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关于铣圆,向前辈们请教

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1#
发表于 2013-10-8 22:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近加工一个零件,其中一个部位是需要加工外圆和内圆,因为平时基本不加工孔,手头没镗刀,就直接铣圆。* }0 C6 Z  K& e) t4 H" N$ r
问题就来了,不管是内圆还是外圆,F1000以内圆度还可以,F1000以上到2500误差就大了。3 X/ M. B& u% h9 p1 F# Q
机器是直线导轨数铣,三轴垂直度300mm误差1丝内,主轴垂直300mm划圈误差1丝,三轴丝杆反向间隙半丝内,主轴跳动0.002。0 `4 w& M7 O9 T% n. g' Q' ^+ p
刀具是全新12mm4刃合金刀,S2500,精刀是顺铣一刀后尺寸不变再逆一刀,加工深度10mm。' L+ a% f+ C6 ]( q( |9 {
加工材料45#。
, u: s& z& F/ J5 k0 p测量方式是主轴放表,打在工件上转圈。外圆直径130mm,内圆80mm。用的百分表,稍微有一点点动就忽略了,估读半格。
7 H9 p3 B8 ^* {  TF1000时8个位置的打表情况:; `/ C( Q0 M- M/ t* L* j/ p

' w* o7 c# ]& c# GF1500-2500的情况,F1500和2500的数值差不多,就只上1张图了
4 s8 T: D2 X$ X. ~/ b& ^! M6 U# v$ h3 h) Z
很奇怪,内圆比理论上是偏大了,外圆是偏小的,照理说外圆和内圆应该
, F$ k$ R4 O$ N% z' @- o要么同时偏大,要么同时偏小,这个是什么情况?3 i9 [1 P6 ^6 m7 N8 k
除了降低速度,还有什么方法能够改善了?请各位前辈指点一二,谢谢啦!8 c/ c; {& g+ q$ b4 Z

7 |) ^/ L8 Z" r/ l; V, N& N# U

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zh39204128 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!

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2#
发表于 2013-10-8 23:36:10 | 只看该作者
用的什么刀柄?是弹簧筒夹刀柄吗?如果是的话建议换掉吧。这种刀柄转速越高夹紧越弱,再加上一般的弹簧筒夹刀柄跳动不小,所以精铣要求高的是不行的。

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多谢老乡指导~  发表于 2013-10-9 09:04

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3#
发表于 2013-10-9 00:20:23 | 只看该作者
     这个没得改,想要圆度好就用搪刀。你这个还算是比较可以的了,机床精度差一点的相差就更大了

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跟圆盘工作台有什么关系?有空一点我弄个图让你看得更加明白为何会出现不圆。  发表于 2013-10-9 23:17
为啥不用圆盘工作台。  发表于 2013-10-9 20:07
同意!国产新机床一般圆度0.04,台湾的大概0.02,再好些的0.01.而且同品牌通批次都不一定一样,看具体设备人品。一般圆度要求高于0.03的用镗、车或立车。  发表于 2013-10-9 15:38

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4#
发表于 2013-10-9 00:58:13 | 只看该作者
铣孔精度这样差不多了,80的内孔,为什么才用12的刀子?换大刀子试试,20、30的刚性好些

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5#
发表于 2013-10-9 01:51:06 | 只看该作者
我可以说吗??其一:进给都快赶上速度了,相当于没转进给1mm,铣孔要得到侧面而非底面,自己反思3秒;其二:精刀在原来的基础上铣10个深,刀具刚性不是很好会有偏摆,相当于是10.1的铣刀被你当10用,造成内孔偏大,外圆偏小,建议留20丝精铣,尽量用大一些的铣刀;其三:精铣圆不知你是如何进刀和退刀,要求高时尽量以圆弧相切切入切出,还可以利用系统本身优点开启先行控制以提高圆度,因机床系统有差异

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刀具偏摆造成的原因是内大外小  发表于 2013-10-9 11:30
这个说法不太客观,刀具的刚性不好不是形成这个现象的主要原因,就算是10.1的刀具被当成10的刀具使用,圆度也不应出现误差,图示误差的出现主要是由丝杠与丝杠螺母的往复间隙造成的。  发表于 2013-10-9 10:33

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zh39204128 + 1
憨老马 + 10

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6#
发表于 2013-10-9 07:54:36 | 只看该作者
还是镗吧

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看来还是只能去买把镗刀了  发表于 2013-10-9 09:13

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7#
发表于 2013-10-9 08:04:48 | 只看该作者
用铣刀铣圆这已经不错了,如果要求高还是镗

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8#
发表于 2013-10-9 08:18:04 | 只看该作者
设备的问题也不小,设备在这么小的范围内出现偏差,程序预读的能力稍微差了些,这种情况是要动动伺服电机参数会好一些。
3 R2 h0 p% B* l8 l* `6 P0 d" P9 r' f
: r& w. ~2 [& W9 ?8 E8 H不过楼主的设备精度还算行哦

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伺服参数不是随便调整的,必须有激光尺来配合调整,一般来说50以内的往复,伺服增益调整好后应在误差3μ左右。尽量使用较小的进给速度,对伺服精度来说也是有益的。  发表于 2013-10-9 10:36
我朋友说可以调伺服增益,但是不会调啊  发表于 2013-10-9 09:15

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9#
发表于 2013-10-9 08:21:52 | 只看该作者
同意2#和3#的意见!

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10#
发表于 2013-10-9 08:52:54 | 只看该作者
机床往复精度的问题,还有是丝杆背隙+主轴晃动与转动圆度问题。2 k" m0 G) g) r0 @5 J! V

1 Q9 @1 X6 X, }7 H  Z6 i+ d3 D

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正解,还有一个就是切削力的方向造成。  发表于 2013-10-9 23:21

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