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高速数控车床“车刀异常磨损”问题

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1#
发表于 2012-11-6 13:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
机床:德国数控高速车床4 S5 P8 C1 k7 C' d0 M
工件材质:曲轴 QT700-2 硬度240HBS: [) S8 W8 a+ X
刀片:肯纳 KC9315
n( G4 ~. J% D+ A7 C加工部位:粗车法兰端倒角及端面
( b5 K8 i# h. ]) ~8 V$ y7 d切削参数:横线速度200m/s,进给0.44mm/min. N. ?: |* j* b- o/ K$ R( k% ^
切削余量:端面余量近4mm(图中阴影部分), ?! |% L$ Y/ ~8 a* F

, X1 }0 \9 q2 x( a% m4 S , j" |2 X6 C. B Y1 F9 N3 W/ U
. e- M1 Q# Y8 r5 v. L; U$ {
设备刚刚验收,经过近2个月的加工,此刀加工150件磨损正常。但从最近开始频频崩刀,而且加工100件左右磨损就很严重,声音很刺耳,而且火花大。
' u1 @, I! n+ e下面是刀具磨损情况,拍的不是很清楚。1 _2 L9 r2 ^1 `3 o6 g
$ A1 {$ d& `7 j- e5 r

; b S7 T' X( W* F0 V
2 Z: g/ ?( g' _& }+ A2 Y
& \! N: Y7 Q- J! |3 u) U! u8 X2 B% G
; n. q, H7 U& ^尝试更改参数,线速度由200降为180,进给降到0.35,效果也不是很理想。R+ L! S4 k [; _; ?

' h) P: \5 Y% }0 g, g7 z) p# C# ~请问大家有没有其他好的解决思路。; p3 B+ T$ D9 [$ L: ` H ]- x; w

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2#
发表于 2012-11-6 14:32:42 | 只看该作者
你的V,F,Ap同时在在高位,这种工况刀具寿命好才怪。这种情况下牺牲的正是刀具寿命,但是节约的是节拍时间。粗车每个刀尖100件左右的寿命已经很不错了。要知道刀具寿命太长不是好事。刀具成本从0.2元降低到0.1元才节省0.1元,但是因此损失的节拍10秒钟的成本就得0.2~0.3元。(数据仅举例说明,未经过严格计算)

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在参数更改上,大家有什么更改方向吗?我不是专业刀具工程师,在这一块不是太懂. 发表于 2012-11-6 15:04

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wmj113 + 1 热心助人,专业精湛!

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3#
楼主 | 发表于 2012-11-6 14:41:27 | 只看该作者
把刀用好 发表于 2012-11-6 14:32 4 g" l, D. ~# M9 y! U8 G" U
你的V,F,Ap同时在在高位,这种工况刀具寿命好才怪。这种情况下牺牲的正是刀具寿命,但是节约的是节拍时间 ...
" N C5 M9 _3 F+ l6 \$ p
现在公司产能很紧,而且这台机床还是瓶颈工序,其他刀具都是150件寿命,唯独这把100件,换刀时间凑不到一起,制约产量的提升.没有办法的事.
`8 C* \# L0 |7 ^ ]0 b: o* G

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4#
楼主 | 发表于 2012-11-6 14:43:18 | 只看该作者
但是我不明白为什么之前150干的挺好的呀,最近干100就不行了.想分两刀切削,或者降参数,寿命,节拍又不允许.两难!

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嗯,明天我找找看。刚下班太累了。 发表于 2012-11-7 01:27
你拿旁边的150的和你这个比较下刀片的失效。看看有没有什么区别。 发表于 2012-11-6 20:30
5#
发表于 2012-11-6 14:58:11 | 只看该作者
刀尖高度应该位移了吧,检查过刀垫下面了吗?贴合面不会有什么杂质吧。
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楼主 | 发表于 2012-11-6 15:01:58 | 只看该作者
王树大 发表于 2012-11-6 14:58 ' G* h# n( L; |2 r8 g3 N# c
刀尖高度应该位移了吧,检查过刀垫下面了吗?贴合面不会有什么杂质吧。

0 \7 L; P6 ~' [" {% w0 c检查过,包括刀柄,刀座都换过全新的.问题还是依旧.
% L" Q/ P6 i2 \7 n5 Q

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今天尝试下!多谢! 发表于 2012-11-6 15:08
就是可能在更换刀柄时重新定位出现问题而破换刀尖高度呢,方刀柄装在刀塔槽座里可能还是会有几丝偏差的吧。刀头现在是主要磨在后刀面,所以刀尖应该是高了一点点,试试降低刀尖高度呢。 发表于 2012-11-6 15:05
7#
发表于 2012-11-6 15:47:31 | 只看该作者
是不是切削液没有喷好?你这个转速多少?

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设备是干式加工, 发表于 2012-11-7 01:15
8#
发表于 2012-11-6 17:49:20 | 只看该作者
i你可以考虑一下把刀的端面放到比工件中心高1mm左右,你试试看,还有你检查一下刀架的导轨间隙,看你的情况是栽刀
9#
发表于 2012-11-6 18:31:59 | 只看该作者
1、润换条件变了,切削液没喷上或者切削液浓度变了,或者你们换切削液品牌了;
$ Q* g7 H) C% x; H8 p8 z G2、刀片假货;L( d% ?. z5 Y5 Q' j# N! O
3、工件材料变硬了。$ c5 i6 p; a4 M- d& n0 `
从磨损看,属于热融化,降低线速度看看。再不行就换山特的刀片,估计第一条的可能性大。

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全是干式加工。 发表于 2012-11-7 01:21
10#
发表于 2012-11-6 19:46:18 | 只看该作者
这几天出了异常,就看这几天和前几天哪里发生了改变。毛坯是一个批次的吗?

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不是一个批次的,我们要求240-300HBS,目前检测是240HBS,属于下限范围。 发表于 2012-11-7 01:24
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