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孔镗孔同轴度变化----求解

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1#
发表于 2013-5-25 10:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 yyy32167 于 2013-5-25 10:27 编辑 * n2 W1 E: l/ j# Y. [6 n& N. \

: \) n5 _" _4 t/ Y- ]; [镗直径360mm的孔,用下面距离1米左右一个直径420mm的孔圈圆找正0.02mm。镗好后在镗杆上把钢管检查同轴度都在0.03mm以内。  f0 m' a$ W. F; ^0 D: M% c
24个孔镗完用了近24小时再检查同轴度,最早镗的孔同轴度变成0.23mm,最后镗的还是0.03mm,中间的孔同轴度从0.23mm~0.03mm慢慢递减。
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2#
发表于 2013-5-25 12:42:37 | 只看该作者
是不是材料内部残余应力逐步释放后有所变形?
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3#
发表于 2013-5-25 13:03:13 | 只看该作者
不知道是否是每个孔余量很小直接镗一刀产生如此现象 还是每个孔有余量 开粗了再镗孔,第二种情况的话你就弄到第一种情况再做,不过也不知道你装夹,感觉是Z力道比较大 一步一步把你这个板给弄的翘起来
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4#
发表于 2013-5-25 13:08:35 | 只看该作者
根据你的描述,垂直距离超过1米以上根源在这里。
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5#
发表于 2013-5-25 14:42:53 | 只看该作者
定位夹紧有问题$ P; |* C* i5 ~7 j
或者是热变形) [4 i. d  l* X- j3 G% w
好好检查一下
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6#
发表于 2013-5-25 14:49:47 | 只看该作者
夹紧变形了,加工过程中是个扭曲
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7#
发表于 2013-5-25 16:24:31 | 只看该作者
加工误差太大了,有很多原因啊,参考别选太大了
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8#
发表于 2013-5-25 17:43:31 | 只看该作者
应该是切削时产生变形了; C" n2 ?+ l9 d" O2 |
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9#
发表于 2013-5-26 17:13:11 | 只看该作者
可以考虑机床的移动精度,
2 [& c4 F4 g9 T6 ~7 Q工件加工受力变形和装夹受力变形* C8 R# Y1 m1 a/ [: l% d& _
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10#
 楼主| 发表于 2013-5-27 10:20:52 | 只看该作者
我的工件,刚性还不错;是每个孔单边余量0.35mm精镗的;基准只能找垂直距离超过1米多下面的那个圆,有同轴度要求。1 s8 w% q' H7 l3 y( G" F+ B
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