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楼主: arminyang126
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五金模具压料力的计算问题,请教

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11#
 楼主| 发表于 2012-8-31 12:11:16 | 只看该作者
LIAOYAO 发表于 2012-8-31 10:12 + k2 I% L4 W0 d/ o8 A- P: O. ]
这个主题本是有一定技术含量的帖,可惜却是因主观认定而无法剖切问题核心,以致一直徘徊在外观表现而不能深 ...

% P6 F) @) H, A

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12#
发表于 2012-8-31 13:29:10 | 只看该作者
检查凸模的稳定性先,确定凸模不会上下窜动不稳定;  F7 h. m8 h+ B1 J% v0 [
再检查冲压机的下死点稳定性,这项的不稳定是会导致模具的闭模高度不稳定。当冲压机精度不好时,只能先用过压法(加多闭模的压量)。
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13#
 楼主| 发表于 2012-8-31 13:41:24 | 只看该作者
LIAOYAO 发表于 2012-8-31 13:29 % Z1 n, ^+ @' m* w6 s
检查凸模的稳定性先,确定凸模不会上下窜动不稳定;" e' r9 Y" c0 w) A+ c
再检查冲压机的下死点稳定性,这项的不稳定是会导致模 ...
7 g3 B/ N. `! R* ~
1,冲子检查没问题,上下不会串动,
9 L7 A1 d5 B) O9 ~% C, `2,在送样时,通过过压合模高度打了几十个,但这样对模具,冲床损伤很大。7 S) I& f0 S" t! U
现在是通过加大压料力使模具生产稳定,模具还在修改中,改用氮气弹簧,结果等待中。(原来压料力约为2000kg,现在加大到4000-5000kg)
" ^( J$ K$ {+ i6 _

点评

现在的压料力是请别的师傅指点,按照他的经验值得出的,有待验证。所以想学习一下这个力该怎么具体的计算  发表于 2012-8-31 14:49
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14#
 楼主| 发表于 2012-8-31 14:45:02 | 只看该作者
LIAOYAO 发表于 2012-8-31 10:12 7 A' T  e- Z/ O; ^' J
这个主题本是有一定技术含量的帖,可惜却是因主观认定而无法剖切问题核心,以致一直徘徊在外观表现而不能深 ...
: m! h6 T( g- w2 P6 c, ~; _
{:soso_e110:}力学这方面确实欠缺(不是科班出身,没有学习)你指的书是材料力学还是工程力学,不妨推荐一本我也补补。

点评

俺也不是科班出身,连四本、五本都比俺强,俺啥本也毛,连比的资格都木有。  发表于 2012-8-31 15:25
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15#
发表于 2012-8-31 15:20:37 | 只看该作者
arminyang126 发表于 2012-8-31 13:41
$ Z$ S9 R% y1 V. p1,冲子检查没问题,上下不会串动,
. U- U& ^8 T' K8 h/ Q2,在送样时,通过过压合模高度打了几十个,但这样对模具,冲床损伤 ...
5 _6 ^3 q& w1 f0 f1 g- b6 H8 O5 J
{:soso_e120:}  改下凸包冲子基本就可以改善的事,还大阵仗请出氮气弹簧。
4 a" e  u2 A; s! g4 W3 y( t, Y$ U: }8 F: C, S; g+ s7 D5 l. f( t* r
1、凸包冲子后面不可用止付螺丝锁定;' i: y7 {- P" V+ J( M
2、凸包冲子的凸点就0.35~0.40吧(图太小气,看不清),要验证;边上就是冲子的平面,靠这平面去压就成了,啥压料力也不用算。6 L6 i: W/ K7 I8 G0 p! ~
3、弹簧就照现行的样,无需变动。
5 y% R" U5 Q/ Z( Q8 H
# @0 T. B; G+ E4、这个案例是典型设计不良,结构不良。$ `2 f2 l5 |6 e9 r- {* t2 R
4、先看看材料力学也就可以应付大部分冲模上的计算。- c: F! E% _6 ^! j
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16#
 楼主| 发表于 2012-8-31 19:22:40 | 只看该作者
本帖最后由 arminyang126 于 2012-8-31 19:32 编辑
* H0 Q9 i4 X3 ]  H& r" x
LIAOYAO 发表于 2012-8-31 15:20
# W( [2 x2 S6 H改下凸包冲子基本就可以改善的事,还大阵仗请出氮气弹簧。
) }1 }1 @) U# A5 V4 d- _) y! {& h
1、凸包冲子后面不可用止付 ...

4 p* {7 E% Z  c' x$ j
2 O0 o. A( n6 f4 b, A9 a改下凸包冲子基本就可以改善的事,还大阵仗请出氮气弹簧。6 v0 S5 v! N$ p4 d3 J* r- d

3 \* L0 B% ?8 {8 s2 F, O( Q: }1、凸包冲子后面不可用止付螺丝锁定;' {; J0 s, ^& C9 ~. Q& Q
2、凸包冲子的凸点就0.35~0.40吧(图太小气,看不清),要验证;边上就是冲子的平面,靠这平面去压就成了,啥压料力也不用算。
; e5 n( }: U6 P' e& ?3、弹簧就照现行的样,无需变动。& @, z+ s& p3 z1 @- M# h. [
1 e  z/ ~3 I4 m, U
4、这个案例是典型设计不良,结构不良。! `" i/ `# p; V' c0 @

# ]3 q+ g% J. F# O0 N$ F) }5 F5 }9 V$ Y3 t2 G$ _! B
1,冲子后面是垫板厚度15mm,HRC586 O1 M+ h  c! b) \
2,凸包冲子前端是个圆锥形,准确的说是个圆台,双边角度30°,前端直径1.4mm深入材料0.7mm,下模凸包是个圆球凹坑,深度0.40,见图+ _0 p/ m1 e+ u/ |% i! v# p# ^; V
, g  `4 |1 O! R# s% O
3,按你的意识冲子前端形状为下图:不知理解是否正确
8 k/ G* `8 C# R
; T" W- ]# Y  c; y, Y9 g9 V5 j
& c$ o3 I  h, x  ^

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17#
发表于 2012-8-31 20:07:22 | 只看该作者
3、直接用最大的冲子径,2.00的涵盖范围不够大;但仍会受下死点稳定度影响凸包高度。冲床的平行度精度会影响SP压料的效果。
7 z0 s) |: v( C' a+ }- U. m4 Z' S& z3 m2 @
再就是凹模做穴和做孔的效果会不同,主要来自凹模对凸包部分的材料阻力问题,将最底下那张图的凹模做成直孔或直穴,效果就不同于现在的状况。- C. J& g" @; k
先将现在的凹模改成直穴,其余暂时不变动,结果应该会比现在好很多。
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18#
发表于 2012-8-31 23:56:50 | 只看该作者
本帖最后由 小鼠大胆 于 2012-8-31 23:59 编辑
' y/ S6 \, x& z
6 F; g; r( k0 X//www.szfco.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjU5Mzc5fDliZjA3ZTgzNTZkN2NhYjcyMWU2OWE3Njk0YTU4MGYzfDE3MzUyMjQyOTI%3D&request=yes&_f=.doc建议楼主把冲头延长0.5MM,凹模设计不太合理,本人做的话是在凹模孔内做限位块,限位块上平面到凹模平面尺寸为:0.35-0.4MM反正可垫垫片可调,冲头延长由于工件是铜,较软难保证尺寸,所以为了把铜板凸包强制冲压进凹模,在凹模内控制尺寸。有些光靠理论不一定都行的通!设计结构很重要,经验加思考。

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感谢小鼠大胆能积极参与这个话题的讨论,你说的延长冲头尺寸,我曾经将冲头深入材料中1.0mm,凸包的高度可以打到0.5以上,现在深入0.7mm已经能打出0.4mm的凸包,就是不太稳定,比较发现没打出的是材料跑到冲子周围  发表于 2012-9-1 13:53
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19#
 楼主| 发表于 2012-9-1 14:00:47 | 只看该作者
小鼠大胆 发表于 2012-8-31 23:56
4 {+ z" I% i& B//www.szfco.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjU5Mzc5fDliZjA3ZTgzNTZkN2NhYjcyMWU2OWE3Njk0YTU4MGYzfDE3MzUyMjQyOTI%3D&request=yes&_f=.doc建议楼主把冲头延长0.5MM,凹模设计不太合理,本人做的话是在凹模孔内做限位块,限位块上 ...
' @2 A4 T+ K  |: z. ^$ k! r; Z
感谢小鼠大胆能积极参与这个话题的讨论,你说的延长冲头尺寸,我曾经将冲头深入材料中1.0mm,凸包的高度可以打到0.5以上,(当时下模是直筒圆,深度0.55)。现在冲子深入0.7mm已经能打出0.4mm的凸包,就是不太稳定,比较发现没打出的是材料跑到冲子周围了,明显有一圈亮圈。现在如果采用过压的方法也能打出,只是感觉这样大量生产会有问题。不知你在做此类产品是是采用什么方式?
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20#
发表于 2012-9-1 17:13:02 | 只看该作者
本帖最后由 小鼠大胆 于 2012-9-1 17:26 编辑 : {" i/ o5 {: u, `6 O2 n% _
arminyang126 发表于 2012-9-1 14:00
( b0 l+ L. f& W$ X/ a感谢小鼠大胆能积极参与这个话题的讨论,你说的延长冲头尺寸,我曾经将冲头深入材料中1.0mm,凸包的高度可 ...
4 e1 t; z  V5 d0 h' H
. Q( _& _* L) _+ R3 R( }+ B
首先是你冲头成型面积直径小于铜工件的厚度,很难保证冲压凸包的稳定性!铜材受力后会向周边挤压,导致突出部位难成型。你就把冲头下部直径加粗,等于让先冲凸包后就把受挤压面压平。尺寸自己调整。我画了草图你参考下。
! ?" y/ I8 J3 ~) p! ]% d如果冲头加粗了,冲头的稳定性也强。所以值得一试。我以前做过很多相关的模具,三星液晶背板,那时产品是铝材,厚度0.8MM也冲很多凸包,凸包高度0.8左右,直径4MM,再在凸包上冲孔,尺寸同心度都很高。这种大直径凸包相对还是简单易成型,卸料板的压力也不是很大,关键是力点平衡就好。
  C2 \$ v4 w8 N- w8 E6 u2 ]9 o. X, N1 r, D2 O/ z

8 B$ \( ?; R# L0 A& [

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