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本帖最后由 zhuxiaohua 于 2014-7-19 17:21 编辑h7 |+ k6 H+ D9 }8 W' d% G; D. a% K
! _! l" ?" V& f* A% A我有一批零件,这批零件的工艺应该成熟;因为该零件按照此工艺已经批量生产了3次都未出现此现象。现在是批量生产第四次了,出现了以下情况: % O8 k! v' X* k( j该零件工艺描述如下:1 I" H# S2 ?1 e6 }$ W 1.该零件图纸请见附件, 9 s* A- C5 a' _% x# b( I; w' j2.该零件试中间是空心的,而且内壁需要承受210bar的压力,为了保证质量、节约材料我们采用了锻件工艺,而不是圆钢。; A4 C% ~ B. N( F0 ?& @ 3.零件材料是20CrMnTi,毛坯经过锻造后,进行正火处理,正火的温度要求超过930度,硬度范围:HB156-207;- ^6 f1 F( a: U, I5 k 4.粗车,留单边1.25毫米的余量后,再进行数控车,外形数控车到图纸尺寸,内圆和球面处留有单边余量0.25毫米。5 ~/ @) v/ V+ I0 L2 V8 ~) M! Z 5.进行渗碳淬火处理,该热处理温度控制在930度以下进行。8 s7 j+ e% @ P9 e0 p; f3 | 6.进行磨削内圆和外球面磨削。 * W; Z" C3 j- d ^( E. T+ }出现问题: / O' H `/ G: F5 b6 W5 ~& D1.先该零件经过上面第五道渗碳淬火后,零件整体向内收缩0.5毫米, " {9 q& a# g2 ~. p4 z, N: N! ~2.以前3次工艺都未出现上述情况,最多就是有小的变形,变形量也就是在0.1-0.15毫米。. b, v* d. ^* l$ W& w 3.经过跟每个加工工序厂家沟通后,他们都是按照图纸工艺进行加工和热处理。而且可以肯定粗车的尺寸和数控车的尺寸都没有问题,因为我们的检验部门都有检验记录。+ L- y/ y) {1 G. ]' N 4.经过多次跟热处理厂家进行沟通,他们表明我们的正火温度没有超过930度;而且该热处理厂家是一家英国的公司。 * e1 N7 W- K d( Z5.经过跟锻造厂沟通,他们表明他们的正火肯定是超过930度,他们表明肯定是渗碳淬火工艺出现了问题。 3 C2 Q5 C- A: {各位机械必威体育网址的社友,你们看看问题可能出在那里,对于你们的帮助,本人表示真诚的感谢! 0 J( Z6 Q, S2 y. e. p5 c+ h希望老鹰版主帮我置顶!多谢!- N; @' w: o8 j 0 X+ M6 O- f- [0 c( n
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