每天来去两个多小时的电动车,一连三个月,实在适应不了,只得辞工了。老板也没为难,很痛快的就给结了账。与老板和生产主管话别时,车间主任垂头丧气地来对老板说,那个电机座的孔越干越不行了,今天镗400长孔,口大底小差1mm多不说。加工好的孔口部是扁的,一边超差一边还小。唉,这活没法干。
前面的帖子说过了,电机座全长720多,内孔焊有12根宽40,长400的筋板,孔径600多,尺寸公差0.08、。100主轴镗床,加工这种产品设备有点小,镗刀杆打颤,镗工用外径300的钢管焊了个镗刀杆,用了三天时间,总算凑合着干出第一件合格品,但以后一天一件就再也干不出合格品了,老板问我怎么回事?我翻着工艺说,我原想着这个问题早己解决了。一开始在开工艺论证会时我就提出,在全部零件组焊完进行退火消除内应力后,镗内孔时(电机后法兰孔,12根筋板孔和前端盖轴承三孔有0.05的同轴度要求)先粗镗,然后卸下活放三天以后再精镗,不然很可能产生当时测量合格,放一天再量就不合格了,你们认为是危言耸听,其实这事我经历过看机械加工遇到的不顺溜—缩口[复制链接]。
老板立即发令,按工艺执行。在那后边我还写到,有些问题看破不能说破,就是指的这个锥孔(俗称喇叭孔),那么大的镗床刀杆还能把孔镗斜了?又该说我故弄玄虚了,如今可以说了。办法当然早就想好了,就是在端盖轴承孔内装上轴承做支架,镗刀杆可以在轴承孔内滑动,间隙最大0.04,刀盘焊在刀杆一端,靠主轴的进退来镗孔。
老板商量地说,能给画出图来吗?我说举手之劳,就用一边技术人员的电脑十多分钟把图画好,打印出来,主任拿着图纸高高兴兴地走了。唉,总算善始善终地结束了这段打工生涯。也结束了工艺工程师笔记!
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