|
@老鹰@害怕伏枥@ttlegyq@xiaogang2229小林我匿藏了这么久,总算要冒下泡啦!最近在学校忙的要命,厂子里又忙各种各样的琐碎事。悄悄发个技术贴吧,求置顶!哈哈/ B; t1 H8 G- }# B5 s
! K5 ]) Z' W9 _* T) f" u& } , T! S2 e z1 s, k, h7 x 7 P8 _9 l% q b; g( l. T: `之前我已经提过了,我厂子里有一种大批量工件需要打两到三级内孔,45#70*70方钢,孔径26、38、48, 经过考虑买大立钻倒不如搞一台专机专门搞它的粗加工,然后再上数控车。所以就开始了这个项目了。由于不是特别要紧(在车床上可以用尾顶打孔),所以就做下停下,有一点时间就完善一下,自己设计好,电气部分就交给专人做,其余自己完善,包括机架,外壳等等。现在专机基本上完善了并投入使用,但还有很多需要进一步改进的地方,8 ~4 f( n% Z/ Y. I4 A4 _5 [. F 包括:1.工件夹紧夹具6 w- v* Y3 J( m2 _& a 2.排屑清理 e* |' M6 k' T$ C1 i6 L3.推送料装置 ; U" Q* E2 [+ M# w+ L4.多级钻头的设计, F l4 e6 f. ~! e/ w0 g 5.动力头动力输出* D7 v' ]$ S% W8 i( ~, _: ? 6.机架刚性。 等等。) S0 q: }3 V: P
- N6 j/ g: ^$ r好了,说多无谓,上图欣赏+ A2 d2 [' ?6 n 拆掉动力头机壳,就是这个样子外观了。 说说机壳吧,当初想了两种方案,一是上掀式,二是左推开式,现在当然是后者,方便点咯。注:机壳完全楼主手工打造!钣金,喷漆,虽有毛疵,但却十分有成就感啊!哈哈。- u8 T& P( b# `& g5 W
8 z' z" |! q' c8 n( I# _ / [5 k1 [$ ?* k1 \3 e l传动部分,由于以前接触过食品生产包装线,所以……有点,呵呵,嗯之后还要改进的,因为要到机子的另外一边去,就需要绕过传送带,十分麻烦! 这个气缸也是以前旧的,不过性能还行,暂时不换新的。 大家看到电箱了吧,好了接下来说说控制板(坑爹啊,被设计电路那个坑了) , y9 m$ O% o8 h2 p) N) Z 4 o/ T7 J6 D2 u& G4 L+ X: W' M* C1 Y+ x) J/ f% K4 b 控制面板就给我装在了电箱的正面,每次调整参数都要蹲下来,实在辛苦啊!尤其是调试阶段,像耍马戏一样!不过现在不理它先了,有时间再拆。 8 Y; j& g9 E* V) I# A2 G# X/ @2 {+ Q" H6 w 夹紧器方面,用得是曲爪,用液压台钳的话有两个缺陷1是慢,二是夹伤。 3 ?2 Z1 K7 m U* g" t# v6 c4 S( q6 } ( w; D; R- K0 t# W+ s- `5 u8 \0 I! n1 y K% y 两个动力头足够了,如果到时多级钻搞不成(怕是动力头不够力)就分两次钻,更换钻头) 4 {# d u" R6 _. v j% e3 E6 B7 b! Y( u3 M6 T 开始工作了!0 C4 ]7 y6 j3 l8 H+ J2 f ; v7 s/ \3 V2 [6 N 最糟糕的问题出现了,铁屑残留在夹紧台钳上,气枪吹不干净,工件没锁紧,抬起,直接停机!* h% r1 Y' A9 L
8 M5 L( @( L9 ]. i! |9 A& r7 M想这些推屑部件都是临时做,临时就加上去的,充分利用原来的动作!详细见视频。 ; o8 }: ^$ w M% Q# o/ X9 x' l 4 H, a( R& }# u C; s0 a则个是在台钳向后吹气的气管啦。后来又做成半圆弧状。不过效果还是不够明显,看来换一个大一点的压缩机是势在必行啦!2 o4 d/ a7 [/ J- Q4 H - R7 C. O. P& W$ a- U
& Z% ?: J8 t7 E由于厂里忙得不可开交,所以以上这些都只可以在晚上不用加班的时候做(星期二四六)年底了,终于完成。 " b( g1 J, F" X: T, ]9 `& d, A( \ i* e
9 y9 ^4 A r( B0 C- z4 i# @打孔机现在分别钻孔径20通孔和38深63.6.4 P& y3 h& I! I8 @0 V6 k 平均一只时间为4分钟* F* R' I. m$ a3 \: s! U5 V- T 钻头两天磨一次 0 a- G" |% I% J$ O# Z+ g2 \. `$ V" ]输送带可放置18只工件8 W5 R5 S2 \0 `; }( v, ` 现在厂里是一个师傅囊括三项工作:1.数控车工序(普通工人装夹) 2.打孔机 3.车平端面 9 X) U( t) T- I; J6 }与原来对比:完成一个方块的粗车,需要:车端面,打孔,数控车,需要3个工人。 + w$ u7 v7 [# p! _1 k 6 l! Q( A- S/ Q; M; F0 Z- p |# v8 }, c' ? | 总结:现在的工厂啊,也许就只能靠这种生存方式了,不知怎样的,现在的技工,稍有些技能就嫌累工资少了,长期做下去的,又不长进,思维不够灵敏,做死一辈子。现在,不能过度依靠技工了,尽量把工作分担给机器,这样做实在是轻松好多(毕竟机器不会跟你耍脾气,你只要好好对它耐心对它就行了)。对于较高价值的产品,只有把工序实行简单化(高价,就意味着工序多或者工序难),效率提高起来,才有可能赚钱,要不然无论你价格打得多高,都得亏钱的. " _- `" J- r4 K 9 @% J. |1 }- i8 M % r$ _2 h) O- k嗯嗯,图片描述的稍有欠缺,小林期待与你们进一步的讨论!欢迎各位大虾莅临指导,予以指正哈~+ K$ N* W4 k* V * B: k$ d5 O. n% x7 C a End.1 ~$ H& y! a9 U& M Via.广东肇庆隆鑫 ; j* ~1 z- z" h4 t& A7 |0 X/ ~ / c' M4 s6 o5 H9 B* w* U2 {3 a 5 G8 E4 b+ _2 K2 n. ]- k2 f: K' z1 f! \& p0 e2 N9 _ & E2 A' Y4 }0 e * P+ U7 Y+ {5 o, v0 V8 [% Q- w0 J5 f
|
本帖子中包含更多资源
您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
评分
-
查看全部评分
|