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高速数控车床“车刀异常磨损”问题

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1#
发表于 2012-11-6 13:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机床:德国数控高速车床
1 t3 G" k' w9 x4 [9 w# l# Z工件材质:曲轴 QT700-2  硬度240HBS
' B* a- v6 S$ }0 h刀片:肯纳 KC9315
2 o- u9 v9 l% @8 S( N, `* |加工部位:粗车法兰端倒角及端面
4 m8 N  W2 j8 Q* w5 v切削参数:横线速度200m/s,进给0.44mm/min
# N' O6 F' u( I! d9 J+ L% j& E切削余量:端面余量近4mm(图中阴影部分)
3 x' J( i+ W3 }" v4 A
) ], B4 i: l( O( `6 w # S+ B& _5 A+ Z, X

5 J$ I, n0 t6 r0 _设备刚刚验收,经过近2个月的加工,此刀加工150件磨损正常。但从最近开始频频崩刀,而且加工100件左右磨损就很严重,声音很刺耳,而且火花大。/ |0 `" T6 i, n1 _4 o2 ]
下面是刀具磨损情况,拍的不是很清楚。
/ l9 V3 b- `% K/ t$ h6 Y3 r! ]$ c0 C, y9 x/ s
4 e5 B# Q& k' u/ M+ u) p
6 G# G% }8 Q& ?) W" ^1 I0 S
/ e- l7 [, B, n7 s' ^1 _
+ y/ B: i% T# _; e7 j8 {6 _
尝试更改参数,线速度由200降为180,进给降到0.35,效果也不是很理想。; z" `) H* k9 B. Q9 g% c$ x

: a1 w* w; p) r' c请问大家有没有其他好的解决思路。) Z( u  S: C2 W6 u

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2#
发表于 2012-11-6 14:32:42 | 只看该作者
你的V,F,Ap同时在在高位,这种工况刀具寿命好才怪。这种情况下牺牲的正是刀具寿命,但是节约的是节拍时间。粗车每个刀尖100件左右的寿命已经很不错了。要知道刀具寿命太长不是好事。刀具成本从0.2元降低到0.1元才节省0.1元,但是因此损失的节拍10秒钟的成本就得0.2~0.3元。(数据仅举例说明,未经过严格计算)

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在参数更改上,大家有什么更改方向吗?我不是专业刀具工程师,在这一块不是太懂.  发表于 2012-11-6 15:04

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wmj113 + 1 热心助人,专业精湛!

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3#
 楼主| 发表于 2012-11-6 14:41:27 | 只看该作者
把刀用好 发表于 2012-11-6 14:32 ' G% J+ p# {% ]' R7 b; c/ }
你的V,F,Ap同时在在高位,这种工况刀具寿命好才怪。这种情况下牺牲的正是刀具寿命,但是节约的是节拍时间 ...

! Y3 X) @5 H9 G* J3 {现在公司产能很紧,而且这台机床还是瓶颈工序,其他刀具都是150件寿命,唯独这把100件,换刀时间凑不到一起,制约产量的提升.没有办法的事.
  j% d8 q/ j9 I3 O) ]; n0 a

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4#
 楼主| 发表于 2012-11-6 14:43:18 | 只看该作者
但是我不明白为什么之前150干的挺好的呀,最近干100就不行了.想分两刀切削,或者降参数,寿命,节拍又不允许.两难!

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嗯,明天我找找看。刚下班太累了。  发表于 2012-11-7 01:27
你拿旁边的150的和你这个比较下刀片的失效。看看有没有什么区别。  发表于 2012-11-6 20:30
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5#
发表于 2012-11-6 14:58:11 | 只看该作者
刀尖高度应该位移了吧,检查过刀垫下面了吗?贴合面不会有什么杂质吧。
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6#
 楼主| 发表于 2012-11-6 15:01:58 | 只看该作者
王树大 发表于 2012-11-6 14:58 * L% ]: }( y, |8 e% Z/ w$ l4 V
刀尖高度应该位移了吧,检查过刀垫下面了吗?贴合面不会有什么杂质吧。
$ g* P# b7 a1 Q' u7 `& t- K
检查过,包括刀柄,刀座都换过全新的.问题还是依旧.
4 z& g+ }) G4 d' k4 h

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今天尝试下!多谢!  发表于 2012-11-6 15:08
就是可能在更换刀柄时重新定位出现问题而破换刀尖高度呢,方刀柄装在刀塔槽座里可能还是会有几丝偏差的吧。刀头现在是主要磨在后刀面,所以刀尖应该是高了一点点,试试降低刀尖高度呢。  发表于 2012-11-6 15:05
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7#
发表于 2012-11-6 15:47:31 | 只看该作者
是不是切削液没有喷好?你这个转速多少?

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设备是干式加工,  发表于 2012-11-7 01:15
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8#
发表于 2012-11-6 17:49:20 | 只看该作者
i你可以考虑一下把刀的端面放到比工件中心高1mm左右,你试试看,还有你检查一下刀架的导轨间隙,看你的情况是栽刀
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9#
发表于 2012-11-6 18:31:59 | 只看该作者
1、润换条件变了,切削液没喷上或者切削液浓度变了,或者你们换切削液品牌了;8 t+ g0 @' i* Z
2、刀片假货;7 W" o8 P# ], `6 i) W6 Y
3、工件材料变硬了。
" P6 b- |9 Y4 l从磨损看,属于热融化,降低线速度看看。再不行就换山特的刀片,估计第一条的可能性大。

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全是干式加工。  发表于 2012-11-7 01:21
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10#
发表于 2012-11-6 19:46:18 | 只看该作者
这几天出了异常,就看这几天和前几天哪里发生了改变。毛坯是一个批次的吗?

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不是一个批次的,我们要求240-300HBS,目前检测是240HBS,属于下限范围。  发表于 2012-11-7 01:24
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