13:55:43 | 只看该作者
本帖最后由 jwzsh 于 2014-7-24 14:22 编辑 0 D1 U; O5 z1 f3 w" F
+ a. ~- x4 s* Q" o9 e1 H0 a! P
既然是位置固定,那么就可以否定碰撞或掉地上造成。4 G  q7 m3 p- a& j! ?

2 D& E+ q8 A! G- a3 o6 ~) f有规律的异常,一般都是加工过程中的装夹等异常造成。你也可以检查一下内孔凹进去那个面,是不是刚好是装夹位置。
$ k4 e. P$ S- o# |) r5 q3 U7 n! \& A, Z) `% h: A' h! ]' Q1 }
如果加工过程中找不到原因,也要到客户那里看看,客户自己使用不当也很有可能的。# C7 ~9 A" U) F& N9 T% f. }/ w) G# @* z
: |) Y% x4 N: Z# U, k

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恩,需要再去仔细看看,哎,真是头大啊!  发表于 2014-7-24 14:17
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3#
发表于 2014-7-24 14:04:24 | 只看该作者
都出来分析分析
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4#
发表于 2014-7-24 15:19:40 | 只看该作者
你得让弟兄们知道你的材质,和材质各个点的检测 硬度,还有你的加工工艺,别人才好帮你分析啊

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铝件易变形,你的要求高,看图壁厚也不是很大,3工序后有没有时效工序?治具装夹是液压中间孔吗?时效后可考虑再精铣下面的定位面,再精镗留量后绗磨+滚压  发表于 2014-7-25 12:56
硬度之前做过检测,布式60-70吧,正常的!加工工艺:这个孔是在第三工序先粗,然后第四个工序专门而且只精加工这个孔,余量单边15丝  发表于 2014-7-24 16:49
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5#
发表于 2014-7-24 15:20:16 | 只看该作者
将夹具也弄出来看看,看看大侠怎么说。
6 r3 E% q, V% ]2 [2 V, n% B+ F8 X机台检验员,是100%检查此孔的,应该不会有不良流出。(这还是你自己亲自去确认吧)* U3 }3 c$ z8 K: k) z
# c9 V7 ^" h  i; S: I

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是的,所以肯定是流出机加工后发生的变形!要不然怎么有的孔是好的,有的孔却塞都塞不进去?夹具也基本排除!我以前都没有这问题,怎么可能在一个时间段,我的三条线夹具同时出问题?没有可能!  发表于 2014-7-24 16:46
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6#
发表于 2014-7-24 15:30:48 | 只看该作者
机加工原因不一定能排除。另外,这个件是铝件吗?精度很高,检测时的温度对孔径会有影响的,可以做个试验看看,加工后在现场检测,然后存放一段时间再测。
/ D9 |' v9 N) J: L6 K, F这个尺寸你们现场有SPC 控制吗?

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铝合金件。我们现场气动量仪全检控制。  发表于 2014-7-24 16:43
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7#
 楼主| 发表于 2014-7-24 16:51:07 | 只看该作者
明天先去第三方仓库,再去客户装配现场调查。内部暂时真的是找不到任何关于机加工问题,或者物品周转问题。
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8#
发表于 2014-7-24 18:31:49 | 只看该作者
装卡?还是看看夹具再说。
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9#
发表于 2014-7-24 18:36:21 | 只看该作者
1、机加工后还有后续处理没有?6 L; K8 E2 }7 ?
2、检验员监测零件尺寸条件是否符合?
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10#
发表于 2014-7-24 19:31:57 | 只看该作者
气动量仪,与客户的测量系统,需要做 分析。
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