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楼主: 小学徒CC
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困扰好久的问题,求助

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11#
发表于 2014-3-13 23:43:55 | 只看该作者
期待lz进一步实验的进展。
12#
发表于 2014-3-14 09:03:05 | 只看该作者
小学徒CC 发表于 2014-3-13 12:59
5 z: R" p, H+ _& Z/ W% j# a/ s& t道长好,我们厂从开始做这个产品开始就是使用激光焊接,焊接环境无法达到真空。
0 l3 B4 w) C$ [7 H) P6 a2 S如果投入电子束焊,大概 ...
4 }. J7 G( K( m. J1 E2 _! O3 M1 X" m
不知道具体产品形态,不容易下定论,不过应该是可以做到真空环境焊接,毕竟连续真空已经是成熟技术了。
; o A6 ~8 N$ T" o0 K& K s2 |: W电子束焊机根据工件的性状不同,造价出入很大,泛泛地说是估计不出价格的。空气的酸性会对泵体有影响,对设备主体,防护重点是暴露在大气的部分,内部由于常年处于-2量级的真空度,几乎没有影响。! u# s* Q) F# I7 d+ X
13#
发表于 2014-3-15 18:13:24 | 只看该作者
小学徒CC 发表于 2014-3-13 13:22
/ j+ x4 P0 L& k" e( ^电池生产,是老化7天后才发现有漏,ICEGOOD的分析我认为很有道理,与现场状况比较吻合
" Q+ @2 y9 _5 B7 h
金相是否有结果?我觉得设计结构应该将焊接部位避开电解液,要不然治标不治本,焊接一定是会改变焊接部位的材料性能的,特别是薄板焊接基本上是焊透的。
- v, v6 ?' {) s5 Y/ K9 E
14#
发表于 2014-4-17 20:27:30 | 只看该作者
材料换用304LL的,碳含量必须低于0.05%,延迟裂纹导致腐蚀
15#
发表于 2014-8-8 17:33:35 | 只看该作者
楼主问题解决了没有,出来填坑哦
16#
楼主 | 发表于 2014-8-21 16:05:33 | 只看该作者
感谢各位支持和帮助,经过几个月的实验和测试,我们还是走回老路——改善焊接时材料表面附着杂质。: } Q! B. t3 c2 v/ E: |% H, T
这期间试验过电解液对焊材的腐蚀,确认并不是化学腐蚀导致的焊接小孔,
9 O* P) k, }4 p* _0 }: G- O试验过改变焊接方式,使用连续出光激光焊或者氩弧焊,也不能保证焊接品质,
" w5 n3 F* g) r3 F5 m也试验过一些小的项目:焊接保护气改善、焊接处结构尺寸变化,焊接参数调整等等方法。
1 k7 M$ A- Q: O x* Y1 d Z5 T最终,求助技术部门修改产品内部设计,将焊接处尽量避开不沾到电解液,目前焊接品质明显提升,不良率只有之前的1/3,并且仍有下降的空间。9 W4 Z5 B, k3 j1 z! {
所以,这次的案例告诉我们,在制造体系中,设计始终是领头部分,只有设计好了,制造才有保证。
17#
楼主 | 发表于 2014-8-21 16:12:48 | 只看该作者
补充一句:焊接的前提一定是焊材无杂质,不管多高的技术,有杂质就是焊不好。8 j& I6 P" F7 f
这是几个做激光焊的工程师的共鸣,与大家共勉。
18#
发表于 2014-8-22 16:30:13 | 只看该作者
我就是来这个区学习的!
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