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楼主: arminyang126
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五金模具压料力的计算问题,请教

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楼主 | 发表于 2012-8-31 12:11:16 | 只看该作者
LIAOYAO 发表于 2012-8-31 10:12
/ l2 k1 J- o) W6 |4 ]& ]这个主题本是有一定技术含量的帖,可惜却是因主观认定而无法剖切问题核心,以致一直徘徊在外观表现而不能深 ...
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发表于 2012-8-31 13:29:10 | 只看该作者
检查凸模的稳定性先,确定凸模不会上下窜动不稳定;; ~& B4 K4 h: n6 t
再检查冲压机的下死点稳定性,这项的不稳定是会导致模具的闭模高度不稳定。当冲压机精度不好时,只能先用过压法(加多闭模的压量)。
13#
楼主 | 发表于 2012-8-31 13:41:24 | 只看该作者
LIAOYAO 发表于 2012-8-31 13:29
3 ?, Q/ V' b Z3 m检查凸模的稳定性先,确定凸模不会上下窜动不稳定; 9 E( ~! w; S4 Y% F' J
再检查冲压机的下死点稳定性,这项的不稳定是会导致模 ...
( y. m( @% ~- L/ ~$ D& {/ i
1,冲子检查没问题,上下不会串动," c q, }- f/ K+ [& N+ R8 n
2,在送样时,通过过压合模高度打了几十个,但这样对模具,冲床损伤很大。
9 b# \0 r2 @$ X% J: T, p: D* L现在是通过加大压料力使模具生产稳定,模具还在修改中,改用氮气弹簧,结果等待中。(原来压料力约为2000kg,现在加大到4000-5000kg)" N% \4 D" |" m2 \' }3 b

点评

现在的压料力是请别的师傅指点,按照他的经验值得出的,有待验证。所以想学习一下这个力该怎么具体的计算 发表于 2012-8-31 14:49
14#
楼主 | 发表于 2012-8-31 14:45:02 | 只看该作者
LIAOYAO 发表于 2012-8-31 10:12
5 |& B( o( e+ q1 @$ m8 B4 }这个主题本是有一定技术含量的帖,可惜却是因主观认定而无法剖切问题核心,以致一直徘徊在外观表现而不能深 ...
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{:soso_e110:}力学这方面确实欠缺(不是科班出身,没有学习)你指的书是材料力学还是工程力学,不妨推荐一本我也补补。

点评

俺也不是科班出身,连四本、五本都比俺强,俺啥本也毛,连比的资格都木有。 发表于 2012-8-31 15:25
15#
发表于 2012-8-31 15:20:37 | 只看该作者
arminyang126 发表于 2012-8-31 13:41
7 [# W: S! P$ U" q8 M# d+ _5 E1,冲子检查没问题,上下不会串动, ! [/ h1 V" |' L( g) r
2,在送样时,通过过压合模高度打了几十个,但这样对模具,冲床损伤 ...

/ p3 h+ i' x+ C# o5 m w' b) J# {( f{:soso_e120:} 改下凸包冲子基本就可以改善的事,还大阵仗请出氮气弹簧。$ ^0 {' T7 q/ ?0 R3 j
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1、凸包冲子后面不可用止付螺丝锁定;) z0 ^0 v- X( i7 v/ j* w# Y- W
2、凸包冲子的凸点就0.35~0.40吧(图太小气,看不清),要验证;边上就是冲子的平面,靠这平面去压就成了,啥压料力也不用算。
" E, B/ S3 k4 n) ]' v7 f3、弹簧就照现行的样,无需变动。; O" |! L+ S _) F! P% E" m

. g7 h0 ]) m# \+ U4 G4、这个案例是典型设计不良,结构不良。8 K- D0 P3 o# D! d# r: }7 @
4、先看看材料力学也就可以应付大部分冲模上的计算。
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16#
楼主 | 发表于 2012-8-31 19:22:40 | 只看该作者
本帖最后由 arminyang126 于 2012-8-31 19:32 编辑
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LIAOYAO 发表于 2012-8-31 15:20 0 m) f+ f4 Q/ d" ^# ]7 }+ Q4 o( g6 T' M0 U
改下凸包冲子基本就可以改善的事,还大阵仗请出氮气弹簧。 % W( f, f3 g+ ]% b: m8 z

" w& {' O* ?1 k3 A1、凸包冲子后面不可用止付 ...
. a5 d3 Q4 X0 w! H: s8 H ]/ R# G e
1 D! O; X/ f; e# E- [+ `+ e* c8 M
改下凸包冲子基本就可以改善的事,还大阵仗请出氮气弹簧。
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2 N6 | a' |# _7 R( G1、凸包冲子后面不可用止付螺丝锁定;: V8 T4 r" m0 U; u5 _* \* m$ ?; B8 A
2、凸包冲子的凸点就0.35~0.40吧(图太小气,看不清),要验证;边上就是冲子的平面,靠这平面去压就成了,啥压料力也不用算。
3 p# }5 w. A- e" b+ e3、弹簧就照现行的样,无需变动。
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9 X& M2 I. Z4 t8 L+ ?* {0 O4、这个案例是典型设计不良,结构不良。4 V% r/ K- P6 C( O4 `
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1,冲子后面是垫板厚度15mm,HRC58* H/ j" f) U2 z5 g# B6 F
2,凸包冲子前端是个圆锥形,准确的说是个圆台,双边角度30°,前端直径1.4mm深入材料0.7mm,下模凸包是个圆球凹坑,深度0.40,见图
: {. L+ P" E( h5 K+ u1 H$ z) {1 E: d o- |* Y
3,按你的意识冲子前端形状为下图:不知理解是否正确
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17#
发表于 2012-8-31 20:07:22 | 只看该作者
3、直接用最大的冲子径,2.00的涵盖范围不够大;但仍会受下死点稳定度影响凸包高度。冲床的平行度精度会影响SP压料的效果。
) Q7 I H. U K) P
! @/ b8 V" Y/ X- {$ m% n$ o再就是凹模做穴和做孔的效果会不同,主要来自凹模对凸包部分的材料阻力问题,将最底下那张图的凹模做成直孔或直穴,效果就不同于现在的状况。
' P% z% }) @3 S0 r* j先将现在的凹模改成直穴,其余暂时不变动,结果应该会比现在好很多。

点评

T2铜也适用按体积不变原则,如果不能适用的话,那么密度或比重就会变化。 发表于 2012-9-1 14:11
对于此类软材,用等体积的冲子是打不出等体积的凸包的。 发表于 2012-9-1 14:04
如果要求只是凸包的高度,那么改变凸模的形状,使之更形锥尖,按体积不变原则去衡量形状的外形,减少深度对凸包的影响度,这样也可以改善凸包高度的稳定性。 发表于 2012-8-31 20:31
新机器不代表精度就是可以,要检验看数据。 发表于 2012-8-31 20:28
所以现在花大价钱买氮气弹簧试试,过两天就会有结果了。 发表于 2012-8-31 20:14
此种方法已经试验过,效果还是不稳定,冲床是今年初新买的,精度还好,基本上没有使用过,平常就是试试模具。 发表于 2012-8-31 20:13
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发表于 2012-8-31 23:56:50 | 只看该作者
本帖最后由 小鼠大胆 于 2012-8-31 23:59 编辑2 F- p2 d) p! e
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//www.szfco.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjU5Mzc5fDY3NDJkMjZmZDNlZWVlZDIyYWQ0ZTkwYWY5MWY5NDEyfDE3MTkwODQ1MjE%3D&request=yes&_f=.doc建议楼主把冲头延长0.5MM,凹模设计不太合理,本人做的话是在凹模孔内做限位块,限位块上平面到凹模平面尺寸为:0.35-0.4MM反正可垫垫片可调,冲头延长由于工件是铜,较软难保证尺寸,所以为了把铜板凸包强制冲压进凹模,在凹模内控制尺寸。有些光靠理论不一定都行的通!设计结构很重要,经验加思考。

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点评

感谢小鼠大胆能积极参与这个话题的讨论,你说的延长冲头尺寸,我曾经将冲头深入材料中1.0mm,凸包的高度可以打到0.5以上,现在深入0.7mm已经能打出0.4mm的凸包,就是不太稳定,比较发现没打出的是材料跑到冲子周围 发表于 2012-9-1 13:53
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楼主 | 发表于 2012-9-1 14:00:47 | 只看该作者
小鼠大胆 发表于 2012-8-31 23:56
) g, \8 A" m4 v8 i0 e- E. U( D//www.szfco.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjU5Mzc5fDY3NDJkMjZmZDNlZWVlZDIyYWQ0ZTkwYWY5MWY5NDEyfDE3MTkwODQ1MjE%3D&request=yes&_f=.doc建议楼主把冲头延长0.5MM,凹模设计不太合理,本人做的话是在凹模孔内做限位块,限位块上 ...

/ [$ @9 a9 U0 J G* t; j7 E感谢小鼠大胆能积极参与这个话题的讨论,你说的延长冲头尺寸,我曾经将冲头深入材料中1.0mm,凸包的高度可以打到0.5以上,(当时下模是直筒圆,深度0.55)。现在冲子深入0.7mm已经能打出0.4mm的凸包,就是不太稳定,比较发现没打出的是材料跑到冲子周围了,明显有一圈亮圈。现在如果采用过压的方法也能打出,只是感觉这样大量生产会有问题。不知你在做此类产品是是采用什么方式?
20#
发表于 2012-9-1 17:13:02 | 只看该作者
本帖最后由 小鼠大胆 于 2012-9-1 17:26 编辑
4 T* [ ~ \5 P. h5 Y
arminyang126 发表于 2012-9-1 14:00 , E* K2 _3 X" L2 e5 s' y+ ~+ G
感谢小鼠大胆能积极参与这个话题的讨论,你说的延长冲头尺寸,我曾经将冲头深入材料中1.0mm,凸包的高度可 ...
0 P1 B5 U' v* {1 n# M- K8 ~

8 J* ^! b5 b+ w; E4 V( P0 m首先是你冲头成型面积直径小于铜工件的厚度,很难保证冲压凸包的稳定性!铜材受力后会向周边挤压,导致突出部位难成型。你就把冲头下部直径加粗,等于让先冲凸包后就把受挤压面压平。尺寸自己调整。我画了草图你参考下。# @4 Y& q7 C& M0 [
如果冲头加粗了,冲头的稳定性也强。所以值得一试。我以前做过很多相关的模具,三星液晶背板,那时产品是铝材,厚度0.8MM也冲很多凸包,凸包高度0.8左右,直径4MM,再在凸包上冲孔,尺寸同心度都很高。这种大直径凸包相对还是简单易成型,卸料板的压力也不是很大,关键是力点平衡就好。1 K6 n0 F! [' ?3 H+ a8 O' K1 A
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