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楼主: 松林机械
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上照片了,各位高手帮忙看看,谢谢!

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11#
 楼主| 发表于 2014-2-1 14:01:53 | 只看该作者
回九楼的,你门所说的缓冲是不是指上摸弹性卸料?回十楼的你说的是不是在下模的平面割一个弧度,可以减小冲压力?我的下模厚度是40厚的,有割锥度,留了大概15左右的厚度!
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12#
 楼主| 发表于 2014-2-1 14:04:51 | 只看该作者
感谢九楼的棚友,回去帮我发几张照片看看!谢谢
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13#
发表于 2014-2-1 17:36:46 | 只看该作者
这种厚的零件不要直接落料,得做复合模具,不然很容易爆模$ p6 q, {& N% K
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14#
发表于 2014-2-1 20:04:38 | 只看该作者
本帖最后由 lao憨 于 2014-2-1 20:40 编辑
8 g8 K) ]1 }) T: H7 O/ R  d' a5 p0 F6 p# z3 n
楼主:凹模型腔线切割后应该用油石油光,避免疲劳裂纹。0 a8 v: c/ Z$ i3 [9 j, l8 e! {9 q
         另外,请你仔细观察一下凹模表面有无磨削裂纹,磨削裂纹是由于砂轮太钝和一次磨量太多造成的。
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15#
发表于 2014-2-2 16:49:34 | 只看该作者
间隙小。
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16#
 楼主| 发表于 2014-2-2 18:10:01 | 只看该作者
请问楼上的,那间隙要放多大才合适呢?
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17#
 楼主| 发表于 2014-2-5 17:05:19 | 只看该作者
大家好啊,问题似乎没有真正的解决,怎么没有人说会不会是材料或是热处理出了问题了呢!都是R角出现裂缝!拜托了!
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18#
发表于 2014-2-6 11:51:04 | 只看该作者
松林机械 发表于 2014-2-5 17:05 " o: i$ n: m4 N5 `$ [$ A0 e' g9 A& G
大家好啊,问题似乎没有真正的解决,怎么没有人说会不会是材料或是热处理出了问题了呢!都是R角出现裂缝!拜 ...
3 H4 @4 m0 x* x' ^5 [1 p2 u
楼主用的材料应该是Cr12吧?热处理55度还可以,要是考虑材料的话最有可能应该是回火没回好的原因。5 R' C+ p# h1 W" O$ i4 k
不过我看楼主下模没有顶料装置,而且照片里的凹模像是直通式的,是不是工件直接从床子上的漏料孔漏出来的?要是那样的话,就不能采用直通式的凹模,最好采用下图的结构的凹模,减小凹模刃口积料,防止涨裂。
! f: |& @  `" q, U" ?9 V

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19#
 楼主| 发表于 2014-2-6 23:06:47 | 只看该作者
回楼上的,先感谢!是这样的我有说过,我的下模是有锥度的啊,料厚40锥度有25高的!可是还是裂,应该是冲压力太大了是吗?
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20#
发表于 2014-2-10 09:27:58 | 只看该作者
松林机械 发表于 2014-2-1 14:01
( ~) Q6 r, [: v" _9 ]! u回九楼的,你门所说的缓冲是不是指上摸弹性卸料?回十楼的你说的是不是在下模的平面割一个弧度,可以减小冲 ...
+ I9 ?+ ^; K) [9 A
可以在凹模下面垫几块橡皮缓冲啊
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