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困扰好久的问题,求助

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1#
发表于 2014-3-12 14:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
各位大大,我们车间是做电池的,工艺是电池先加电解液后再进行焊接,使用激光焊(大族的激光焊)。& m/ F. N+ _7 C* a' c7 H
焊接材料为0.25mm的薄壁304不锈钢。. G2 x, _+ g; I4 V
目前的问题是在生产过程中,产品在经过激光焊之后,有1~2%的产品焊道上会出现小气孔导致电解液泄漏,焊接参数调了一两个月了没有明显好转,焊接前我们也安排专人进行产品清洁,清洁后有好转但是没法根除。
- d! {+ \6 U$ \请各位大大帮忙出出主意,看有没有好的思路能彻底根除这个毛病。2 v& w1 M5 m, C' p) L
以下是焊道在显微镜下的图片: r2 E* I0 i5 t6 X1 h

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2#
发表于 2014-3-12 14:57:23 | 只看该作者
会不会焊接改变材料性能,焊接过程的热效应本身就是类似一个小熔池点冶金的过程,气化形成等离子体,夹杂释放气体,焊接点包含微小气泡,焊接部位发生金相改变,形成易腐蚀成分,电解液腐蚀焊接部位导致泄漏。
3#
楼主 | 发表于 2014-3-12 15:32:02 | 只看该作者
楼上的思路确实是我们之前没有想到过的,我们只做了显微观察,没做金相分析。。。。。% s3 i7 F3 P( c, J W4 d+ [
如果按您所说的思路,要进行改善的话,是否要进行保护气加强?还是增加保护气侧吹?或者焊接速度的变化?(焊接速度我们调整了很多次了)# O$ p- F0 p \9 a8 |" x4 {4 L# Q
万望不吝赐教
4#
发表于 2014-3-12 15:48:40 | 只看该作者
icegoods 发表于 2014-3-12 14:57 4 U& q5 t- y3 G% `6 A: O1 d- T
会不会焊接改变材料性能,焊接过程的热效应本身就是类似一个小熔池点冶金的过程,气化形成等离子体,夹杂释 ...

/ v1 X. W& g9 ]$ Q1 a+ H8 w- [% E7 {很好的分析!1 ]2 E0 F" ~, W4 i- h8 F1 a- ^

0 l9 @: W; L. F# q% f; dlz检测到的小气孔是在焊接后立即检测到的吗?如果是立即检测到,那么就可以排除是电解液腐蚀导致的。& Q- d9 n9 n. s7 W/ F% u
有可能是材料含H等杂质,导致气泡。你的确需要增强保护气体隔离。; F: X; h/ ?% g3 u$ i
试试下。
5#
发表于 2014-3-12 16:15:47 | 只看该作者
也看场合了保护气氛还是应该有的,激光焊接的激光脉宽参数调宽点,对于一个脉冲能量来讲窄脉冲高峰值功率激光也可能形成“钻孔”机理,不过焊接的激光脉宽一般都不会很窄。

点评

另外激光器的脉冲能量是否稳定也是一个问题 发表于 2014-3-12 16:28
可以试着在合适的焊接速度下改变激光器脉宽降低单脉冲峰值功率,避免焊点过烧。工艺这东西需要摸索的,我个人感觉三个参数:焊接速度、脉宽、单脉冲能量的各种组合,找边角料编个参数矩阵摸工艺不困难 发表于 2014-3-12 16:27
6#
发表于 2014-3-12 16:19:43 | 只看该作者
之前不用激光焊接的时候是什么设备焊接的?超声波压焊?
7#
发表于 2014-3-12 16:40:31 | 只看该作者
不要用激光焊,我之前给南方两个业内很牛的大厂做过方案,用电子束焊,在真空环境下不会有缺口。你这个还只是不锈钢,如果是微孔铝箔和带涂层的铝箔,激光焊直接就把东西焊废了。
1 J! L! ^% d, l- v% [- E0 @% l/ {: U9 O+ [( B3 u3 _. f
这么说吧,紫外线激光已经被pass掉了。

点评

在哪个帖子?融合可能太快,金属蒸气无法逸出,有可能是焦点和线速度的问题,也有可能是焊接模式不当。 发表于 2014-3-12 17:04
大侠,借这个帖子请教下您,上次遇到钛合金薄壁件电子束焊接出现气孔情况,机器是欧洲进口的,这情况您觉得会是什么原因导致的呢? 发表于 2014-3-12 17:00
8#
楼主 | 发表于 2014-3-13 12:54:20 | 只看该作者
icegoods 发表于 2014-3-12 16:15 , m3 M7 P/ e5 M
也看场合了保护气氛还是应该有的,激光焊接的激光脉宽参数调宽点,对于一个脉冲能量来讲窄脉冲高峰值功率激 ...

Q1 l7 }# I/ U) n( _( _) ~我们现在在实验增加保护气的用量并改善吹气角度看是否有变化,今天开始实验参数调整的影响。随时报告进度,呵呵。
' e3 M9 O7 Y% H$ g+ _; z
8 `. C! \9 V" U9 o3 P
9#
楼主 | 发表于 2014-3-13 12:59:18 | 只看该作者
鬼魅道长 发表于 2014-3-12 16:40 # }4 z7 q7 a0 j, ~: A
不要用激光焊,我之前给南方两个业内很牛的大厂做过方案,用电子束焊,在真空环境下不会有缺口。你这个还只 ...

- F9 `/ c+ y8 G; B) n1 x道长好,我们厂从开始做这个产品开始就是使用激光焊接,焊接环境无法达到真空。* H& j. `: v% i4 p: i
如果投入电子束焊,大概的投资成本是多少,投入周期是多少,电池车间环境恶劣,特别是空气始终是微酸性的,电子束焊能投入使用吗?
10#
楼主 | 发表于 2014-3-13 13:22:24 | 只看该作者
神仙老虎狗 发表于 2014-3-12 15:48
' [) }' m" O4 p+ B0 t. ?& b很好的分析!
6 j' c0 ]3 X9 C" _" E
+ d6 v" S( K+ r# u/ {/ Z; ^9 ylz检测到的小气孔是在焊接后立即检测到的吗?如果是立即检测到,那么就可以排除是电解液 ...

4 J/ n, z% p2 ^$ M' Y5 j/ C* x. J s电池生产,是老化7天后才发现有漏,ICEGOOD的分析我认为很有道理,与现场状况比较吻合
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