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机修问题:两轴数控车,轴向波浪状解决办法

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1#
发表于 2013-5-21 20:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前干的活都是半精车活粗车,没注意这个问题 ,最近做精车才发现。最大处和最小处最多相差0.04。先别说我工作不仔细,我是做农机配件的要求都不高,粗车半精车,甚至精车(公差0.05MM以上)我都是拿卡尺量的,只有0.03以内的才用内径表或外千。9 ?* ?! W$ V3 y# S6 y. D+ s
* H, H) Z5 C; _3 @- l, L$ _
发现了问题跟主任汇报,找来机修师傅,机修简单看了看,说是主轴轴承有问题。然后就打开主轴箱,调整轴承背帽,忙了近半小时。试车,没见效,机修师傅说可能是平面轴承要换了。小厂,机床附件从来都没有库存,之后上报,等轴承。这些天就继续做一些粗活。: V" ^0 A) e7 Z
0 H( I7 L* e7 Z* S* r; X
今天有时间了,就自己琢磨,因为我一直都认为主轴是没问题的,至少不是主要原因,也不会是刀塔活X轴丝杠问题问题(不做过多解释)。既然有疑问就要想办法实践解惑。
) y. L, s  }2 U0 U5 v. q* k9 g: f  m- |
先拿了一根棒料车好外圆,观察发现,波浪状只在靠近卡盘70左右开始出现,越靠近卡盘越明显,这样基本排除z轴丝杠问题。& w; N, q* y/ P5 d  G# E
继续。在卡盘上卡一个长度约80的验棒(外圆精磨),把百分表吸在刀塔上,主轴不动,测量点放在验棒外圆,大致与刀尖对齐,然后手动Z轴,表针在靠近卡盘70左右开始微动,继续向卡盘方向移动,指针摆动越加明显,最大近0.02。
; z' i" L$ q. t+ ?! x; H+ C调整百分表,离开刀尖大约300(相对刀塔Z轴的负向),重做上一步,指针丝毫未动。
7 g; {; o# c3 a. q6 `8 R( x
; s! E" s1 m& V+ z$ c7 E到这我基本确定了应该是机床导轨的问题,不知道我的判断是否正确。
+ x4 N/ v* t+ h! z, _2 T2 ^' r2 k; S0 z# `" L0 J2 i: u! P: b
还请必威体育网址里的大侠帮忙判断一下,或者还有其他方法,一起讨论一下。* E" i( p; w0 V
本人是做数控的,编程,调机,加工就是一个人。机修经验基本没有,还希望各路高手不吝赐教,先谢过!) |! i  G: D# \# S

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参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!

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2#
发表于 2013-5-21 21:04:05 | 只看该作者
你的机床撞过车吗?
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3#
发表于 2013-5-21 21:12:43 | 只看该作者
很明显,Z轴丝杆与机床导轨,机床托板,丝杆座   安装位置误差大,或者撞机导致位置误差大。9 H2 ]: x9 A4 x4 n3 @: p& Z" R
0 J* M1 I5 L+ h3 w/ ^& p
  解决方法,简单的是松下丝杆座,反反复复开台Z轴。调至Z轴丝杆在没通电的情况下,用手能很轻松的转动丝杆。然则锁紧丝杆座

点评

大哥,靠近主轴时,是不是丝杆座和托板螺母座是不是很近了。你想想  发表于 2013-5-21 21:35
别问为什么其他位置没有这样的话,头痛一定是头的问题?脚痛一定是脚的问题?牵一而动百,自己去试试行不行再说。  发表于 2013-5-21 21:28
为什么其他位置没有?  发表于 2013-5-21 21:20
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4#
 楼主| 发表于 2013-5-21 21:16:20 | 只看该作者
yaoyonm 发表于 2013-5-21 21:04
) h- {0 [& k/ E& c你的机床撞过车吗?
- B; B- k9 ?, Y' Y& N- q- l. L
没有
0 z& h2 L, p! k1 `5 Y* X$ F
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5#
发表于 2013-5-21 21:28:43 | 只看该作者
个人感觉不是导轨的问题。因为如果是导轨的问题,单单这靠近卡盘的70MM有问题,其余部分没问题,不好解释。. ~' H6 x  Y# F) Z
可能是在车削靠近卡盘的这一段相对应的Z向丝杠有损伤。
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6#
发表于 2013-5-21 22:23:15 | 只看该作者
做批量产品时,总是只用到一部分的丝杆,那部分的丝杆磨损会严重些,
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7#
发表于 2013-5-21 22:25:46 | 只看该作者
导轨不会这么明显,方法提出,仁者见仁。数控车这现象太多了,主轴有问题肯定不是规则的波纹,波纹可以肯定是丝杆与螺距相合

点评

谢谢 有时间会试一下  发表于 2013-5-21 22:26
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8#
发表于 2013-5-21 23:15:11 | 只看该作者
。。。 2丝是符合普通数控的合格范围的
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9#
 楼主| 发表于 2013-5-22 11:47:32 来自手机 | 只看该作者
行中 发表于 2013-5-21 22:25
) b& @& z/ K* ~+ m5 X% {4 v# Y导轨不会这么明显,方法提出,仁者见仁。数控车这现象太多了,主轴有问题肯定不是规则的波纹,波纹可以肯定 ...
# Z- M# g  J4 M" Z
刚才量了一下,波纹规律与丝杠螺距吻合,和你判断相同,大侠就是大侠,等有时间自己动手调试一下,谢过
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10#
 楼主| 发表于 2013-5-22 13:44:37 来自手机 | 只看该作者
行中 发表于 2013-5-21 21:12# a1 t- Z# |0 Z; Y
很明显,Z轴丝杆与机床导轨,机床托板,丝杆座   安装位置误差大,或者撞机导致位置误差大。
  F7 J$ z5 d* l4 G9 H" Q
7 c  [1 G  Y" l. E6 Q( I  解决方法 ...

6 p; X) n- h0 }" d) e& P问题已解决,和大侠判断一样 ,是伺服电机座螺丝有未紧固现象导致,调整后,用昨天的方法重新试机,波峰波谷最大相差0.003以内,再次谢谢

点评

敢问大侠做数控几年了?  发表于 2013-5-22 18:49
天朝的数控大多数是这样的,不用谢。很多这样问题,在机床厂解决很容易,只需要一小小工具。估计是他们不作为  发表于 2013-5-22 14:03
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