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楼主: 379116911
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数控车 外圆有锥度 你们怎么处理的

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11#
发表于 2013-7-18 22:50:41 | 只看该作者
普车加工圆锥面方法:1、转动小拖板;2、尾座偏移法;3、靠模法(需专用工装);4、宽刃车刀(只能加工较短圆锥)。
! ^' h3 I! ?* A2 R: b; D7 {所以你只能从1、2两个方向考虑,其中调程序的方法应该是第一种原理,既然行不通,那就是第二个原因了。7 R: Z! v5 S$ _' q' s+ l
至于尾座调整:
5 F- y1 P7 R1 T7 L% x2 O+ g5 K3 X% o, {& Q2 ]
1.误差2um/直径 级精密样棒一根。  Y- G! m, T1 V/ i! u" E  f8 Y' D8 F
3 E0 P# ^5 ~2 J. \4 d
2.精度1um级千分表一只。: }* A7 f# V0 m  @* E7 p
& z( v" a, B5 O3 D3 q" f( X, k: i/ ?
3.磁性表座一套。
4 K' V2 |, [# z9 u1 c$ G( ?; L) @4 p4 F8 [# y( f
4.专用拖板一块。  e) v$ W# m6 `3 ?" B
& }/ m2 {( N  B3 T3 V. y
测量步骤:% K3 [6 [9 ]% Z. A) a6 n- r4 @6 `3 P

3 V2 d& O  y: u2 R/ q' K% S! j5 K1. 两顶尖顶样棒。
3 {8 x( ^3 H& E6 B& k
! {+ L0 z$ j9 \7 d- K8 D2.分别在主轴端和尾座端(一下简称二端)测跳动。
) l5 H, M( c7 O: [0 t2 z2 Q% N; ]* P' [" D( n
3.把专用拖板靠在导轨面上,千分表吸在拖板上,测样棒二端与导轨面在X、Y二个方向上的平行度。
' K0 W8 o) R/ u! W: o& `: Q4 \; N0 e
4.误差超出标准(或期望值)时,以主轴端为准,调整尾座端,使其达标。# Z& }) L& K3 w- E/ {: s8 y/ m
; h9 K6 K8 S; d0 C0 N7 {
5.在样棒中间位置检查。
# s3 Q2 U, U* {) u6 X, q: H* K. R+ p1 ?2 K7 r; K3 E. L/ B. z
6.改变尾座滑筒伸出长度,复校。; p* {: E# m, M- y2 `5 _& J' q; m7 G: L
5 b; R- [/ \5 T* I/ F
7.把千分表吸在刀塔上,测二端在Y方向最高值,控制在5um以内。
/ b' @. T: n# P
, v. I) T* g& n8..测X方向,控制在2um以内。! K  [( ^" @2 b) B6 x& `! E
. T! R( }9 x3 s. \
9.在样棒中间位置检查。: k- c1 q6 R. K9 g# Z
4 g- n) U: E* I& a" Y) J
10.改变尾座滑筒伸出长度,复校。, A, N! k6 x% A, Y

( O0 r$ c8 X- |11.都能达标后换装一个棒料,试车。根据情况微调。' }9 H6 J7 ~) b8 z8 C$ a0 F

" ^+ c0 x1 p# K  d4 G- O# S) h至于调整主轴,那得先研究主轴结构了,方法如下:
: t( P& R  B: P2 N! Q! P- i" r4 \5 I7 y2 ?2 l0 G; x
数控机床主轴轴承径向、轴向间隙过大或过小都是造成数控机床故障的主要原因。间隙过大会使主轴跳动,车削出来的工件产生椭圆、棱圆或波纹等,间隙过小在高转速时会使主轴发热而损坏。数控机床调整时,先拧松锁紧螺钉5和螺母4,使轴承7的内圈相对主轴锥形轴颈向右移动,由于锥面的  作用,轴承内圈产生径向弹性膨胀,将滚子与内、外圈之间的间隙减少。数控机床调整合适后,应将锁紧螺钉5和螺母4拧紧。轴承3的间隙可用螺母l调整。一般情况下,只需调整前轴承即可,只有当调整前轴承后仍不能达到要求的回转精度时,才调整后轴承,后轴承能调整主轴的轴向间隙及精度。$ k5 {$ v$ E+ n  Z6 Y5 U- w
    2.数控机床调整前轴承的操作步骤; |  ^$ S) O- F2 d
    (1)准备一把勾形扳手、一把锤子、一个起子,打开主轴箱盖并放置平稳。
4 L2 O: z6 J! I, U0 e3 t    (2)用勾形扳手钩住主轴前端螺母,逆时针方向扳动。若扳不动,可用锤子轻击勾形扳手,拧松螺母。
; f$ I0 h0 S# r' f0 r3 K8 C' o. S    (3)旋松锁紧螺钉,再用勾形扳手逆时针方向扳紧调整螺母(图1-8),调整完后,用起子拧紧锁紧螺钉,拧紧调整螺母。. h' s# l, @3 e' L/ e5 D' z8 E
    (4)检查主轴轴承间隙大小,用手转动灵括,无阻滞现象,再  攻测量主轴的径向跳动和轴向窜动,使其≤0 0imm,关闭主轴箱盖,使主轴高速运转ih,轴承温度≤60℃即可。
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12#
发表于 2013-7-18 23:47:00 | 只看该作者
车有锥度的外圆,一种是改变中拖板上的刻度(角度),另一种是调节尾座与工件回转中心的高度差。
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13#
发表于 2013-7-19 07:53:41 | 只看该作者
对于斜床身来说尾座不是那么好调整的。。
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14#
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:57:02 来自手机 | 只看该作者
盐拌番茄 发表于 2013-7-18 22:36
% y: `, P" x0 _( J5 r; o7 l- U# w! R调尾座也好调程序也好,都是解决问题的方法,关键的是:那一种最方便、用时最少。
8 m9 Z. e  P' y6 i- g! u你说调程序不能调过来的 ...

& ?* M8 u  M# o昨天刚调了尾座,今天第二件活锥度40丝,长度80,看别人给我打的中心孔是扁的,主轴转起,尾座都跟着晃了!!是这问题么

点评

1,中心孔园度对产品园度是有影响的。 2,一夹一顶装夹时,加持位深度不要超过20mm长。  发表于 2013-7-20 11:49
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15#
 楼主| 发表于 2013-7-19 12:00:26 来自手机 | 只看该作者
迷茫的维修 发表于 2013-7-18 21:34
; c. P8 O& g% j$ W& r) F想知道尾座怎么调的?+ l$ D' Y* y# R9 @
学习一下

6 G  O  ~$ _2 d3 ^* a* N尾座侧边,导轨往上,前后各有一个内六角螺丝,就是拧它两
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16#
发表于 2013-7-19 12:39:47 | 只看该作者
379116911 发表于 2013-7-19 12:00
0 v, v  I3 M- L5 A/ i" }; Q% z尾座侧边,导轨往上,前后各有一个内六角螺丝,就是拧它两

) y0 e- x9 C1 g, o: O+ H你这个是平床身吧!
2 v9 y* q! S7 F& U6 O/ j* L/ M
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17#
 楼主| 发表于 2013-7-19 17:19:27 来自手机 | 只看该作者
夜总是要来的 发表于 2013-7-19 12:39
$ n" J+ j- T' X( \) L0 H你这个是平床身吧!
2 E; f( g: o( A  w
是的
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18#
发表于 2013-7-19 21:48:07 | 只看该作者
同一个关键尾座和程序一般只调一个就好了
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19#
发表于 2013-10-30 22:19:45 来自手机 | 只看该作者
当然要调尾座,打表很快的。
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20#
发表于 2013-10-31 10:56:44 来自手机 | 只看该作者
水大一茄子 发表于 2013-7-18 22:50
  }, H7 Q0 v' a) T7 B% o4 U0 J普车加工圆锥面方法:1、转动小拖板;2、尾座偏移法;3、靠模法(需专用工装);4、宽刃车刀(只能加工较短 ...
# O% U1 Q) a, P$ X. \
好详细啊  佩服
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