机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2374|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

再论数控机床床身静压轨导再制造

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-10-26 00:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再论数控机床床身静压轨导再制造      
我在2012,2-6发表的一篇帖子“数控落地镗床身再制造”中谈到  “静压轨导对机床轨导的几何精度要求是最高的,床身导轨面和工作台导轨面是不能有任和的划伤。轨导任何的划伤都会造成一个或着几个液压垫的压力降低,划伤严重的甚至造成液压垫完全失效”。
今年上半年我厂修了一台精密机床的静压轨导,修前机床工作台静压轨导移动时的几个液压垫内的压力波动很大,超低速移动时有爬行现象。将机床工作台吊开,发现机床工作台的静压轨导表面有很多拉伤的小槽。床身在国产的导轨磨床上用碗形砂轮磨削,粗糙度>Ra3.2,床身轨导的直线度>0.02mm/1000mm.我厂的机修钳工配刮工作台上的导轨,粗糙度>Ra6.3(刮刀刀刃磨的不好)。封油边比较窄不好刮研,刮刀切入铸铁轨导时刀痕很深。试车的效果不理想。
我只好使用我发明的可以刮研淬火轨导的新“刮研工艺”重新刮研了机床的静压轨导,床身轨导的不直线度0.01mm/1000mm,全长0.015mm.粗糙度Ra0.4,刮研时用0级平尺研轨导面的接触点为16~18点/25×25mm.刮研深度<0.003mm.
工作台轨导淬火,并配刮工作台的轨导接触点为16~18点/25×25mm,粗糙度Ra0.4。 刮研深度<0.003mm。如果再多给十几个工作日,床身轨导的精度,接触点,粗糙度还可以提高,特别是粗糙度可以到Ra0.2。
试车时工作台6个点上浮0.015mm~0.020mm,静压轨导移动时几个液压垫内的压力非常稳定。
我为了刮研精密机床的静压导轨,发明了可以刮研淬火轨导的新“刮研工艺”。这种新的“刮研工艺”与原人工刮研相比有几个显著的特点。
1:刮研精度差不多
2:新刮研工艺的粗糙度可达到Ra0.08.刮研深度可以控制在0.002mm以内。
3:新刮研工艺的效率比人工刮研高10倍。
4:新刮研工艺的劳动强度是人工刮研的1/10.
5:新刮研工艺的技术难度是人工刮研的1/10
6:新刮研工艺可以刮研任何角度的平面和内,外园表面。
7:新刮研工艺可以完成人工刮研90/100以上的工作内容。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2012-10-27 14:09:29 | 只看该作者
楼主真的是高手, 静压还需要向您请教
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2012-10-27 21:52:49 | 只看该作者
本帖最后由 cj0203 于 2012-10-27 21:56 编辑
* Y8 \$ Q( c, G6 c1 A% x
6 x$ Q, S) A+ P- o% E' K{:soso_e179:}  请教下这工艺可以说说吗?  是软硬铸铁 互研工艺吗 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-1-9 04:46 , Processed in 0.047630 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表