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困扰好久的问题,求助

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1#
发表于 2014-3-12 14:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
各位大大,我们车间是做电池的,工艺是电池先加电解液后再进行焊接,使用激光焊(大族的激光焊)。
# j+ O5 ^6 Q# G3 ~; R: \焊接材料为0.25mm的薄壁304不锈钢。
1 D6 F: `+ s, D1 s$ d3 {目前的问题是在生产过程中,产品在经过激光焊之后,有1~2%的产品焊道上会出现小气孔导致电解液泄漏,焊接参数调了一两个月了没有明显好转,焊接前我们也安排专人进行产品清洁,清洁后有好转但是没法根除。
9 J' G5 A2 @. j; U) i6 @2 E: V. d请各位大大帮忙出出主意,看有没有好的思路能彻底根除这个毛病。
) q, p" ]* S. {3 k* @$ u2 I以下是焊道在显微镜下的图片: N% x6 }: b1 J: `5 Q% d9 a

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x
2#
发表于 2014-3-12 14:57:23 | 只看该作者
会不会焊接改变材料性能,焊接过程的热效应本身就是类似一个小熔池点冶金的过程,气化形成等离子体,夹杂释放气体,焊接点包含微小气泡,焊接部位发生金相改变,形成易腐蚀成分,电解液腐蚀焊接部位导致泄漏。
3#
楼主 | 发表于 2014-3-12 15:32:02 | 只看该作者
楼上的思路确实是我们之前没有想到过的,我们只做了显微观察,没做金相分析。。。。。
3 x- K. A. I5 }如果按您所说的思路,要进行改善的话,是否要进行保护气加强?还是增加保护气侧吹?或者焊接速度的变化?(焊接速度我们调整了很多次了), R. t7 \4 o, `% H
万望不吝赐教
4#
发表于 2014-3-12 15:48:40 | 只看该作者
icegoods 发表于 2014-3-12 14:57
- k0 Y \+ m- U* ?; w会不会焊接改变材料性能,焊接过程的热效应本身就是类似一个小熔池点冶金的过程,气化形成等离子体,夹杂释 ...

/ @! B/ H5 v/ c' [9 ~+ h3 c很好的分析!
& }3 K# R$ Z D4 T
: x W0 E1 A- v/ dlz检测到的小气孔是在焊接后立即检测到的吗?如果是立即检测到,那么就可以排除是电解液腐蚀导致的。
/ ]% G4 d6 F9 c有可能是材料含H等杂质,导致气泡。你的确需要增强保护气体隔离。" U1 h ~8 k- m9 p4 C5 p5 ?5 ~
试试下。
5#
发表于 2014-3-12 16:15:47 | 只看该作者
也看场合了保护气氛还是应该有的,激光焊接的激光脉宽参数调宽点,对于一个脉冲能量来讲窄脉冲高峰值功率激光也可能形成“钻孔”机理,不过焊接的激光脉宽一般都不会很窄。

点评

另外激光器的脉冲能量是否稳定也是一个问题 发表于 2014-3-12 16:28
可以试着在合适的焊接速度下改变激光器脉宽降低单脉冲峰值功率,避免焊点过烧。工艺这东西需要摸索的,我个人感觉三个参数:焊接速度、脉宽、单脉冲能量的各种组合,找边角料编个参数矩阵摸工艺不困难 发表于 2014-3-12 16:27
6#
发表于 2014-3-12 16:19:43 | 只看该作者
之前不用激光焊接的时候是什么设备焊接的?超声波压焊?
7#
发表于 2014-3-12 16:40:31 | 只看该作者
不要用激光焊,我之前给南方两个业内很牛的大厂做过方案,用电子束焊,在真空环境下不会有缺口。你这个还只是不锈钢,如果是微孔铝箔和带涂层的铝箔,激光焊直接就把东西焊废了。P# `( [( N$ u! E* B# p

+ y6 @* E w' l0 S% \+ }8 R, _1 W这么说吧,紫外线激光已经被pass掉了。

点评

在哪个帖子?融合可能太快,金属蒸气无法逸出,有可能是焦点和线速度的问题,也有可能是焊接模式不当。 发表于 2014-3-12 17:04
大侠,借这个帖子请教下您,上次遇到钛合金薄壁件电子束焊接出现气孔情况,机器是欧洲进口的,这情况您觉得会是什么原因导致的呢? 发表于 2014-3-12 17:00
8#
楼主 | 发表于 2014-3-13 12:54:20 | 只看该作者
icegoods 发表于 2014-3-12 16:15
: U( M3 n+ L. {& n也看场合了保护气氛还是应该有的,激光焊接的激光脉宽参数调宽点,对于一个脉冲能量来讲窄脉冲高峰值功率激 ...

7 X% _0 k8 @# D' |, H我们现在在实验增加保护气的用量并改善吹气角度看是否有变化,今天开始实验参数调整的影响。随时报告进度,呵呵。
0 t c6 W/ T& S9 U" V: K+ F0 v6 O3 }5 \) ^' {- _, X. T/ B% a4 u+ W% z
9#
楼主 | 发表于 2014-3-13 12:59:18 | 只看该作者
鬼魅道长 发表于 2014-3-12 16:40 3 j' }$ k: o- R1 R& s. t
不要用激光焊,我之前给南方两个业内很牛的大厂做过方案,用电子束焊,在真空环境下不会有缺口。你这个还只 ...
! @4 T0 X8 y/ D! ~4 _* R
道长好,我们厂从开始做这个产品开始就是使用激光焊接,焊接环境无法达到真空。) F V! X9 S2 p
如果投入电子束焊,大概的投资成本是多少,投入周期是多少,电池车间环境恶劣,特别是空气始终是微酸性的,电子束焊能投入使用吗?
10#
楼主 | 发表于 2014-3-13 13:22:24 | 只看该作者
神仙老虎狗 发表于 2014-3-12 15:48 + M% f- I9 Z+ ?1 M$ Z2 ?$ y
很好的分析!
: I( c- F% J0 g 8 w$ m4 \9 H/ U1 \1 J- l
lz检测到的小气孔是在焊接后立即检测到的吗?如果是立即检测到,那么就可以排除是电解液 ...

7 c c# m _) J6 T; E# [电池生产,是老化7天后才发现有漏,ICEGOOD的分析我认为很有道理,与现场状况比较吻合
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