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机修问题:两轴数控车,轴向波浪状解决办法

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1#
发表于 2013-5-21 20:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前干的活都是半精车活粗车,没注意这个问题 ,最近做精车才发现。最大处和最小处最多相差0.04。先别说我工作不仔细,我是做农机配件的要求都不高,粗车半精车,甚至精车(公差0.05MM以上)我都是拿卡尺量的,只有0.03以内的才用内径表或外千。9 ?: ?4 r: [8 N2 C  s. f* F( H
0 p& i$ m6 V  A  ]
发现了问题跟主任汇报,找来机修师傅,机修简单看了看,说是主轴轴承有问题。然后就打开主轴箱,调整轴承背帽,忙了近半小时。试车,没见效,机修师傅说可能是平面轴承要换了。小厂,机床附件从来都没有库存,之后上报,等轴承。这些天就继续做一些粗活。6 c+ ^8 {9 \/ v3 F5 y8 I2 `

* h- u  ~3 P9 {) |+ E/ v0 Z今天有时间了,就自己琢磨,因为我一直都认为主轴是没问题的,至少不是主要原因,也不会是刀塔活X轴丝杠问题问题(不做过多解释)。既然有疑问就要想办法实践解惑。+ M1 V- f. W  a6 R7 |6 o" i8 d

) @5 S$ N5 S( R1 k( M6 ?! `0 h! y先拿了一根棒料车好外圆,观察发现,波浪状只在靠近卡盘70左右开始出现,越靠近卡盘越明显,这样基本排除z轴丝杠问题。  |4 W( o6 G+ n; g( ?4 }: B
继续。在卡盘上卡一个长度约80的验棒(外圆精磨),把百分表吸在刀塔上,主轴不动,测量点放在验棒外圆,大致与刀尖对齐,然后手动Z轴,表针在靠近卡盘70左右开始微动,继续向卡盘方向移动,指针摆动越加明显,最大近0.02。
8 @1 `" m4 c7 I" w, o0 I) ~$ s调整百分表,离开刀尖大约300(相对刀塔Z轴的负向),重做上一步,指针丝毫未动。* P5 |* ^; k- g4 _

5 O: k, f, H: U0 b到这我基本确定了应该是机床导轨的问题,不知道我的判断是否正确。
# [2 h+ h$ y6 O2 m. M# T2 [; ]; o, O: ^1 O' G! e
还请必威体育网址里的大侠帮忙判断一下,或者还有其他方法,一起讨论一下。* k' F) R$ Q& r5 s3 Q
本人是做数控的,编程,调机,加工就是一个人。机修经验基本没有,还希望各路高手不吝赐教,先谢过!
# x- M; ]! }2 ?1 D. X

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参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!

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2#
发表于 2013-5-21 21:04:05 | 只看该作者
你的机床撞过车吗?
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3#
发表于 2013-5-21 21:12:43 | 只看该作者
很明显,Z轴丝杆与机床导轨,机床托板,丝杆座   安装位置误差大,或者撞机导致位置误差大。
6 V' n2 ?5 J) L3 W6 S$ i" o' Y
: U. y5 [# R! ^# s& t7 P: G  解决方法,简单的是松下丝杆座,反反复复开台Z轴。调至Z轴丝杆在没通电的情况下,用手能很轻松的转动丝杆。然则锁紧丝杆座

点评

大哥,靠近主轴时,是不是丝杆座和托板螺母座是不是很近了。你想想  发表于 2013-5-21 21:35
别问为什么其他位置没有这样的话,头痛一定是头的问题?脚痛一定是脚的问题?牵一而动百,自己去试试行不行再说。  发表于 2013-5-21 21:28
为什么其他位置没有?  发表于 2013-5-21 21:20
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4#
 楼主| 发表于 2013-5-21 21:16:20 | 只看该作者
yaoyonm 发表于 2013-5-21 21:04 ( [! f  ]5 G  H! J! X, C1 o& b4 C
你的机床撞过车吗?

% E8 ^0 T' L2 Z没有2 M4 Q+ k5 `5 V
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5#
发表于 2013-5-21 21:28:43 | 只看该作者
个人感觉不是导轨的问题。因为如果是导轨的问题,单单这靠近卡盘的70MM有问题,其余部分没问题,不好解释。& C0 U( |3 F: J
可能是在车削靠近卡盘的这一段相对应的Z向丝杠有损伤。
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6#
发表于 2013-5-21 22:23:15 | 只看该作者
做批量产品时,总是只用到一部分的丝杆,那部分的丝杆磨损会严重些,
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7#
发表于 2013-5-21 22:25:46 | 只看该作者
导轨不会这么明显,方法提出,仁者见仁。数控车这现象太多了,主轴有问题肯定不是规则的波纹,波纹可以肯定是丝杆与螺距相合

点评

谢谢 有时间会试一下  发表于 2013-5-21 22:26
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8#
发表于 2013-5-21 23:15:11 | 只看该作者
。。。 2丝是符合普通数控的合格范围的
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9#
 楼主| 发表于 2013-5-22 11:47:32 来自手机 | 只看该作者
行中 发表于 2013-5-21 22:25
* c: V! [/ o% i; c导轨不会这么明显,方法提出,仁者见仁。数控车这现象太多了,主轴有问题肯定不是规则的波纹,波纹可以肯定 ...

- z6 ?7 k) Z. B+ d刚才量了一下,波纹规律与丝杠螺距吻合,和你判断相同,大侠就是大侠,等有时间自己动手调试一下,谢过
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10#
 楼主| 发表于 2013-5-22 13:44:37 来自手机 | 只看该作者
行中 发表于 2013-5-21 21:12
. L$ _2 A+ k1 ~. D, T+ l8 F很明显,Z轴丝杆与机床导轨,机床托板,丝杆座   安装位置误差大,或者撞机导致位置误差大。
! i: E' N$ [1 k: X& j" |4 K5 T* w) g4 k$ Q' g9 t
  解决方法 ...
: m; [/ a: D1 I  b' j) }" Q( P
问题已解决,和大侠判断一样 ,是伺服电机座螺丝有未紧固现象导致,调整后,用昨天的方法重新试机,波峰波谷最大相差0.003以内,再次谢谢

点评

敢问大侠做数控几年了?  发表于 2013-5-22 18:49
天朝的数控大多数是这样的,不用谢。很多这样问题,在机床厂解决很容易,只需要一小小工具。估计是他们不作为  发表于 2013-5-22 14:03
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